一种提高ANS精炼炉浸渍罩使用次数的方法与流程

文档序号:12056729阅读:654来源:国知局

本发明属于精炼工艺技术领域,尤其涉及一种用于提高ANS精炼炉浸渍罩使用次数的方法。



背景技术:

ANS精炼炉是以钢水罐作为精炼容器,在钢水罐底吹氩的基础上,在钢液面上插入一个浸渍罩,撇开炉渣,铁合金从浸渍罩里直接加入钢水中,微调钢水成分,在浸渍罩内设置氧枪,对钢液进行吹氧,同时向钢液内加入铝或硅铁,利用氧化反应进行加热等功能的设备。ANS精炼炉具有吹氧升温以及去除夹杂物和成分微调等多种功能。

ANS精炼炉浸渍罩由上罩和下罩两部分组成,生产过程中,下罩浸入钢液中。因此,浸渍罩必须能够经受高温、局部过热、大幅度温度交变、长时间处理操作的考验,耐受住钢水湍流和调整冲刷、吹氩、吹氧以及各种强度合成渣、合金成分的强烈化学作用等。浸渍罩由于体积稳定性、热震稳定性以及抗浸蚀能力差等原因,在生产过程中极易损毁,因此其使用次数低,以每生产一炉为一次,其平均使用次数仅为30次,从而造成频繁更换浸渍罩,严重影响连铸机的的连续生产,并且造成耐火材料成本增加。



技术实现要素:

本发明提供一种提高ANS精炼炉浸渍罩使用次数的方法,其目的旨在延长浸渍罩的使用寿命,减少耐火材料消耗,提高连铸机的产能。

为此,本发明所采取的技术解决方案是:

一种提高ANS精炼炉浸渍罩使用次数的方法,其具体方法是:

(1)改变浸渍罩结构:

将浸渍罩下罩加长200~400mm,上罩缩短200~400mm,浸渍罩总高度不变。

(2)降低顶渣氧化性:

钢水罐进入ANS精炼位后,依据转炉氩站钢水样的Als成分,加入铝线段至钢水渣面;氩站Als成分大于0.03%时,加入铝线段0.08~0.25kg/吨钢;否则,氩站Als成分每低0.01%,铝线段加入量增加0.08~0.12kg/吨钢;铝线段加入后,开启钢包底吹氩,氩气流量为30~80m3/h,吹氩时间3~5min。

(3)缩短浸渍罩下罩浸入钢水时间:

采取部分操作改为浸渍罩下罩不浸入钢水吹氩,即钢水罐进站吹氩3~5min、净吹氩5~8min的工艺时间段浸渍罩下罩不浸入钢水吹氩。

本发明的基本思路及有益效果为:

浸渍罩下罩浸入钢水中,若下罩耐材损毁的高度过多,下罩不能完全浸入钢水内,则达不到密封效果。由于增加了下罩的高度,降低了上罩的高度,当下罩一部分损毁时,仍可继续下降浸渍罩,达到浸入钢水深度,延长浸渍罩的的整体使用次数。

钢水顶渣对浸渍罩的浸蚀作用明显,对于经过ANS路线的罐次,必须降低钢水顶渣的氧化性。因此,钢水罐进入ANS精炼炉时,加入一定数量的脱氧剂覆盖在钢水渣面上,开启钢包底吹氩,使脱氧剂与顶渣反应,达到降低顶渣氧化性的目的。

浸渍罩的损毁程度与其浸入钢水的时间成正比,长时间浸入钢水将直接影响浸渍罩的使用寿命。因此,将原工艺中需要浸入钢水的部分操作改为部浸入钢水,从而提高浸渍罩的使用次数。

本发明可缩短每罐浸渍罩浸入钢水的时间8min以上,使浸渍罩的使用次数由30次提高至70次,不仅可极大减少浸渍罩的消耗,降低冶炼成本,而且能减少更换次数,提高连铸机的产能。

具体实施方式

实施例1:

1、改变浸渍罩结构。将浸渍罩下罩加长300mm,上罩缩短300,保持浸渍罩总高度不变。

2、降低顶渣氧化性。钢水罐进入ANS精炼位后,依据转炉氩站钢水样的Als成分0.035%,加入铝线段0.15kg/吨钢。铝线段加入后,开启钢包底吹氩,氩气流量为40m3/h,吹氩时间3min。

3、缩短浸渍罩下罩浸入钢水时间。改变原生产工艺,采取浸渍罩下罩不浸入钢水吹氩,即将原来在钢水罐进站吹氩3min、合金加入或温度调整结束净吹氩5min,浸渍罩下罩始终浸入在钢水中的工艺要求,改变为该工艺过程时间段内浸渍罩下罩不浸入钢水吹氩。

实施例2:

1、改变浸渍罩结构。将浸渍罩下罩加长360mm,上罩缩短360mm,浸渍罩总高度不变。

2、降低顶渣氧化性。钢水罐进入ANS精炼位后,依据转炉氩站钢水样的Als成分为0.02%时,加入铝线段0.30kg/吨钢。铝线段加入后,开启钢包底吹氩,氩气流量为60m3/h,吹氩时间5min。

3、缩短浸渍罩下罩浸入钢水时间。改变原生产工艺,采取浸渍罩下罩不浸入钢水吹氩,即将原来在钢水罐进站吹氩5min、合金加入或温度调整结束净吹氩8min,浸渍罩下罩始终浸入在钢水中的工艺要求,改变为该工艺过程时间段内浸渍罩下罩不浸入钢水吹氩。

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