转子秤气栓堵塞排除及下煤管煤粉均化装置的制作方法

文档序号:12060733阅读:658来源:国知局
转子秤气栓堵塞排除及下煤管煤粉均化装置的制作方法

本发明涉及一种水泥熟料生产线的局部构件,特别涉及一种转子秤气栓堵塞排除及下煤管煤粉均化装置。

(二)

背景技术:

目前部分水泥熟料生产线采用了计量更准确的菲斯特转子秤,转子秤在使用的过程需要将转子储煤间隔中的空气排出,如果不能及时排出,就会在下煤管中形成气栓,给下煤稳定性造成一定的干扰。下煤的波动直接影响了分解炉和回转窑内温度的稳定性。现有的排气管因为设计原因经常被煤粉堵塞,很难将转子秤中空气顺利排出,给生产运行维护人员造成困扰。

(三)

技术实现要素:

本发明为了弥补现有技术的不足,提供了一种结构简单可靠、安装方便、成本低、提高下煤稳定性、提高熟料产质量、降低能耗的转子秤气栓堵塞排除及下煤管煤粉均化装置。

本发明是通过如下技术方案实现的:

一种转子秤气栓堵塞排除及下煤管煤粉均化装置,其特征是:包括煤量调节器,所述煤量调节器下方安装有缓冲小仓,煤量调节器包括安装于壳体上的动板和静板,动板能绕静板转动,煤量调节器的壳体上安装有定位传感器,定位传感器与定位电机相连接,缓冲小仓上部右侧开设有回风管接口。

所述回风管接口处安装有旋阻式料位计,缓冲小仓上安装有若干旋阻式料位计。

所述煤量调节器中心顶部设有尖顶。

所述旋阻式料位计、定位传感器和定位电机分别与检测控制箱相连接。

本发明的有益效果是:彻底解决了排气管堵塞问题,同时还可消除换仓、粉位变化、启停煤磨、煤粉结拱等因素对下煤稳定性的干扰,提高了窑头和分解炉火焰燃烧的稳定性,提高了熟料的产质量,降低了煤耗,节能减排。

(四) 附图说明

下面结合附图对本发明作进一步的说明。

附图1为本发明的煤量调节器结构示意图;

附图2为本发明的缓冲小仓结构示意图;

附图3位本发明的结构框图;

图中,1煤量调节器,2缓冲小仓,3动板,4静板,5定位传感器,6定位电机,7回风管接口,8旋阻式料位计,9尖顶。

(五) 具体实施方式

附图为本发明的一种具体实施例。该实施例包括煤量调节器1,煤量调节器1下方安装有缓冲小仓2,煤量调节器1包括安装于壳体上的动板3和静板4,动板3能绕静板4转动,煤量调节器1的壳体上安装有定位传感器5,定位传感器5与定位电机6相连接,缓冲小仓2上部右侧开设有回风管接口7。回风管接口7处安装有旋阻式料位计8,缓冲小仓2上安装有若干旋阻式料位计8。煤量调节器1中心顶部设有尖顶9。旋阻式料位计8、定位传感器5和定位电机6分别与检测控制箱相连接。

采用本发明的转子秤气栓堵塞排除及下煤管煤粉均化装置,煤量调节器1主要由动板3、静板4、定位电机6、定位传感器5组成。在它的下部安装了一个具有旋阻式料位传感的缓冲小仓2,煤量调节器1可以自动根据缓冲小仓2的料位,调节动板3与静板4之间的角度,改变下煤的流速,当煤粉仓结拱断流时,装置可自动启动振荡模式左右摆动,并在动筛的顶部安装凸起物尖顶9,以破坏结拱增加煤粉流动性,煤量调节器1中部尖顶9可分散煤粉对动筛的压力。煤量调节器1与缓冲小仓2之间始终有一定的空间,可有效缓解煤磨换仓、粉位波动、仓压波动对缓冲小仓的影响。煤量调节器1的主要结构都安装在煤粉仓内部,外边安定位电机6,节省安装空间,与煤粉仓之间采用法兰连接,安装方便,这种设计适合狭小空间的改造。缓冲小仓2上部用法兰与下煤器连接,下部连接到转子秤入口。缓冲小仓2上部右侧开有回风管接口7,在煤量调节器1的控制下,缓冲小仓2上部始终有个有一定的空间,防止排气管被煤粉堵塞,从转子秤中排入缓冲小仓2的空气,沿着缓冲小仓2右侧缓慢上行,进入排气管,煤粉从左侧流入转子秤,各行其道,解决了空气无法及时排出、形成气栓影响下煤的问题。回风管接口7处安装旋阻式料位计8,当煤粉堵住回风管入口时,会发出信号,智能下料器自动减少下煤量,解决了回风管堵塞问题。在缓冲小仓2上安装多个旋阻式料位计8,当小仓粉位接近上下线时,自动减增智能下煤器的下煤量,保持小仓粉位在一个合适的位置,解决了进入转子秤煤量上下波动问题。检测控制箱主要由PLC、测量仪表、接触器、控制箱组成。主要功能是采集定位传感器5、旋阻式料位计8、定位电机6状态等信号,实现手动和自动控制缓冲小仓2煤粉位置,手动或自动控制振荡模式,消除煤粉仓结拱。同时就地显示料位传感器和电机状态信号,便于现场调试维护。本发明简单可靠、安装便利,本发明安装在煤磨仓底部和菲斯特转子秤入口之间,只是替换以前的下煤管,不改变煤粉仓和建筑结构。

采用本发明的转子秤气栓堵塞排除及下煤管煤粉均化装置,具有如下优点:可解决菲斯特转子秤排气问题,消除下煤管气栓,提高下煤稳定性;减少煤粉仓下煤管煤粉结拱,减少下煤流量波动;消除煤磨启停、煤粉仓换仓、仓重变化、仓压波动、仓位变化等各种因素对下煤稳定性的影响;提高窑头火焰燃烧的稳定性,降低烧成带温度波动,提高熟料产质量;减少分解炉温度波动,提高生料入窑分解率,提高熟料产量;提高煤粉燃烬率,降低原煤消耗,减少生料中煤粉裹挟量,减少回转窑结圈、结蛋概率;稳定窑皮厚度,降低因煤粉喂料波动对窑皮状态的影响,减少对烧成带窑砖的损耗;提高熟料结粒均匀度,减少出窑熟料中大块料含量,提高篦冷机熟料余热回收效率,降低熟料烧成热耗。

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