H酸单钠盐尾气酸洗工艺的制作方法

文档序号:14696719发布日期:2018-06-15 21:38阅读:466来源:国知局

本发明属于H酸单钠盐生产技术领域,具体涉及一种H酸单钠盐尾气酸洗工艺。



背景技术:

H酸单钠盐,中文名为1-氨基-8-萘酚-3,6-二磺酸单钠盐,一般带一个结晶水,是一种重要的染料中间体。H酸单钠盐主要用于生产酸性染料、直接染料或活性染料,如可用于生产酸性品红6B、酸性大红G、酸性黑10B、直接黑、活性艳红K-2BP、活性紫K-3R、活性深蓝K-R等90余种染料,这些染料用于毛纺,棉织物的染色具有良好的效果;此外,H酸单钠盐还可用于生产药物。目前,H酸单钠盐主要通过如下步骤进行生产:(1)萘磺化得1,3,6-萘磺酸;(2)1,3,6-萘三磺酸硝化生成1-硝基-3,6,8-萘三磺酸,并使硝化混合物脱尽二氧化氮;(3)硝化混合物用氨水中和;(4)中和产物硝基萘三磺酸三铵盐还原,用硫酸和食盐析出还原酸化产物氨基T酸;(5)将氨基T酸转变成钠盐,碱熔、酸析得到H酸单钠盐。现有的硝化工艺是磺化物料1,3,6-萘三磺酸直接和硝酸反应得到硝化产物1-硝基-3,6,8-萘三磺酸,硝化产物需要进行脱硝中和等后处理,中和时需要加入氨水,未完全参与中和反应的氨水成为尾气氨气需要进行酸洗处理。现有的尾气处理直接通入酸洗塔进行酸洗处理,会浪费大量的酸,生产成本较高。

因此,急需一种节省成本,提高处理后尾气质量,排放更环保的H酸单钠盐尾气酸洗工艺。



技术实现要素:

本发明的目的是针对现有的尾气处理直接通入酸洗塔进行酸洗处理,会浪费大量的酸,生产成本较高等问题,提供一种H酸单钠盐尾气酸洗工艺,具有节省成本,提高处理后尾气质量,排放更环保的优点。

本发明提供了如下的技术方案:

一种H酸单钠盐尾气酸洗工艺,包括如下工艺步骤:

S1、将H酸单钠盐中和反应后的尾气通入第一水洗塔进行水洗;

S2、将从第一水洗塔排出的尾气进入第二水洗塔进行水洗;

S3、再将从第二水洗塔排出的尾气进入酸洗塔进行酸洗;

S4、最后将从经过酸洗塔排出的尾气经过分子筛吸附后排出。

优选的,所述步骤S1和所述步骤S2中水洗温度为23-27℃,在该温度范围内,氨气在水中的溶解度较大。

优选的,所述步骤S3中酸洗液为65-68%的稀硫酸。

优选的,所述步骤S4中分子筛吸附温度为20-35℃。

优选的,所述步骤S1和所述步骤S2中水洗温度为25℃。

根据《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993)的规定,排气筒高度为15米,氨气排放量为4.9kg/h,经本发明工艺处理后的尾气,排气筒高度为15米时氨气的排放量为3.5-4.3kg/h。

本发明的有益效果是:

1、本发明的尾气先进行两次水洗,除去尾气中大部分的氨气,减少了酸洗液的使用量,节省了成本。

2、本发明的酸洗工艺,两次水洗后再进行酸洗,进一步减少尾气中氨气的含量,提高处理后尾气的质量,使排放更环保。

3、本发明经过水洗和酸洗后的尾气再通过分子筛吸附,更进一步减少尾气中氨气含量,提高排放到空气中的尾气质量。

具体实施方式

实施例1

一种H酸单钠盐尾气酸洗工艺,包括如下工艺步骤:

S1、将H酸单钠盐中和反应后的尾气通入第一水洗塔进行水洗;

S2、将从第一水洗塔排出的尾气进入第二水洗塔进行水洗;

S3、再将从第二水洗塔排出的尾气进入酸洗塔进行酸洗;

S4、最后将从经过酸洗塔排出的尾气经过分子筛吸附后排出。

具体的,步骤S1和所述步骤S2中水洗温度为23℃。

具体的,步骤S3中酸洗液为68%的稀硫酸。

具体的,步骤S4中分子筛吸附温度为35℃。

经本实施例1工艺处理后的尾气,排气筒高度为15米时氨气的排放量为4.3kg/h。

实施例2

一种H酸单钠盐尾气酸洗工艺,包括如下工艺步骤:

S1、将H酸单钠盐中和反应后的尾气通入第一水洗塔进行水洗;

S2、将从第一水洗塔排出的尾气进入第二水洗塔进行水洗;

S3、再将从第二水洗塔排出的尾气进入酸洗塔进行酸洗;

S4、最后将从经过酸洗塔排出的尾气经过分子筛吸附后排出。

具体的,步骤S1和所述步骤S2中水洗温度为25℃。

具体的,步骤S3中酸洗液为65%的稀硫酸。

具体的,步骤S4中分子筛吸附温度为20℃。

经本实施例2工艺处理后的尾气,排气筒高度为15米时氨气的排放量为3.5kg/h。

实施例3

一种H酸单钠盐尾气酸洗工艺,包括如下工艺步骤:

S1、将H酸单钠盐中和反应后的尾气通入第一水洗塔进行水洗;

S2、将从第一水洗塔排出的尾气进入第二水洗塔进行水洗;

S3、再将从第二水洗塔排出的尾气进入酸洗塔进行酸洗;

S4、最后将从经过酸洗塔排出的尾气经过分子筛吸附后排出。

具体的,步骤S1和所述步骤S2中水洗温度为27℃。

具体的,步骤S3中酸洗液为67%的稀硫酸。

具体的,步骤S4中分子筛吸附温度为25℃。

经本实施例3工艺处理后的尾气,排气筒高度为15米时氨气的排放量为3.9kg/h。

以上所述仅为本发明的优选实施例而已,并不用于限制本发明,尽管参照前述实施例对本发明进行了详细的说明,对于本领域的技术人员来说,其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换。凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

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