固定床钯触媒、蒽醌法生产双氧水装置温控回路的制作方法

文档序号:3468913阅读:381来源:国知局

专利名称::固定床钯触媒、蒽醌法生产双氧水装置温控回路的制作方法
技术领域
:本实用新型应用于双氧水生产装置控制领域,尤其涉及一种固定床钯触媒、蒽醌法生产双氧水装置温控回路。技术背景原化工部黎明化工研究院开发的固定床钯触媒、蒽醌法生产技术,整套设备结构简单,操作方便。在氢化工序中,氢化反应为非均相催化加氢反应,温度是反应最敏感的参数。在一定温度下,触媒活性决定了工作液每经过一次固定床所发生氢化的程度,当氢化程度大于50%时,副反应明显加快,生成较多的降解物,如蒽酮和羟基蒽酮。副反应的大量发生使主反应削弱,导致生产力下降,系统运行困难。所以在工作液中的蒽醌总量一定的条件下,要求严格稳定控制氢化效率。氢化效率控制主要依靠调节入氢化塔前工作液的温度来实现。当触媒活性不高时,需靠工作液预热来保证工作液进氢化塔的温度。如触媒活性好,工作液温度要求低,则需要循环水冷却。原设计的工作液预热器上的气动调节阀安装在蒸汽管线上,循环水不经过气动调节阀,当使用冷却水时,温度需靠截止阀手动调节,与要求偏差大,造成氢化效率大幅度波动,极大地影响了安全稳定生产。钯触媒在使用过程中活性较高,正常生产中一般不要蒸汽预热,却往往需要降温,所以在调节时就存在以下问题(1)工作量大,操作人员靠截止阀调节,往往连续十几次都不能达到要求范围。(2)精确度低,实际要求与控制范围偏差23'C,极大影响氢化效率稳定。(3)受环境影响大,循环水温受昼夜温差的影响,就要改变换热器的水流量来平衡,更易波动。(4)生产不稳定,氢化效率的变化很大程度影响了产量,成品浓度的控制忽高忽低。氢化程度也时常超标,严重影响工作液的质量。(5)资源浪费,因为很少用蒸汽,气动调节阀长期闲置,浪费了控制回路。
发明内容为了消除上述弊端,方便操作,稳定生产,且不增加改造资金,对原设计管路进行了创新改进。气动调节阀一端连接换热器,另一端通过三通管连通回水管线和低压蒸汽管线,回水管线上设置有截止阀。回水管线上设置的截止阀,在特殊情况下关闭,起安全保障的作用。循环水经换热器后不再直接到回水管线,而是经气动调节阀节流后再入回收管线,如图2冷却水流向箭头(一)所示。这样既能精确地调节冷却温度,又不破坏原来的预热回路,且共用一个气动回路,投资少、收效大。从改进后运行情况来看,温度精确到o.rc,氢化效率不再波动,产品浓度稳定,减少了劳动量,保证了系统的安全稳定生产。现将改进前后技术参数变化列表对比如下:<table>tableseeoriginaldocumentpage4</column></row><table>固定床钯触媒、蒽醌法生产双氧水装置温控回路改进后,经过一个月的测试运转,从使用效果来看,达到了下面四个目的。1、精确了温度的调节。2、稳定了氢化效率,避免了氢化程度超标,保证了工作液质量。3、方便了操作,减少了劳动量。4、稳定了成品浓度,保证了产品质量。图1是原先釆用的工作液预热流程图图2是本实用新型的工作液预热流程图l循环水上水管线2循环水回水管线3低压蒸汽管线4蒸汽冷凝液5工作液6螺旋板换热器7气动调节阀8温控回路代号9截止阀-冷却水流向箭头-[>蒸汽流向箭头-工作液流向箭头具体实施例本实施例中采用图2所示方式连通各个管线。循环水上水管线与螺旋板换热器连通。工作液在螺旋板换热器中循环后流出。气动调节阀一端连接换热器,另一端通过三通管连通回水管线和低压蒸汽管线,回水管线上设置有截止阀。蒸汽经嫘旋板换热器循环后,回收。通过温控回路代号控制气动调节阀的动作。权利要求1、固定床钯触媒、蒽醌法生产双氧水装置温控回路,其特征在于调节阀一端连接换热器,另一端通过三通管连通回水管线和低压蒸汽管线,回水管线上设置有截止阀。专利摘要本实用新型应用于双氧水生产装置控制领域,尤其涉及一种固定床钯触媒、蒽醌法生产双氧水装置温控回路。气动调节阀一端连接换热器,另一端通过三通管连通回水管线和低压蒸汽管线,回水管线上设置有截止阀。循环水经换热器后不再直接到回水管线,而是经气动调节阀节流后再入回收管线。这样既能精确地调节冷却温度,又不破坏原来的预热回路,且共用一个气动回路,投资少、收效大。文档编号C01B15/023GK201183752SQ20082000625公开日2009年1月21日申请日期2008年2月5日优先权日2008年2月5日发明者李亚东,李爱纺,陈言胜申请人:李爱纺
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