电解金属锰的生产方法

文档序号:5280924阅读:445来源:国知局
电解金属锰的生产方法
【专利摘要】本发明公开了一种电解金属锰的生产方法,包括以下步骤:制粉—浆化—浸出氧化—中和—一次压滤—二次压滤—电解—出槽钝化—冲洗—烘干—剥离。由于增加了浆化步骤,使得原矿粉在较为温和的化学环境下(45℃—50℃)发生充分反应,极大的加快了锰析出的速度和析出率;无需通入蒸汽等将阳极液加热近于沸腾,大大节约了热源成本,通过本 申请人:厂里两条新旧生产线对比,采用本工艺方法生产一吨锰矿可节约燃料成本或电费500—600元。同时采用空气氧化除铁,取代传统工艺的二氧化锰除铁,生产每吨锰可节约150—180元的二氧化锰粉,进一步降低了生产成本。
【专利说明】电解金属锰的生产方法
【技术领域】
[0001]本发明涉及一种电解锰的生产方法,特别涉及一种高效节能的电解金属锰的生产方法。
【背景技术】
[0002]锰是冶炼工业中不可缺少的添加剂,电解锰加工成粉状后是生产四氧化三锰的主要原料,电子工业广泛使用的磁性材料原件就是用四氧化三锰生产的,电子工业、冶金工业和航空航天工业都需要电解金属锰。随着科学技术的不断发展和生产力水平的不断提高,电解金属锰由于它的高纯度、低杂质特点,现已成功而广泛地运用于钢铁冶炼、有色冶金、电子技术、化学工业、环境保护、食品卫生、电焊条业、航天工业等各个领域。
[0003]金属锰的生产方法有两种。一种是采用电解法,所得产品为电解金属锰;另一种是以富锰矿及高硅锰硅合金为原料,用电炉脱硅精炼法生产,产品称金属锰。电解法常以含锰较低的碳酸锰矿为原料,经破碎、磨细成矿粉,加入装有返回阳极液的浸取罐中,加硫酸、通入蒸汽加热近于沸腾,使矿粉中的锰浸取进入溶液,加入适量缓冲剂硫酸铵,并在酸性矿浆中加入二氧化锰粉除铁,再通入液氨或加入石灰乳使矿浆成中性(pH≈ 7),固液分离去除残渣,往滤液中加入硫化剂(二甲基胺荒酸钠,(CH3)2NCS2Na,简称SDD)或乙硫氮净化,使镍、钴、铁等离子成硫化物形态沉淀析出,经第二次固液分离除去硫化渣,加入添加剂(SeO2或SO2),即得合格电解液。电解时,合格电解液连续不断地加入电解槽,经通电电解至一定时间(一般为24h),取出附有电沉积锰的阴极板(同时放入干净的阴极板,使电解连续进行),经钝化、水洗、烘干后,将金属锰剥下,即为成品。中国现有电解金属锰生产规模一般较小,大的每年达5000t,小的每年仅数百吨。而且采用传统工艺,除前工序制液方式不尽相同外,电解生产工艺基本相同。其最大的缺点是能耗高,而且锰回收率不理想。
[0004]针对上述不足,需要对现有电解锰工艺进行优化改进,以适应大规模化生产,同时大大节约能耗,降低成本,极大的提高金属锰的回收率。

【发明内容】

[0005]有鉴于此,本发明提供一种节能、高效和节约成本的电解锰生产方法。
[0006]本发明通过以下技术手段解决上述技术问题:一种电解金属锰的生产方法,包括以下步骤:
[0007]A,制粉:将原矿石粉碎至90—100目;
[0008]B,浆化:将步骤A制备的矿粉与阳极液按照固液比为1:3的配比装入化合桶,充分搅拌混合,其中阳极液中Mn的含量浓度为11一148/1,!1含量浓度为38— 45g/l ;然后在45°C—50°C的温度环境下反应10 — 20分钟;再加入相当于矿粉重量40%的硫酸,硫酸的浓度为98%,浸出反应4一6小时,余酸浓度控制在0.9g/L—1.5g/L ;
[0009]C,浸出氧化:往化合桶中通入空气,加速反应60分钟以上,利用空气中的氧气氧化除铁;[0010]D,中和:加入浓度为11% —15%的氨水将PH值调至6.4,持续保持30分钟以上,加
入福美钠去除重金属;
[0011]E,一次压滤:经过粗压变成硫化液,滤渣中水份质量分数控制在23%以内,滤渣中锰的质量分数在2%以内;
[0012]F,二次压滤:再经二次压滤变成合格液;
[0013]G,电解:电解周期为24小时,槽温40-46度,PH值在6.8-7.4之间;
[0014]H,出槽钝化,冲洗产品至无硫块,再烘干、剥离即可。
[0015]进一步,步骤B中,阳极液中Mn的含量浓度为13g/l,H含量浓度为40g/l ;然后在48°C的温度环境下反应18分钟;再加入相当于矿粉重量40%的硫酸,硫酸的浓度为96%,浸出反应5小时,余酸浓度控制在1.0g/L— 1.lg/L。
[0016]进一步,步骤A中,采用立磨负压制粉机进行制粉。
