降低凉果硫藏原料中二氧化硫残留的方法

文档序号:596268阅读:637来源:国知局
专利名称:降低凉果硫藏原料中二氧化硫残留的方法
技术领域
本发明属于食品加工技术领域,具体涉及一种降低凉果硫藏 原料中二氧化硫残留的方法。
背景技术
食品工业是国民经济中位居首位的支柱产业。在众多的食品加工 品中,各类传统食品以它们各自的特色,在食品加工中占有一席之地, 起着点缀人们饮食生活的作用。如果脯蜜饯、凉果等,是消费者喜爱 的小食品和特色风味食品。然而,从近年来产品质量监督检査结果和 消费者的反映看,传统食品的质量安全存在着不少问题,已成为食品 质量安全注视的热点问题,其中二氧化硫含量严重超标问题尤为突 出。凉果加工与其它食品加工相比,有较大的差异及特殊的过程。其 一是凉果原料的保藏期间较长,从原料采收后处理至产品加工,常常
要放置3 6个月或更长时间,为提高腌制原料的保藏性,除制成盐 胚、果胚经二氧化硫熏蒸保藏外,腌浸湿物料的保藏多采用亚硫酸盐 溶液浸泡的办法;其二是在加工中,常需使用亚硫酸盐作为脱色剂。 一些厂家片面追求保藏性和产品的外观性,生产中往往加入过量的焦 亚硫酸钠,导致了成品的二氧化硫含量严重超标,对消费者身体健康 形成危害,并成为产品不合格的主要原因之一。按照补充修订的 《GB14884—2003蜜饯卫生标准》要求,凉果中二氧化硫残留量不能 超过0.35g/kg。目前广式凉果硫藏原料脱硫处理普遍采用清水漂洗的方法,由于硫藏的时间较长,亚硫酸盐充分渗入果蔬组织中,与果 蔬中多种有机物紧密结合,加之有的果蔬原料经钙化处理后组织致 密,仅采用清水漂洗的方法,漂洗需要时间较长时间,对生产效率、 果蔬组织等有一定影响,而且去除亚硫酸盐的效果有限,不少产品仍 达不到标准要求,二氧化硫残留量超标已成为广式凉果安全生产的关 键控制环节。
为提高脱硫率,有的企业和研究部门对脱硫处理的方法进行了一 些研究,如北京市营养源研究所东方兴企食品工业技术中心提出了采 用真空脱硫的办法,与单纯浸泡法相比, 一定程度上提高了脱硫效果
有明显提高;华南农业大学食品学院黄苇副教授以经过焦亚硫酸钠处 理的山楂干胚、李子果胚、橄榄、姜等为实验材料,采用碱液、过氧 化氢溶液浸泡、超声波处理等不同方法,进行了脱硫处理研究,结果 表明利用超声波与碱液浸泡或清水浸泡相结合的方法,能在较短时间 内脱除原料中大部分二氧化硫。但未见有利用臭氧处理去除凉果硫藏 原料中亚硫酸盐的报道。
臭氧(03)是氧气(02)的同素异形体,由三个氧原子组成,在常温、 常压下,能分解产生氧化能力极强的单原子氧(0)和羟基(0H),可 迅速破坏细菌、病毒等微生物的内部结构,对各种致病微生物有极强 的杀灭作用,而且具有不会残留有害物而造成二次污染的特点,被认 为是一种新型的、理想的消毒剂,臭氧杀菌技术作为现代冷杀菌技术 之一,已显示出巨大的优越性,在食品中应用的安全性得到了广泛的 认同,但未见有利用臭氧处理去除凉果硫藏原料亚硫酸盐含量的报道。

发明内容
本发明的目的是克服现有技术的不足,提供一种环保、安全、有 效的降低凉果原料中二氧化硫含量的方法,以臭氧处理为主要手段, 根据不同原料特性选择适宜的处理条件,能最大限度地去除凉果原料 中亚硫酸盐,使产品二氧化硫残留量达到国家标准要求。
本发明的目的通过以下技术方案来予以实现
提供一种降低凉果原料中二氧化硫含量的方法,包括以下步骤
(1) 原料置于可密闭处理装置;
(2) 往可密闭处理装置中通入臭氧。 本发明需要配置一台臭氧发生器制备臭氧,臭氧发生器设备规格
根据常规技术按每批处理的原料量选定。臭氧处理方式分为气一固接 触处理、气—液接触处理和气—液接触+超声波处理,所需配套设施 有所不同。
作为处理方案之一,采用气一固接触处理方式,步骤(1)所述 的可密闭处理装置为处理间;所述处理间安装有不锈钢散气管,步骤 (2)所述臭氧通过臭氧发生器制备得到;所述臭氧发生器通入空气 供给量1L/min、臭氧发生器功率100%;所述臭氧通入时间为30 min 60min。步骤(2)还包括原料喷水加湿步骤。
具体包括以下实施步骤
a.要求有一个与臭氧发生器的臭氧产量及与原料处理量相匹配 的处理间,处理间要求密封性好;b.处理间安装数排不锈钢管制成的散气管;
