硅钢片真空退火工艺的制作方法

文档序号:9195965阅读:1745来源:国知局
硅钢片真空退火工艺的制作方法
【技术领域】
[0001]本发明涉及一种硅钢片真空退火工艺。
【背景技术】
[0002]经裁剪成型的电力变压器取向硅钢片,其带有毛边以及弯曲等问题,毛边容易形成涡流且噪音增大,弯曲会导致电流损耗增大。因此,需要一种有效的处理方法解决硅钢片的毛边和弯曲问题。

【发明内容】

[0003]本发明的目的在于提供一种硅钢片真空退火工艺,其能消除毛边,并提高硅钢片的平整度。
[0004]本发明的目的通过如下技术方案实现:一种硅钢片真空退火工艺,其特征在于,它包括以下步骤:
[0005]A、堆叠夹紧后的硅钢片放入退火炉中,其后密封退火炉;
[0006]B、经步骤A处理后,将炉内温度升至400-500°C,同时抽出炉内废气在真空状态下充入氮气,保持炉内氮气真空保护;
[0007]C、经步骤B处理后,将炉内升温至600-700°C,并保温3_4小时;
[0008]D、经步骤C处理后,将炉内升温至720°C,并保温3-4小时后停止加热。
[0009]较之现有技术而言,本发明的优点在于:
[0010](I)经过真空退火处理后,毛边消除,且硅钢片的平整度提高,从而使涡流损耗和电流损耗降低,噪音减少;
[0011](2)真空退火,能消除硅钢片应力,重新布晶,降低了铁损,提高了磁密。
【具体实施方式】
[0012]下面结合实施例对本
【发明内容】
进行详细说明:
[0013]一种硅钢片真空退火工艺,它包括以下步骤:
[0014]A、堆叠夹紧后的硅钢片放入退火炉中,其后密封退火炉;
[0015]B、经步骤A处理后,将炉内温度升至400_500°C,在升温过程中同时抽出炉内废气在真空状态下充入氮气,保持炉内氮气真空保护;
[0016]C、经步骤B处理后,将炉内升温至600-700°C,并保温3_4小时;
[0017]D、经步骤C处理后,将炉内升温至720°C,并保温3-4小时后停止加热。
[0018]所述步骤C的具体操作为,将炉内温度升温至670-700°C,并进行第一次保温,保温1-1.5小时;其后将炉内温度降至600-630°C,并进行第二次保温,保温0.5-1小时;最后将炉内温度升至670-70(TC,并进行第三次保温,保温至该步骤完成;从进行第一次保温开始至该步骤结束,总用时为3-4小时。
[0019]所述步骤A中堆叠夹紧的具体要求为,将剪切冲剪好的规格成品堆垛平整,上下用不锈钢板采用液压压紧螺栓固定后,置放于退火炉中摆放整齐。
[0020]实施例1:
[0021]一种硅钢片真空退火工艺,它包括以下步骤:
[0022]A、堆叠夹紧后的硅钢片放入退火炉中,其后密封退火炉;
[0023]B、经步骤A处理后,将炉内温度升至400°C,在升温过程中同时抽出炉内废气在真空状态下充入氮气,保持炉内氮气真空保护;
[0024]C、经步骤B处理后,将炉内升温至650°C,并保温4小时;
[0025]D、经步骤C处理后,将炉内升温至720°C,并保温3小时后停止加热。
[0026]30Q120型号的硅钢片,未进行上述真空退火前,在磁通密度B为标准17千高斯,时单位铁损为1.18W/Kg,磁化容量是1.82VA/Kgo通过上述真空退火消除应力和重新布晶后,磁通密度B为标准17千高斯,时单位铁损为1.15W/Kg,空载损耗下降2.54%,磁化容量是1.72VA/Kg,空载电流下降5.5%。
[0027]27QG100型号的硅钢片,未进行上述真空退火前,在磁通密度B为标准17千高斯,时单位铁损为0.98W/Kg,磁化容量是1.98VA/Kg。通过上述真空退火消除应力和重新布晶后,磁通密度B为标准17千高斯,时单位铁损为0.94W/Kg,空载损耗下降4.08%,磁化容量是1.81VA/Kg,空载电流下降8.59%。
[0028]实施例2:
[0029]一种硅钢片真空退火工艺,它包括以下步骤:
[0030]A、堆叠夹紧后的硅钢片放入退火炉中,其后密封退火炉;
[0031]B、经步骤A处理后,将炉内温度升至450°C,在升温过程中同时抽出炉内废气在真空状态下充入氮气,保持炉内氮气真空保护;
[0032]C、经步骤B处理后,将炉内升温至700°C,并保温3小时;
[0033]D、经步骤C处理后,将炉内升温至720°C,并保温3.5小时后停止加热。
[0034]经步骤D处理后,通常需直至退火炉自然降温至200°C以下后,才停止氮气真空保护,并可开炉取出硅钢片。
[0035]30Q120型号的硅钢片,未进行上述真空退火前,在磁通密度B为标准17千高斯,时单位铁损为1.18W/Kg,磁化容量是1.82VA/Kgo通过上述真空退火消除应力和重新布晶后,磁通密度B为标准17千高斯,时单位铁损为1.14W/Kg,空载损耗下降3.39%,磁化容量是1.68VA/Kg,空载电流下降7.7%。
[0036]27QG100型号的硅钢片,未进行上述真空退火前,在磁通密度B为标准17千高斯,时单位铁损为0.98W/Kg,磁化容量是1.98VA/Kg。通过上述真空退火消除应力和重新布晶后,磁通密度B为标准17千高斯,时单位铁损为0.95W/Kg,空载损耗下降3.06%,磁化容量是1.83VA/Kg,空载电流下降7.58%。
[0037]实施例3:
[0038]一种硅钢片真空退火工艺,它包括以下步骤:
[0039]A、堆叠夹紧后的硅钢片放入退火炉中,其后密封退火炉;
[0040]B、经步骤A处理后,将炉内温度升至500°C,在升温过程中同时抽出炉内废气在真空状态下充入氮气,保持炉内氮气真空保护;
[0041]C、经步骤B处理后,将炉内升温至600°C,并保温3.7小时;
[0042]D、经步骤C处理后,将炉内升温至720°C,并保温4小时后停止加热。
[0043]30Q120型号的硅钢片,未进行上述真空退火前,在磁通密度B为标准17千高斯,时单位铁损为1.18W/Kg,磁化容量是1.82VA/Kgo通过上述真空退火消除应力和重新布晶后,磁通密度B为标准17千高斯,时单位铁损为1.12W/Kg,空载损耗下降5.08%,磁化容量是1.65VA/Kg,空载电流下降9.34%。
[0044]27QG100型号的硅钢片,未进行上述真空退火前,在磁通密度B为标准17千高斯,时单位铁损为0.98W/Kg,磁化容量是1.98VA/Kg。通过上述真空退火消除应力和重新布晶后,磁通密度B为标准17千高斯,时单位铁损为0.92W/Kg,空载损耗下降6.12%,磁化容量是1.79VA/Kg,空载电流下降9.60%。
[0045]实施例4:
[0046]一种硅钢片真空退火工艺,它包括以下步骤:
[0047]A、堆叠夹紧后的硅
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