一种转炉控制高强韧重轨钢中磷含量的方法与流程

文档序号:17118672发布日期:2019-03-15 23:35阅读:275来源:国知局
本发明涉及转炉炼钢工艺
技术领域
,尤其涉及一种转炉控制高强韧重轨钢中磷含量的方法。
背景技术
:随着铁路交通对钢轨使用性能要求的不断提升,显著推动钢轨产品升级换代。其中研发了一种主要采用mn-mo-ni合金,组织为贝氏体的高强韧钢轨产品。该钢种对磷元素有高度的敏感性,行业标准要求磷含量小于0.015%(质量百分比),企业内控标准为小于0.012%(质量百分比)。由于该高强韧重轨钢(其成分见表1所示)合金含量高,合金增磷大于0.004%(质量百分比),加剧了转炉控磷脱磷的难度,采用传统的转炉脱磷工艺无法达到目标要求。技术实现要素:为了克服现有高强韧重轨钢生产中磷含量较高的问题,本发明的目的是提供一种转炉控制高强韧重轨钢中磷含量的方法。为解决上述技术问题,本发明采用如下技术方案:一种转炉控制高强韧重轨钢中磷含量的方法,包括:s1、转炉铁水全部经kr铁水预处理,入炉前成分及温度控制情况见下表:s2、转炉冶炼采用双渣工艺,一倒控制情况见下表:s3、转炉终点控制情况见下表:s4、转炉出钢采用双挡渣操作,出钢前使用粘土塞封住出钢口;s5、其后,转炉出钢过程中,在出钢量达到30%时,加入优质麦窑小粒石灰3.5kg/吨钢;加入1.5kg/吨钢萤石;s6、钢包内强氩气搅拌,底吹供气量为6~12l/min,并随着出钢过程由大到小;s7、在出钢达到50%时,加入金属锰合金2500-3900kg/炉;s8、出钢结束后使用挡渣锥挡渣,下渣量小于500kg。进一步的,所述金属锰mn质量百分比:≥99.7%。进一步的,所述石灰中cao≥85wt%,sio2≤10wt%,p、s≤0.05wt%。进一步的,所述石灰的粒度为10mm~50mm。优选30mm。进一步的,在出钢达到50%时,加入金属锰合金3200kg/炉。进一步的,底吹供气量为9l/min。进一步的,所述萤石caf质量分数≥80%。进一步的,所述萤石的粒度为5mm~30mm。更进一步的,所述萤石的粒度为17mm。与现有技术相比,本发明的有益技术效果:1)、本方法实施可靠,可以稳定保证高强韧重轨钢磷在0.012%以内;2)、本方法对关键的技术要求进行了量化,因此易推广实施,并能保证实施效果;3)、本方法可以在所有转炉上推广应用。具体实施方式实施例1:该实施例是运用本发明的方法在150吨转炉生产8炉贝氏体钢轨u20mn2sicrnimo,化学成分见表1。表1u20mn2sicrnimo化学成分/%成分csimnpscrnimo要求0.17-0.220.80-1.002.20-2.45≤0.022≤0.0150.85-1.050.55-0.700.30-0.45生产工艺路线为:kr铁水预处理脱硫——顶底复吹转炉——lf精炼——vd精炼——280×380mm大方坯连铸。其中:转炉铁水全部经kr铁水预处理,入炉前成分及温度控制情况见下表:1)转炉冶炼采用双渣工艺,一倒控制情况见下表:2)转炉终点控制情况见下表:其后,转炉出钢采用双挡渣操作,出钢前使用粘土塞封住出钢口;其后,转炉出钢过程中,在出钢量达到30%时,加入优质麦窑小粒石灰3.5kg/吨钢,石灰中cao≥85wt%,sio2≤10wt%.,p、s≤0.05wt%,粒度10mm~50mm之间;加入1.5kg/吨钢萤石,萤石caf≥80%,粒度5mm~30mm之间;其后,钢包内强氩气搅拌,底吹供气量为6~12l/min,并随着出钢过程由大到小;其后,在出钢达到50%时,加入金属锰合金3200kg/炉;所述金属锰mn质量百分比:≥99.7%;其后,出钢结束后使用挡渣锥挡渣,下渣量小于500kg。最后得到的成品钢成分如下表:通过本方法的实施,所生产的8炉钢成品经检测其中的p含量全部小于0.010%,满足钢种设计要求。以上所述的实施例仅是对本发明的优选方式进行描述,并非对本发明的范围进行限定,在不脱离本发明设计精神的前提下,本领域普通技术人员对本发明的技术方案做出的各种变形和改进,均应落入本发明权利要求书确定的保护范围内。当前第1页12
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