C.处理间内放置与处理原料量相适应的架子,上可放置竹筛, 原料则平铺在竹筛上;也可采用带轮子的多层式原料装载小车;
d. 物料摆放好后,关闭处理间出入口,开启臭氧发生器,使臭 氧经过散气管进入处理间与原料接触;处理完毕后,关闭臭氧发生器, 物料仍继续放置24h后再移出处理间进行后续工艺处理;
e. 为提高脱硫效果,原料处理前要喷水加湿,使物料增重20 30%,臭氧处理过程中,用喷雾器继续加湿。
作为处理方案之二,采用气—液接触处理方式,步骤(1)所述 的可密闭处理装置为浸泡池,池内装水。所述浸泡池底部安装有不锈 钢散气管;散气管上部安装有不锈钢网,原料置于不锈钢网上。所述 原料量水量重量比为1: 20 25。
具体包括以下实施步骤
a. 要求有一个与每批原料处理量相适应的浸泡池,距浸泡池底 部15 20cm装有不锈钢网;
b. 浸泡池底部安装数排不锈钢管制成的散气管,散气管的一端 封闭,另一端与臭氧发生器相连接,即由臭氧发生器产生的臭氧通过 连接管进入散气管,并与水接触后成为臭氧水;
c. 物料放入浸泡池、置于不锈钢网上,物料量与加水量之比约 为1: 20 25;
d. 开启臭氧发生器,使臭氧经过散气管进入水中与原料接触;处理完毕后,关闭臭氧发生器,物料仍继续在原水中放置4 6h后, 再换水及进行后续工艺处理。
作为处理方案之三,采用气一液接触+超声波处理,步骤(1) 所述的可密闭处理装置为槽式超声波处理装置,在水槽内加装不锈钢 网和散气管。步骤(2)后还包括超声波处理步骤。所述原料与水重 量比为l: 20 25;所述通入臭氧时间为30 60min;所述超声波处 理时间为30 60min。
具体包括以下实施步骤
a. 要求有一个与每批原料处理量相适应的槽式超声波处理装置, 在水槽内加装不锈钢网和散气管,要求与方案二相同。
b. 物料放入超声波处理处理槽的不锈钢网上,物料量与加水量 之比约为l: 20 25,开启臭氧发生器通臭氧30 60min,关闭臭氧 发生器,再用超声波处理30 60min后,物料仍继续在原水中放置4 6h后,再换水及进行后续工艺处理。
本发明的有益效果是
(1) 本发明利用安全性高、无残留并可同时杀灭原料中微生物 的臭氧对硫藏凉果原料进行脱硫处理,开发出一种能有效降低凉果硫 藏原料中二氧化硫残留量的工艺方法,解决了长期困扰传统果蔬类食 品可持续发展的二氧化硫残留量超标问题,从而明显提高该类产品的 生产安全技术和产品质量,促进传统果蔬加工食品的技术再创新,并 具有积极的社会效益。
(2) 本发明方法操作相对简单,实用性较强,容易推广应用。
具体实施例方式
下面结合具体实施例来进一步详细说明本发明。 实施例l气一固接触法(臭氧暴露法)处理山楂果胚
a. 要求有一个与臭氧发生器的臭氧产量及与原料处理量相匹配 的处理间,处理间要求密封性好;
b. 处理间安装数排不锈钢管制成的散气管;
c. 处理间内放置与处理原料量相适应的架子,上可放置竹筛, 原料则平铺在竹筛上;也可采用带轮子的多层式原料装载小车;
上述处理间的密封性要求、散气管的安装、架子、竹筛以及带轮 子的多层式原料装载小车都属于本领域常规的简单技术,没有特殊的 要求。
d. 物料摆放好后,关闭处理间出入口,开启臭氧发生器,使臭 氧经过散气管进入处理间与原料接触;处理完毕后,关闭臭氧发生器, 物料仍继续放置24h后再移出处理间进行后续工艺处理;
e. 为提高脱硫效果,原料处理前要喷水加湿,使物料增重20 30%,臭氧处理过程中,用喷雾器继续加湿。
具体操作时可将山楂干果胚(二氧化硫含量在3000mg/kg以下) 用喷雾加湿器加湿后置于处理间,通入臭氧30 min 60min,空气供 给量1L/min、臭氧发生器功率100%,放置24h后可去除60以上%的 二氧化硫,再结合后续的浸泡处理(浸泡时间为4 6h,其间换水2 3次),可使原料中的二氧化硫含量降低至国家标准范围,而单纯浸 泡处理的山楂,浸泡12h以上的二氧化硫残留量远高于国家标准规定的350mg/kg,且山楂果肉组织松软。 实施例2液一固接触法处理山楂果胚
a. 要求有一个与每批原料处理量相适应的浸泡池,距浸泡池底 部15 20cm装有不锈钢网;
b. 浸泡池底部安装数排不锈钢管制成的散气管,散气管的一端 封闭,另一端与臭氧发生器相连接,即由臭氧发生器产生的臭氧通过 连接管进入散气管,并与水接触后成为臭氧水;
