复糟酿酒废水强化脱氮工艺的制作方法

文档序号:11502810阅读:233来源:国知局

本发明属于废水处理领域,涉及复糟酿酒废水强化脱氮工艺。



背景技术:

复糟酿酒是将使用过的酒糟再次与粮食混合发酵,因此,复糟酿酒废水中cod、氨氮、总氮、bod、ss值高,成分复杂,主要成分为低碳醇、脂肪酸、氨基酸等,属于高浓度有机废水。自2014年1月1日起,企业须执行发酵酒精和白酒工业水污染排放标准(gb27631-2011)中表2中的相关标准,此标准对氨氮、总氮等指标做出了更严格的要求(见表1)。复糟酿酒废水中含有大量有机氮,同时cass工艺系统自身中sv、出水指标偏高、对脱氮符合估算不足,针对性不强。因此急需对现有工艺进行审计改造。



技术实现要素:

本发明的目的是针对现有技术的上述不足,提供一种复糟酿酒废水强化脱氮工艺。

本发明的目的可通过如下技术方案实现:

复糟酿酒废水强化脱氮工艺,包括:将复糟酿酒废水依次经沉淀和厌氧池进行预处理后经两级a/o子系统进行生化处理,最后向生化处理出水中投加次氯酸钠进行深度处理。

作为本发明复糟酿酒废水强化脱氮工艺的优选,其特征在于所述的a/o子系统均采用空气泵统一进行曝气,维持a段do质量浓度在0.2-0.5mg/l,维持o段do质量浓度在2.3-2.5mg/l。作为本发明复糟酿酒废水强化脱氮工艺的优选,其特征在于所述的a段水力停留时间为2.4-4天,o段水力停留时间为1.6-2.4天。

作为本发明复糟酿酒废水强化脱氮工艺的优选,在单级a/o子系统进行处理的过程中投加营养液调解c/n至7-7.8,所述的营养液优选甲醇或葡萄糖,优选葡萄糖。

作为本发明复糟酿酒废水强化脱氮工艺的优选,a/o子系统的ph控制在6.7-7.6,优选7.2-7.5。

作为本发明复糟酿酒废水强化脱氮工艺的优选,采用在营养液中甲酸活检的方法调解a/o子系统的ph控制在7.2-7.5。

作为本发明复糟酿酒废水强化脱氮工艺的优选,生化处理出水经次氯酸钠在ph为5.2-5.5、投加量在0.8-0.9‰。

作为本发明复糟酿酒废水强化脱氮工艺的优选,处理复糟酿酒废水负荷超过2500m3/d,将生化处理的第一级a/o子系统分为若干个区段,每个区段的处理负荷不超过2500m3/d,每个区段均设置一个a/o子系统。

作为本发明复糟酿酒废水强化脱氮工艺的优选,中各处理工艺采用连续进水,污泥回流、内回流同时开启。

有益效果:

本发明两级a/o工艺采用短时缺氧好氧交替代替了长时间好氧缺氧操作,以短程硝化反硝化代替了长时间硝化反硝化,减少了碳元的投加量、污泥产生量、反应时间、污泥膨胀、对氧和有机碳利用更为合理,对总氮去除更有效。

具体实施方式

实施例1

某大型酿酒企业复糟酿酒废水,水质标准见表1:

表1废水水质指标

复糟酿酒废水强化脱氮工艺,先将复糟酿酒废水依次经沉淀和厌氧池进行预处理后经两级a/o子系统进行生化处理,最后向生化处理出水中投加次氯酸钠进行深度处理。污泥的培养与驯化采用接种驯化法,采用该企业厌氧池污泥。a段采用精密型磁力搅拌器,o段采用空气泵统一曝气。系统采用连续进水、污泥回流、内回流同时开启,连续投加葡萄糖以维持碳源的稳定,且酸碱随葡萄糖一起投加进入系统。

因本次废水处理量大,生化第一级a/o分为a区段和b区段,a区a/o池的处理负荷为1800m3/d,b区a/o池的处理负荷为2000m3/d;第二级a/o池处理负荷为4000m3/d。

(一)一级a/o调试

a区厌氧每日进水流量控制约70m3/h,同时出水保持部分混合液回流,流量控制在30m3/h。a/o池混合液回流保持在100m3/h,a池推流器连续运行,o池连续曝气(do质量浓度在2-4mg/l),ph控制在7.2-7.4,水力有效停留时间4d。b区每日进水总流量控制在110m3/h,a/o池运行与a池相同。同事,根据a/o池cod,总氮等数据补充调节池水作为碳源;为减少泡沫以及降低污泥沉降比,每周a/o池投加活性炭若干。

(二)二级a/o调试

a池推流器处于常开状态,o池连续曝气(do质量浓度在2-4mg/l),ph控制在6.8-7.6。池内sv30≤45%,当过高时应当进行排泥。混合液回流为100%。水力停留时间为2.4d,每日根据进水总氮,调整葡萄糖的投加量。

保持调节池提升泵进水流量约为400m3/h,通过管道混合气投加硫酸调解适宜ph至4-6,投加次氯酸钠,在催化氧化反应中形成强氧化基团对废水中的cod进行高效降解;并有效降低氨氮,总氮值。定期排泥,保持污泥脱水机正常进行脱水处理。经本次工程调试后最终出水cod、氨氮、总氮去除率分别达到92.57%、98.37%和94.47%,出水符合gb27631-2011。



技术特征:

技术总结
本发明公开了复糟酿酒废水强化脱氮工艺。该工艺包括:将复糟酿酒废水依次经沉淀和厌氧池进行预处理后经两级A/O子系统进行生化处理,最后向生化处理出水中投加次氯酸钠进行深度处理。本发明两级A/O工艺采用短时缺氧好氧交替代替了长时间好氧缺氧操作,以短程硝化反硝化代替了长时间硝化反硝化,减少了碳元的投加量、污泥产生量、反应时间、污泥膨胀、对氧和有机碳利用更为合理,对总氮去除更有效。

技术研发人员:陆曦
受保护的技术使用者:南京工大环境科技有限公司
技术研发日:2017.06.05
技术公布日:2017.08.18
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