[0017]进一步,步骤E和步骤F中,所述压滤设备采用高压鼓膜压滤机。
[0018]进一步,步骤G中,所采用电解槽由RPP材质制成。
[0019]进一步,步骤H中,采用超声波洗板进行洗板。
[0020]本发明的有益效果:本发明的电解金属锰的生产方法,与传统电解金属锰的生产方法相比,具有如下有益效果:`
[0021]1、由于增加了浆化步骤,使得原矿粉在较为温和的化学环境下(45°C—50°C)发生充分反应,极大的加快了锰析出的速度和析出率;无需通入蒸汽等将阳极液加热近于沸腾,大大节约了热源成本,通过本 申请人:厂里两条新旧生产线对比,采用本工艺方法生产一吨锰矿可节约燃料成本或电费500—600元。同时采用空气氧化除铁,取代传统工艺的二氧化锰除铁,生产每吨锰可节约150—180元的二氧化锰粉,进一步降低了生产成本。
[0022]2、在电解锰生产行业中首家采用立磨负压制粉设备,有效杜绝了粉尘污染,与传统制粉设备相比,每吨产矿粉可节电25— 30度,折算为电解金属锰产品每吨节电250度左右。
[0023]3、在电解锰行业首次尝试采用RPP材质的节能电解槽,实践证明每吨产品可节电600度左右。
[0024]4、采用高压鼓膜压滤机,锰渣含水量从传统30%左右降低至23%以内,大大提高了锰回收率。
[0025]5、采用超声波洗板洗产品,污水槽消耗量从传统每吨产品3m3降低到0.3m3以内,年节水量近3万m3。
【具体实施方式】
[0026]实施例1
[0027]一种电解金属锰的生产方法,包括以下步骤:
[0028]A,制粉:将原矿石粉碎至90目;
[0029]B,浆化:将步骤A制备的矿粉与阳极液按照固液比为1:3的配比装入化合桶,充分搅拌混合,其中阳极液中Mn的含量浓度为14g/l,H含量浓度为38g/l ;然后在50°C的温度环境下反应10分钟;再加入相当于矿粉重量40%的硫酸,硫酸的浓度为98%,浸出反应6小时,余酸浓度控制在0.9g/L ;[0030]C,浸出氧化:往化合桶中通入空气,加速反应60分钟以上,利用空气中的氧气氧化除铁;
[0031]D,中和:加入浓度为15%的氨水将PH值调至6.4,持续保持30分钟以上,加入福
美钠去除重金属;
[0032]E,一次压滤:经过粗压变成硫化液,滤渣中水份质量分数控制在23%以内,滤渣中锰的质量分数在2%以内;
[0033]F,二次压滤:再经二次压滤变成合格液;
[0034]G,电解:电解周期为24小时,槽温40度,PH值在7.4 ;
[0035]H,出槽钝化,冲洗产品至无硫块,再烘干、剥离即可。
[0036]实施例2
[0037]一种电解金属锰的生产方法,包括以下步骤:
[0038]A,制粉:将原矿石粉碎至100目;
[0039]B,浆化:将步骤A制备的矿粉与阳极液按照固液比为1:3的配比装入化合桶,充分搅拌混合,其中阳极液中Mn的含量浓度为llg/1,H含量浓度为45g/l ;然后在45°C的温度环境下反应20分钟;再加入相当于矿粉重量40%的硫酸,硫酸的浓度为96%,浸出反应4小时,余酸浓度控制在1.5g/L;
[0040]C,浸出氧化:往化合桶中 通入空气,加速反应60分钟以上,利用空气中的氧气氧化除铁;
[0041]D,中和:加入浓度为11%的氨水将PH值调至6.4,持续保持30分钟以上,加入福
美钠去除重金属;
[0042]E,一次压滤:经过粗压变成硫化液,滤渣中水份质量分数控制在23%以内,滤渣中锰的质量分数在2%以内;
[0043]F,二次压滤:再经二次压滤变成合格液;
[0044]G,电解:电解周期为24小时,槽温46度,PH值在6.8 ;
[0045]H,出槽钝化,冲洗产品至无硫块,再烘干、剥离即可。
[0046]实施例3
[0047]一种电解金属锰的生产方法,包括以下步骤:
[0048]A,制粉:将原矿石粉碎至95目;
[0049]B,浆化:将步骤A制备的矿粉与阳极液按照固液比为1:3的配比装入化合桶,充分搅拌混合,其中阳极液中Mn的含量浓度为13g/l,H含量浓度为40g/l ;然后在48°C的温度环境下反应18分钟;再加入相当于矿粉重量40%的硫酸,硫酸的浓度为96%,浸出反应5小时,余酸浓度控制在1.0g/L或1.lg/L ;
[0050]C,浸出氧化:往化合桶中通入空气,加速反应60分钟以上,利用空气中的氧气氧化除铁;
[0051]D,中和:加入浓度为13%的氨水将PH值调至6.4,持续保持30分钟以上,加入福