c. 物料放入浸泡池、置于不锈钢网上,物料量与加水量之比约 为1 : 20 25;
d. 开启臭氧发生器,使臭氧经过散气管进入水中与原料接触; 处理完毕后,关闭臭氧发生器,物料仍继续在原水中放置4 6h后, 再换水及进行后续工艺处理。
上述浸泡池、不锈钢网、散气管的安装等都属于本领域常规的简 单技术,没有特殊的要求。
具体操作时将山楂干果胚(二氧化硫含量在3000mg/kg以下)置 于处理装置中,按固液比1 : 25加入水,浸泡lh后通入臭氧(空气 供给量1L/min、臭氧发生器功率100%) 30 min 60min,放置4 6h 后,原料中的二氧化硫含量可降低70%以上,此后再换水2 3次、 浸泡2 4h,原料中的二氧化硫含量可降低至国家标准范围。 实施例3臭氧+超声波处理
a.要求有一个与每批原料处理量相适应的槽式超声波处理装置, 在水槽内加装不锈钢网和散气管,要求与(2)相同。b.物料放入超声波处理处理槽的不锈钢网上,物料量与加水量 之比约为1:20 25,开启臭氧发生器通臭氧30 60min,关闭臭氧 发生器,再用超声波处理30 60min后,物料仍继续在原水中放置4 6h后,再换水及进行后续工艺处理。超声波处理按照本领域现有常 规技术。
具体操作时将实施例2经臭氧处理后的山楂继续用超声波处理 30 60min,原料中的二氧化硫含量可降低86%以上,达到国家标准 要求,说明臭氧+超声波处理具有很好的去除亚硫酸盐的协同效应。
权利要求
1、一种降低凉果硫藏原料中二氧化硫残留的方法,其特征在于包括以下步骤(1)将凉果硫藏原料置于可密闭处理装置;(2)往可密闭处理装置中通入臭氧。
2、 根据权利要求1所述降低凉果硫藏原料中二氧化硫残留的方 法,其特征在于步骤(1)所述的可密闭处理装置为处理间;所述处 理间安装有不锈钢散气管。
3、 根据权利要求2所述降低凉果硫藏原料中二氧化硫残留的方 法,其特征在于步骤(2)所述臭氧为臭氧发生器制备得到;所述臭 氧发生器通入空气供给量1L/min、臭氧发生器功率100%;所述臭氧 通入时间为30 min 60min。
4、 根据权利要求2所述降低凉果硫藏原料中二氧化硫残留的方 法,其特征在于步骤(2)前后还包括原料喷水加湿步骤。
5、 根据权利要求1所述降低凉果硫藏原料中二氧化硫残留的方 法,其特征在于步骤(1)所述的可密闭处理装置为浸泡池,池内装 水。
6、 根据权利要求5所述降低凉果硫藏原料中二氧化硫残留的方 法,其特征在于所述浸泡池底部安装有不锈钢散气管;散气管上部安 装有不锈钢网,原料置于不锈钢网上。
7、 根据权利要求5所述降低凉果硫藏原料中二氧化硫残留的方 法,其特征在于所述原料量与水量重量比为l: 20 25。
8、 根据权利要求l所述降低凉果硫藏原料中二氧化硫残留的方 法,其特征在于步骤(1)所述的处理装置是槽式超声波处理装置, 在水槽内加装不锈钢网和散气管。
9、 根据权利要求1或8所述降低凉果硫藏原料中二氧化硫残留的 方法,其特征在于步骤(2)后还包括超声波处理步骤。
10、 根据权利要求9所述降低凉果硫藏原料中二氧化硫残留的方 法,其特征在于所述原料与水重量比为l: 20 25;所述通入臭氧时 间为30 6Q min;所述超声波处理时间为30 60min。
全文摘要
本发明公开了一种降低凉果硫藏原料中二氧化硫残留的方法,将凉果硫藏原料置于可密闭处理装置;往可密闭处理装置中通入臭氧进行脱硫处理。本发明以臭氧处理为主要手段,具有环保、安全、有效、等特点,还可以与超声波处理等相结合,进一步提高降低二氧化硫效果,同时具有杀灭原料中微生物的作用。通过处理,能使初始二氧化硫含量在3000mg/kg以下的原料其二氧化硫残留量达到国家标准的要求,从而提高凉果产品的品质与安全性。本发明方法简单,实用性较强,容易推广应用,对促进凉果食品企业的发展、增强市场竞争力等具有积极作用。
文档编号A23L1/015GK101317636SQ20081002915
公开日2008年12月10日 申请日期2008年7月1日 优先权日2008年7月1日
发明者余小林, 胡卓炎, 许洪勇, 苇 黄 申请人:华南农业大学
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