一种利用工业废硫酸生产硫酸铵的方法与流程

文档序号:17475981发布日期:2019-04-20 06:07阅读:3061来源:国知局
一种利用工业废硫酸生产硫酸铵的方法与流程

本发明涉及一种利用工业废硫酸生产硫酸铵的方法,属于废硫酸回用技术领域。



背景技术:

随着我国工业化的快速推进,工业废硫酸的产生量日益增加,废硫酸的资源化处理日益重要。目前国内针对废硫酸的主要处理方法有:提浓、高温裂解法、树脂吸附法、还原剂法等,以上方法存在投资成本高、环境污染大、生产效益低、难以操作等诸多问题。

专利cn105668524a公开了一种采用天然气、液化气等多种燃料对硫酸进行高温裂解的方法,该方法降低了含酸污水的产生和排放,提高了废硫酸的回收效率。但是此方法能耗仍然较高,且操作较难,实际运行成本较高。

专利cn204384885u公开了一种废硫酸废水生产硫酸铵的处理系统,采用mvr蒸发器蒸发的方法得到硫酸铵产品,能耗较大。且采用双氧水氧化的方法去除其中有机物,成本较高,会产生铁泥等固废,且操作繁琐。

专利cn105565341a公开了一种闭环脱水反应中产生的废硫酸的处理方法,该方法利用硫酸生产硫酸铵,调节溶液ph值为7-8,然后进行浓缩得到硫酸铵,此类浓母液还要用双氧水进行氧化,去除浓缩液中过量的有机物,操作繁琐,且双氧水氧化去除效率不高,另外ph7-8产生的硫酸铵产品中氨味较重,品质较差,无法满足工业级品质要求。



技术实现要素:

针对现有方法中对废硫酸处理存在的投资成本较高、操作较为繁琐等弊端,本发明提供了一种利用工业废硫酸生产硫酸铵的方法,该方法操作简单、能耗低、流程短,处理成本低,结晶母液循环套用,无需二次处理,具有较大的经济和环保效益。

本发明具体技术方案如下:

一种利用工业废硫酸生产硫酸铵的方法,该方法包括以下步骤:

(1)将工业废硫酸过活性炭吸收塔,去除工业废硫酸中掺杂的有机物;

(2)过活性炭吸收塔后的工业废硫酸进行两级喷淋,工业废硫酸先进入一级喷淋塔进行循环喷淋,同时氨气从一级喷淋塔的底部进入与硫酸进行反应,一级喷淋塔内有白色晶体析出时停止喷淋,未反应的氨气继续进入二级喷淋塔,与二级喷淋塔中循环喷淋的工业废硫酸进行反应,至二级喷淋塔内形成白色晶体时停止喷淋;

(3)将两级喷淋塔形成的饱和硫酸铵溶液排入结晶装置,静置析晶得到硫酸铵产品,分离硫酸铵后的母液进入步骤(1)或(2)对工业废硫酸进行稀释。

进一步的,步骤(1)中,所用的工业废硫酸优选为杂质含量较低的废硫酸,废硫酸的质量分数优选为40%-60%。此优选质量分数的废硫酸与步骤(3)结晶后产生的母液混合后进行喷淋,可保证喷淋塔内温度不会超过30℃。

进一步的,步骤(1)中,工业废硫酸按照一定的速度过活性炭吸收塔,以尽量除去废硫酸中的有机物,降低其cod值。废硫酸经活性炭吸收塔吸附后,cod≤10mg/l。工业废硫酸在活性炭层的流速可以根据实际情况进行调整。

进一步的,本发明使用氨气吸收废硫酸,形成硫酸铵产品,喷淋时通过控制氨气的流速、塔内的温度、喷淋的速度、ph等条件,使喷淋塔中形成饱和的硫酸铵溶液,然后通过简单的降温析晶就能得到纯度高的硫酸铵产品,操作简单,能耗低。

优选的,两级喷淋时,保持一级喷淋塔和二级喷淋塔中的温度为25-30℃,以便于后续硫酸铵的析出,因此,进行两级喷淋的废硫酸的浓度不能过高,以免产生大量的中和热,但浓度过低,需要过多的稀释水稀释,增加体系的负荷。最好是控制进行两级喷淋的硫酸的浓度,使在喷淋过程中体系温度一直维持在25-30℃,无须再用冷源对喷淋塔进行冷却,降低成本。经过试验验证,当进入二级喷淋塔中的硫酸浓度为13-44wt%左右时,中和热少,喷淋塔内温度可以维持在30℃以下。因此,在进行两级喷淋前,需要对步骤(1)中的硫酸进行稀释,首次使用该方法时,需要加入水对硫酸进行稀释,当该方法连续化操作时,步骤(3)的母液就可以代替水来对硫酸进行稀释。经过试验验证,当步骤(1)中工业废硫酸原料的浓度为40-60wt%时,加入母液进行稀释后正好满足两级喷淋所需的硫酸浓度,无须再额外加入水。因此,步骤(1)的硫酸原料浓度优选为40-60wt%,超过此浓度的话要稀释至该浓度。

