本实用新型涉及一种大型半自磨机的改进,具体是一种大型半自磨机衬板改进。
背景技术:
太钢集团岚县矿业公司的设计能力为年产铁精矿粉741万t,属于大型选矿厂,有三台¢10.37M×5.49M半自磨机,主要通过钢球和原矿相互自磨后,通过水把矿浆排出磨机,所以磨机衬板的寿命成为磨机作业率的关键因素。一系列于2012年8月份运行,二、三系列于12月份运行,目前,半自磨机筒体衬板使用寿命只有55天左右,造成检修次数频繁,且检修时间较长,无法保证设备作业率,增加运行成本,严重影响全年生产任务的顺利完成。因此寻求、开发长寿命半自磨衬板迫在眉睫。
技术实现要素:
本实用新型所要解决的技术问题是:如何提高半自磨机筒体衬板使用寿命。
本实用新型所采用的技术方案是:一种大型半自磨机衬板,该衬板通过三条螺栓安装在半自磨机筒体里,整体高度为190mm,将底板厚度由90mm减为75-80mm,整体高度不变,在第二螺栓朝向第三螺栓的方向安装多块筋板,筋板厚度为50mm,两筋板之间的间隙为50mm,筋板高度为250-280mm。
作为一种优选方式:该半自磨机衬板通过铸造一体化成型。
本实用新型的有益效果是:延长了衬板使用寿命,提高磨机作业率,保证生产连续稳定运行。
附图说明
图1是本实用新型的结构示意图;
图2是本实用新型筋板结构示意图;
其中,1、圆弧槽,2、第一螺丝孔,3、第二螺丝孔,4、第三螺栓孔,5、筋板。
具体实施方式
如图1和图2所示,本实用新型装置是在现有大型半自磨机衬板基础上的改进,具体改进点如下
1、衬板底板不磨损,将该部位厚度减薄,将衬板底板厚度由90mm减为75-80mm;衬板底板是指圆弧槽底部到衬板底部的距离。
2、整体高度不变,在第二螺栓朝向第三螺栓的方向安装9块筋板,每块筋板厚度为50mm,两筋板之间的间隙为50mm,每块筋板高度为250-280mm,减小钢球对衬板的磨损(钢球在提升过程中产生滚动对衬板产生磨损)。
3、半自磨机衬板通过铸造一体化成型。
改进后的衬板于2015年2月27日在三系列半自磨机上进行安装运行,2015年6月1日到使用寿命拆除,实际运转时间91.08天,处理矿量199.8932万吨。本专利运用在太钢集团岚县矿业有限公司磨磁作业区半自磨机上,通过应用这种新型耐磨衬板,每年可节省使用4.5套衬板,极大降低了运行成本,有效提高了设备作业率,降低了工人的劳动强度,保障了生产顺利运行。