一种缩膨型无固相修井液及其制备方法与流程

文档序号:12900166阅读:769来源:国知局
一种缩膨型无固相修井液及其制备方法与流程

本发明涉及一种石油天然气采油作业施工中所使用的油田化学剂,特别是一种缩膨型无固相修井液及其制备方法。



背景技术:

修井作业是维护或提高油气产能的保养措施,修井液是修井作业时使用的工作液,修井液的性能直接影响到修井作业后产能恢复效果。油田一般采用清水、地层水或无机盐溶液作为修井液,但清水与储层配伍性差,易发生粘土矿物水化、膨胀,堵塞储层,降低有效渗透率并影响产能。

缩膨剂一般用于解堵作业,cn103409131a[p]涉及一种解堵用缩膨剂及其制备方法和应用,采用聚二甲基二烯丙基氯化铵、氯化钾和氯化铵复配制成,用于注水井的解堵,与酸液配合使用;cn105623636a[p]涉及防膨缩膨剂、其制备方法及其应用,采用季铵类阳离子聚合物、无机盐、氨基磺酸复配制成,能够压缩粘土双电层、释放粘土部分晶格水和吸附水,从而防止储层水锁伤害。

无固相修井液能够避免固相颗粒对储层的堵塞伤害,张凤英研制了一种新型无固相修井液,《中国海上油气》2010,vol.22no.2,在雅克拉-大涝坝凝析气田修井作业中取得了成功;cn105176506a[p]涉及一种酸式盐无固相中密度修井液及其配制方法,修井液组分包括清水、磷酸二氢钠、十二烷基苯磺酸钠、缓蚀剂,不含固相成分,与同密度甲酸盐无固相修井液体系相比降低成本20%以上。texasunitedchemicalcorp公开的专利ep1128021(a2)【p】是用于修井和完井作业的无固相粘性流体,组分包括不同分子量的聚乙二醇和可溶溴盐,用于平衡地层孔隙流体的静压力。

对公开报道的调研情况表明,尚无对修井液体系缩膨性能的研究和应用,为了提高修井作业后油气产能,缩短作业恢复周期,有必要研究开发缩膨型修井液体系。、



技术实现要素:

本发明为了解决修井作业时由于修井液进入储层,造成粘土矿物膨胀、分散,孔喉变细小、渗透率下降的问题,本发明一是提供一种使储层孔喉粘土矿物收缩、孔喉变大,有效渗透率升高的缩膨型无固相修井液;二是提供一种缩膨型无固相修井液的制备方法。

本发明采用的技术方案是:

一种缩膨型无固相修井液,由下述质量配比的组分组成:清水72-88份,氯化钾1份,氯化钠10-26份,亚硫酸钠0.02-0.05份,缩膨剂0.5-1份,聚山梨酯800.1-0.2份,黄原胶1-2份。

清水76份,氯化钾1份,氯化钠20份,亚硫酸钠0.05份,缩膨剂1份,聚山梨酯800.2份,黄原胶2份。

清水88份,氯化钾1份,氯化钠10份,亚硫酸钠0.02份,缩膨剂1份,聚山梨酯800.1份,黄原胶1份。

缩膨剂采用下述质量配比的组分组成:阳离子季铵盐50-70份、非离子表面活性剂20-30份和有机硅表面1-8份复配而成。

缩膨剂采用下述质量配比的组分组成:阳离子季铵盐50份、非离子表面活性剂30份和有机硅表面1份复配而成。

一种缩膨型无固相修井液的制备方法,包括以下步骤:

步骤1、用清水配制质量百分比为26%的氯化钠饱和溶液,作为调节修井液密度的加重剂母液;

步骤2、在氯化钠加重剂母液中加入少量清水稀释,再依次加入氯化钾、亚硫酸钠、缩膨剂,每加一种材料搅拌10分钟,加入足量清水至修井液要求的密度;

步骤3、用滤膜直径为5μm的过滤器过滤步骤2配制好的溶液,得到一种缩膨型无固相修井液。

本发明的优点是:

1、本发明修井液能够使储层孔喉粘土矿物收缩,孔喉变大或形成新的毛细孔道,有效渗透率升高。

2、本发明修井液可使含吸附水的粘土晶格松动,脱出所吸附的水分子,使引起吸水膨胀的粘土颗粒体积收缩。其中的阳离子季铵盐水化能低于水中一价、二价无机阳离子如na+、ca2+等的水化能,可优先于无机阳离子在粘土上吸附,促使粘土颗粒脱出晶层间水,形成紧密的晶格结构,有效抑制粘土的水化、膨胀。颗粒间孔喉变大或形成新的毛细孔道,有效渗透率升高。在高180x5、高65-13、高65-14等井得到成功应用,检泵作业后产油量有不同幅度的增加。

3、对本发明修井液浸泡前后岩心进行电镜扫描,结果表明,未浸泡岩心端面孔隙直径为38微米左右,浸泡后端面孔隙直径为84微米左右,浸泡后岩心孔隙直径增了约1.2倍,表明该缩膨型无固相修井液能有效增大孔喉。

附图说明

图1是本发明实施例的高180x5井检泵作业前后生产曲线图。

图2是本发明实施例的高65-13井转抽作业前后生产曲线图。

图3是本发明实施例的高65-14井转抽作业前后生产曲线图。

图4是缩膨剂与高检5-44岩心流动实验曲线图。

图5是修井液浸泡前的岩心端面电镜照片。

图6是修井液浸泡后的岩心端面电镜照片。

具体实施方式

下面结合图1-6具体实施例对本发明做进一步的描述。

一种能够使储层孔喉粘土矿物收缩、孔喉变大,有效渗透率升高的缩膨型无固相修井液及其制备方法。

一种缩膨型无固相修井液,由下述质量配比的组分组成:清水72-88份,氯化钾1份,氯化钠10-26份,亚硫酸钠0.02-0.05份,缩膨剂0.5-1份,聚山梨酯800.1-0.2份,黄原胶1-2份。

清水76份,氯化钾1份,氯化钠20份,亚硫酸钠0.05份,缩膨剂1份,聚山梨酯800.2份,黄原胶2份。

清水88份,氯化钾1份,氯化钠10份,亚硫酸钠0.02份,缩膨剂1份,聚山梨酯800.1份,黄原胶1份。

缩膨剂采用下述质量配比的组分组成:阳离子季铵盐50-70份、非离子表面活性剂20-30份和有机硅表面1-8份复配而成。

缩膨剂采用下述质量配比的组分组成:阳离子季铵盐50份、非离子表面活性剂30份和有机硅表面1份复配而成。

一种缩膨型无固相修井液的制备方法,包括以下步骤:

步骤1、用清水配制质量百分比为26%的氯化钠饱和溶液,作为调节修井液密度的加重剂母液;

步骤2、在氯化钠加重剂母液中加入少量清水稀释,再依次加入氯化钾、亚硫酸钠、缩膨剂,每加一种材料搅拌10分钟,加入足量清水至修井液要求的密度;

步骤3、用滤膜直径为5μm的过滤器过滤步骤2配制好的溶液,得到一种缩膨型无固相修井液。

实施例1

材料准备:清水88份,氯化钾1份,氯化钠10份,亚硫酸钠0.02份,缩膨剂1份,聚山梨酯800.1份,黄原胶1份。

修井液制备:将清水加入容器内,依次加入氯化钾、亚硫酸钠、缩膨剂,每加一种材料搅拌10分钟,然后用滤膜直径为5μm的过滤器过滤配制好的溶液,即可。

试验井1:在高180x5井应用。高180x5井为高14断块一口油井,稠油泵漏失,为恢复该井产量,决定采用缩膨型无固相修井液检泵。

高180x5井本次检泵使用密度1.01g/cm3的缩膨型无固相修井液45方,检泵前日产液2.00方,日产油1.97吨,含水1.5%,检泵后日产液3.9方,日产油3.88吨,含水0.5%,修井液不但有效保护了储层,产液量、产油量还大幅上升,说明该修井液对储层粘土矿物的缩膨性能良好,增大了孔喉,提高了流体的有效渗透率。