优选的,通过调整硫酸的喷淋速度和氨气的进气速度,保持一级喷淋塔和二级喷淋塔中的ph为2.3-3.0。

进一步的,步骤(3)中,所述结晶装置可以为任意能够用于降温析晶的装置,例如结晶槽。将饱和的硫酸铵溶液排入结晶装置,控制其温度为0-10℃,可以将大量的硫酸铵析出,析出后的硫酸铵经过滤、洗涤后即可达到纯度99%以上。析出硫酸铵后的母液重新套用,进入步骤(1)与工业废硫酸混合后再过活性炭吸收塔,或者可以进入步骤(2)与过活性炭吸收塔后的工业废硫酸混合,母液的循环套用既可以回收更多的硫酸铵,增加硫酸铵的收率,又减少了母液产生,还能稀释工业废硫酸的浓度,避免喷淋时产生大量的中和热。

本发明先将废硫酸用活性炭处理,降低了其中的有机物含量,然后用氨气与废硫酸反应生成硫酸铵。硫酸铵通过降温析晶得到,简单、方便,操作易行,避免了采用mvr等高温浓缩手段获得硫酸铵造成的母液cod过高、能耗高等的不足,无需加入氧化剂去除母液中有机物,且得到的硫酸铵符合工业级硫酸铵产品要求的指标。分离硫酸铵后的母液可套用,不产生二次污染,提高了硫酸铵收率,且能稀释废硫酸的浓度,避免喷淋时产生大量中和热,降低能耗。

附图说明

图1本发明工业废硫酸生产硫酸铵的工艺流程图。

具体实施方式

下面结合具体实施例子对本发明做具体的说明,下述说明仅是示例性的,并不对其内容进行限制。下述实施例中,如无特别说明,所述浓度均为质量浓度。

下述实施例中,硫酸铵纯度采用国标甲醛滴定法测定,游离酸含量采用酸碱中和滴定法测定,水含量采用卡尔费休法测定。

下述实施例中,所用的废硫酸来自农药化工企业化工合成产生的副产物,其硫酸质量浓度为40%-60%,cod值为400mg/l以下。

实施例1

本发明工艺流程如图1所示,具体步骤如下:

取1313g质量分数47.69%的废硫酸,加入自来水,稀释到1431g,然后将稀释后的废硫酸过活性炭吸收塔,去除其中的有机物,活性炭处理后,废硫酸中cod值为9mg/l;

将上述处理后的废硫酸进两级喷淋塔,步骤是:废硫酸先在一级喷淋塔中循环喷淋,同时从一级喷淋塔底部通入氨气,调整废硫酸喷淋速度和氨气进入速度,保持塔内ph为2.3,温度为25-30℃,待塔内有白色晶体析出时停止喷淋,然后将废硫酸在二级喷淋塔中开始循环喷淋,氨气继续进入二级喷淋塔发生反应,保持塔内ph为2.3,温度为25-30℃,直至二级喷淋塔中也有白色晶体析出,停止喷淋;

将两级喷淋塔中的饱和硫酸铵溶液排入结晶槽中,控制温度为0-10℃进行静置析晶,待析晶完全后过滤、洗涤、烘干,得到母液硫酸铵质量分数:36.05%,得到硫酸铵产品100g,经检测,硫酸铵纯度99.82%,游离酸0.022%,水分0.2%,产品不满足工业级优级品要求。

分离硫酸铵后的母液进入下一批废硫酸中循环套用,继续按照上述过程进行处理。母液加入废硫酸后,可以直接将废硫酸稀释至所需浓度,无须再加入自来水进行稀释。

实施例2

取质量分数47.69%的废硫酸100g,过活性炭吸收塔,去除其中有机物杂质,经吸附后,废硫酸cod为9.6mg/l。

将处理后的废硫酸与上批次母液160.85g混合,进两级喷淋塔,步骤是:废硫酸先在一级喷淋塔中循环喷淋,同时从一级喷淋塔底部通入氨气,调整废硫酸喷淋速度和氨气进入速度,保持塔内ph为2.5,温度为25-30℃,待塔内有白色晶体析出时停止喷淋,然后将废硫酸在二级喷淋塔中开始循环喷淋,氨气继续进入二级喷淋塔发生反应,保持塔内ph为2.5,温度为25-30℃,直至二级喷淋塔中也有白色晶体析出,停止喷淋;