美钠去除重金属;
[0052]E,一次压滤:经过粗压变成硫化液,滤渣中水份质量分数控制在23%以内,滤渣中锰的质量分数在2%以内;
[0053]F,二次压滤:再经二次压滤变成合格液;[0054]G,电解:电解周期为24小时,槽温42度,PH值在7.0 ;
[0055]H,出槽钝化,冲洗产品至无硫块,再烘干、剥离即可。
[0056]通过本工厂新旧两条电解锰生产线实践对比:由于增加了浆化步骤,使得原矿粉在较为温和的化学环境下(45°C—50°C )发生充分反应,极大的加快了锰析出的速度和析出率;无需通入蒸汽等将阳极液加热近于沸腾,大大节约了热源成本,采用上述三实施例的具体参数,生产一吨锰矿可节约燃料成本或电费500— 600元。同时采用空气氧化除铁,取代传统工艺的二氧化锰除铁,生产每吨锰可节约150—180元的二氧化锰粉,进一步降低了生产成本。另外,生产周期可缩短3— 4小时,生产效率大大提高。
[0057]作为对上述实施例的进一步改进,步骤A中,采用立磨负压制粉机进行制粉。有效杜绝了粉尘污染,与传统制粉设备相比,每吨产矿粉可节电25— 30度,折算为电解金属锰产品每吨节电250度左右。
[0058]作为对上述实施例的进一步改进,步骤E和步骤F中,所述压滤设备采用高压鼓膜压滤机。采用高压鼓膜压滤机,锰渣含水量从传统30%左右降低至23%以内,大大提高了锰回收率。
[0059]作为对上述实施例的进一步改进,步骤G中,所采用电解槽由RPP材质制成。在电解锰行业首次尝试采用RPP材质的节能电解槽,实践证明每吨产品可节电600度左右。
[0060]作为对上述实施例的进一步改进,步骤H中,采用超声波洗板进行洗板。采用超声波洗板洗产品,污水槽消耗量从传统每吨产品3m3降低到0.3m3以内,年节水量近3万m3。
[0061]最后说明的是,以上实施例仅用以说明本发明的技术方案而非限制,尽管参照较佳实施例对本发明进行了详细说明,本领域的普通技术人员应当理解,可以对本发明的技术方案进行修改或者等同替换,而不脱离本发明技术方案的宗旨和范围,其均应涵盖在本发明的权利要求范围当中。`
【权利要求】
1.一种电解金属锰的生产方法,其特征在于:包括以下步骤: A,制粉:将原矿石粉碎至90—100目;B,浆化:将步骤A制备的矿粉与阳极液按照固液比为1:3的配比装入浆化桶,充分搅拌混合后输送至化合桶,在45°C—50°C的温度环境下反应10—20分钟;加入相当于矿粉重量40%的硫酸,硫酸的浓度为96% ;然后再补加阳极液,其中阳极液中Mn的含量浓度为11 一14g/l,H含量浓度为38— 45g/l ;浸出反应4一6小时,余酸浓度控制在0.9g/L — 1.5g/L ;C,浸出氧化:往化合桶中通入空气,加速反应60分钟以上,利用空气中的氧气氧化除铁; D,中和:加入浓度为11% —15%的氨水将PH值调至6.4,持续保持30分钟以上,加入福美钠去除重金属; E,一次压滤:经过粗压变成硫化液,滤渣中水份质量分数控制在23%以内,滤渣中锰的质量分数在2%以内; F,二次压滤:再经二次压 滤变成合格液; G,电解:电解周期为24小时,槽温40-46度,PH值在6.8-7.4之间; H,出槽钝化,冲洗产品至无硫块,再烘干、剥离即可。
2.根据权利要求1所述的生产方法,其特征在于:步骤B中,阳极液中Mn的含量浓度为13g/l,H含量浓度为40g/l ;然后在48°C的温度环境下反应18分钟;再加入相当于矿粉重量40%的硫酸,硫酸的浓度为96%,浸出反应5小时,余酸浓度控制在1.0g/L—1.lg/L。
3.根据权利要求1所述的生产方法,其特征在于:步骤A中,采用立磨负压制粉机进行制粉。
4.根据权利要求1所述的生产方法,其特征在于:步骤E和步骤F中,所述压滤设备采用高压鼓膜压滤机。
5.根据权利要求1所述的生产方法,其特征在于:步骤G中,所采用电解槽由RPP材质制成。
6.根据权利要求1所述的生产方法,其特征在于:步骤H中,采用超声波洗板进行洗板。
【文档编号】C25C7/06GK103451673SQ201310344630
【公开日】2013年12月18日 申请日期:2013年8月8日 优先权日:2013年8月8日
【发明者】吴和财, 刘建林, 吴和刚, 张利生, 周龙兵 申请人:秀山县嘉源矿业有限责任公司
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