实施例2

材料准备:清水80份,氯化钾1份,氯化钠13份,亚硫酸钠0.02份,缩膨剂1份,聚山梨酯800.1份,黄原胶1份。

修井液制备:用清水配制质量百分比为26%的氯化钠饱和溶液,作为调节修井液密度的加重剂母液;在氯化钠加重剂母液中加入少量清水稀释,再依次加入氯化钾、亚硫酸钠、缩膨剂,每加一种材料搅拌10分钟,然后用滤膜直径为5μm的过滤器过滤配制好的溶液,即可。

试验井2:在高65-13井应用。高65-13井为高65断块一口油井,2毫米油嘴自喷生产,即将停喷,决定采用缩膨型无固相修井液作业转抽生产。

高65-13井本次转抽使用密度1.10g/cm3的缩膨型无固相修井液150方,自喷时日产液2.1方、日产油2.08吨、含水0.8%,转抽作业后日产液3.12方、日产油2.99吨、含水4.1%,修井液不但有效保护了储层,产液量、产油量还大幅回升,说明该修井液对储层粘土矿物的缩膨性能良好,增大了孔喉,提高了流体的有效渗透率。

实施例3

密度1.00g/cm3修井液材料准备:同实施例1中材料准备。

密度1.00g/cm3修井液制备:同实施例1中制备方法。

密度1.15g/cm3修井液材料准备:氯化钾,1%;氯化钠,20%;亚硫酸钠,0.02%;缩膨剂,1%;其余为清水,各组分质量百分比之和为百分之百。

材料准备:清水76份,氯化钾1份,氯化钠20份,亚硫酸钠0.05份,缩膨剂1份,聚山梨酯800.2份,黄原胶2份。

密度1.00g/cm3修井液制备:用清水配制质量百分比为26%的氯化钠饱和溶液,作为调节修井液密度的加重剂母液;在氯化钠加重剂母液中加入少量清水稀释,再依次加入氯化钾、亚硫酸钠、缩膨剂,每加一种材料搅拌10分钟,然后用滤膜直径为5μm的过滤器过滤配制好的溶液,即可。

试验井3:在高65-14井应用。高65-14井为高65断块一口油井,5毫米油嘴自喷生产,即将停喷,决定采用缩膨型无固相修井液作业转抽生产。

高65-14井本次转抽使用密度1.00g/cm3缩膨型无固相修井液75方,使用1.15g/cm3缩膨型无固相修井液240方,共使用修井液315方。自喷时日产液7.4方、日产油7.3吨、含水1.3%,转抽作业后日产液9.2方、日产油9.15吨、含水0.5%,修井液不但有效保护了储层,产液量、产油量还大幅回升,说明该修井液对储层粘土矿物的缩膨性能良好,增大了孔喉,提高了流体的有效渗透率。

以上公开的仅为本发明的具体实施例,虽然本发明以较佳的实施例揭示如上,但本发明并非局限于此,任何本领域的技术人员能思之的变化,在不脱离本发明的设计思想和范围内,对本发明进行各种改动和润饰,都应落在本发明的保护范围之内。

实验情况

1.渗透率恢复值实验

用该缩膨型无固相修井液对高检5-44井岩心进行流动实验,初始油相渗透率为110.6md,反向驱替2pv修井液,油相渗透率增加为151md,渗透率恢复值为137%,表明该缩膨型无固相修井液能够使岩心的渗流能力增大。

2.缩膨率实验

在10ml离心管中加入0.50g膨润土和9ml蒸馏水,于室温下静置4h,在2000r/min的转速下离心10min,读取水化膨胀后膨润土体积,加入密度1.01g/cm3的缩膨型无固相修井液,摇匀后在室温下静置4h,在相同条件下离心,读取膨润土体积,计算体积缩小率,结果见表1。该修井液能大幅度减小水化膨胀后的粘土体积,缩膨率达到80%左右。

表1缩膨型无固相修井液缩膨率实验结果

3.修井液浸泡岩心端面电镜扫描

对修井液浸泡前后岩心进行电镜扫描,结果表明,未浸泡岩心端面孔隙直径为38微米左右,浸泡后端面孔隙直径为84微米左右,浸泡后岩心孔隙直径增了约1.2倍,表明该缩膨型无固相修井液能有效增大孔喉。

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