将两级喷淋塔中的饱和硫酸铵溶液排入结晶槽中,控制温度为0-10℃进行静置析晶,待析晶完全后过滤、洗涤、烘干,得硫酸铵产品20.56g,经检测,硫酸铵纯度99.8%,游离酸0.012%,水分0.2%,产品满足工业级优级品要求。

分离硫酸铵后的母液进入下一批废硫酸中循环套用,继续按照上述过程进行处理。母液加入废硫酸后,可以直接将废硫酸稀释至所需浓度,无须再加入自来水进行稀释。

实施例3

取质量分数47.69%的废硫酸71.0g,过活性炭吸收塔,去除其中有机物杂质,经吸附后,废硫酸cod为8.9mg/l。

将处理后的废硫酸与上批次母液183.74g混合,进两级喷淋塔,步骤是:废硫酸先在一级喷淋塔中循环喷淋,同时从一级喷淋塔底部通入氨气,调整废硫酸喷淋速度和氨气进入速度,保持塔内ph为3.0,温度为25-30℃,待塔内有白色晶体析出时停止喷淋,然后将废硫酸在二级喷淋塔中开始循环喷淋,氨气继续进入二级喷淋塔发生反应,保持塔内ph为3.0,温度为25-30℃,直至二级喷淋塔中也有白色晶体析出,停止喷淋;

将两级喷淋塔中的饱和硫酸铵溶液排入结晶槽中,控制温度为0-10℃进行静置析晶,待析晶完全后过滤、洗涤、烘干,得硫酸铵产品45.81g,经检测,硫酸铵纯度99.8%,游离酸0.0098%,水分0.2%,产品满足工业级优级品要求。

分离硫酸铵后的母液进入下一批废硫酸中循环套用,继续按照上述过程进行处理。母液加入废硫酸后,可以直接将废硫酸稀释至所需浓度,无须再加入自来水进行稀释。

实施例4

取质量分数47.69%的废硫酸102g,过活性炭吸收塔,去除其中有机物杂质,经吸附后,废硫酸cod为8.1mg/l。

将处理后的废硫酸与上批次母液166.29g混合,进两级喷淋塔,步骤是:废硫酸先在一级喷淋塔中循环喷淋,同时从一级喷淋塔底部通入氨气,调整废硫酸喷淋速度和氨气进入速度,保持塔内ph为2.3,温度为25-30℃,待塔内有白色晶体析出时停止喷淋,然后将废硫酸在二级喷淋塔中开始循环喷淋,氨气继续进入二级喷淋塔发生反应,保持塔内ph为2.3,温度为25-30℃,直至二级喷淋塔中也有白色晶体析出,停止喷淋;

将两级喷淋塔中的饱和硫酸铵溶液排入结晶槽中,控制温度为0-10℃进行静置析晶,待析晶完全后过滤、洗涤、烘干,得硫酸铵产品24.82g,经检测,硫酸铵纯度99.88%,游离酸0.02%,水分0.2%,产品不满足工业级优级品要求。

分离硫酸铵后的母液进入下一批废硫酸中循环套用,继续按照上述过程进行处理。母液加入废硫酸后,可以直接将废硫酸稀释至所需浓度,无须再加入自来水进行稀释。

对比例

按照实施例1的方法利用废硫酸生产硫酸铵,不同的是:一级喷淋和二级喷淋时塔内的ph均为2.0。最终所得硫酸铵纯度为98.12%,游离酸0.32%,水分0.2%,产品纯度低、游离酸含量高,不满足工业级优级品要求。

上述实施例仅是本发明具体实施方案的一部分,除了上述例子以外,本发明公布的工艺也适用其他有机物含量较低的废硫酸的处理,并且效果显著。

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网友询问留言 已有2条留言
  • 134078... 来自[中国] 2024年02月18日 17:05
    针对硫酸铵溶液,采用低温结晶分离确实可降低成本,但是因为硫酸铵本身溶解度较高,这种低温结晶不知道可行吗,有实例吗?
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  • 134078... 来自[中国] 2024年02月18日 17:03
    针对硫酸铵溶液,采用低温结晶分离确实可降低成本,但是因为硫酸铵本身溶解度较高,这种低温结晶不知道可行吗?
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