一种碳四馏分分子筛脱水的方法_2

文档序号:9360422阅读:来源:国知局
气加热器,5.再生气 空冷器,6.再生气分水器,7.再生气风机,8.泄压回收罐,9.泵,10.再生气冷却器、11.再 生气脱水塔,12.再生气换热器,13.补充再生气,14.原料,15.产品,16.泄压阀,17.泄压 平衡阀,18.泄压放空。
【具体实施方式】
[0029] 下面结合附图对本发明作进一步说明:
[0030] 采用三台分子筛脱水塔吸附-再生,在正常操作为两台串联,一台备用。在串联操 作的1#分子筛脱水塔1出口官道上设置一台在线微量水分析仪,当检测到1#分子筛脱水 塔1出口物流的水含量大于5 μ g/g时,切出1#分子筛脱水塔1,进入再生程序,原来操作的 2#分子筛脱水塔2切至1#分子筛脱水塔1,备用分子筛脱水塔3切换至2#分子筛脱水塔 2 〇
[0031] 切出的3#分子筛脱水塔3进入再生程序,慢慢打开3#分子筛脱水塔3底的排放 泄压线,同时慢慢打开3#分子筛脱水塔3顶的泄压平衡线,将碳四馏分泄压排至泄压回收 罐8,当3#分子筛脱水塔3与泄压回收罐8压力平衡时,关闭排放泄压阀和泄压平衡阀,再 开启放空阀,油气经放空线排至放空系统,当分子筛脱水塔压力降至接近放空系统压力时, 泄压完成。泄压回收罐中的碳四馏分经泵9升压,返回碳四馏分原料再脱水。
[0032] 泄压完成后,引入再生气,开启再生气加热器4,同时开启再生气换热器12、再生 气空冷器5、再生气分水器6、再生气风机7等,实现再生气循环。按一定的升温速率,将氮 气加热至200~250°C,再生气加热器4出口温度保持200~250°C,8~36小时后,按一定 的降温速率,停再生气加热器4后,再生气切至冷吹流程,再生气风机7出口再生气经再生 冷却器10和再生气脱水塔11后,对3#分子筛脱水塔3冷吹,冷吹至3#分子筛脱水塔3降 至40~45°C,停再生气风机7, 3#分子筛脱水塔3切出再生气循环流程。
[0033] 3#分子筛脱水塔3再生完成后。经3#分子筛脱水塔3底充液截止阀充液,慢慢开 启充液截止阀,将3#分子筛脱水塔3充液至操作压力,关闭截止阀。3#分子筛脱水塔3至 备用状态。整个再生程序完成。
[0034] 设置独立泄压回收设施,提高碳四馏分收率,大幅降低物料损耗,物料损耗率小于 0.01%质量百分比。
[0035] 设置再生气循环流程,一方面大幅降低氮气的消耗,有利于工厂的生产安全,同时 避免大量惰性气体排入放空系统,另一方面降低了分子筛脱水单元的能耗。
[0036] 实施例1
[0037] 碳四馏分原料组成见表1。处理量为10000kg/h,操作弹性为60~110%,密度为 540kg/m 3,操作温度:40°C,操作压力:1. 5MPa(G)。
[0038] 表1碳四馏分原料的组成
[0039]
[0040] 碳四馏分中丙烷及碳四烯烃含量76. 89质量%,分子筛脱水塔中上部3A与下部4A 装填比例为6 : 4,3A分子筛的有效吸附容量取5%质量百分比,4A分子筛的有效吸附容量 取7%质量百分比,分子筛脱水塔装填高径比为4 : 1,按单塔7填切换计算,分子筛脱水塔 内径为I. 7m,分子筛脱水塔装填高度为6. 8m。
[0041] 采用三台分子筛脱水塔吸附-再生,在正常操作为两台串联,一台备用,在串联操 作的1#分子筛脱水塔1出口官道上设置一台在线微量水分析仪,当检测到1#分子筛脱水 塔1出口物流的水含量大于5 μ g/g时,切出1#分子筛脱水塔1,变为3#分子筛脱水塔3进 入再生程序,原来操作的2#分子筛脱水塔2切至1#分子筛脱水塔1。备用分子筛脱水塔切 换至2#分子筛脱水塔2。
[0042] 切出的3#分子筛脱水塔3进入再生程序,慢慢打开3#分子筛脱水塔3底的排放 泄压线,同时慢慢打开3#分子筛脱水塔3顶的泄压平衡线,将碳四馏分泄压排至泄压回收 罐8,当3#分子筛脱水塔3与泄压回收罐8压力平衡时,关闭排放泄压阀和泄压平衡阀,再 开启放空阀,油气经放空线排至放空系统,当分子筛脱水塔压力降至接近放空系统压力时, 泄压完成。泄压回收罐中的碳四馏分经泵9升压,返回碳四馏分原料再脱水。
[0043] 泄压完成后,引入再生气,开启再生气加热器4,同时开启再生气换热器12、再生 气空冷器5、再生气分水器6、再生气风机7等,实现再生气循环,再生气循环量按吸附床层 体积空速200h 1设计。按一定的升温速率,将氮气加热至250°C,再生气加热器4出口温度 保持250°C,20小时后,按一定的降温速率,停再生气加热器4后,再生气切至冷吹流程,再 生气风机7出口再生气经再生冷却器10和再生气脱水塔11后,对3#分子筛脱水塔3冷吹, 冷吹至3#分子筛脱水塔3降至42°C,停再生气风机7, 3#分子筛脱水塔3切出再生气循环 流程。
[0044] 3#分子筛脱水塔3再生完成后。经3#分子筛脱水塔3底充液截止阀充液,慢慢开 启充液截止阀,将3#分子筛脱水塔3充液至操作压力,关闭截止阀,3#分子筛脱水塔3至备 用状态,再生程序完成。
[0045] 设置独立泄压回收设施,提高碳四馏分收率,大幅降低物料损耗,物料损耗率为 0.007 %质量百分比。
[0046] 设置再生气循环流程,一方面大幅降低氮气的消耗,有利于工厂的生产安全,同时 避免大量惰性气体排入放空系统,另一方面降低了分子筛脱水单元的能耗,与再生气一次 通过流程比较,分子筛脱水单元的能耗降低30%。
[0047] 实施例2
[0048] 碳四馏分原料组成见表2。处理量为10000kg/h,操作弹性为60~110%,密度为 545kg/m 3,操作温度:40°C,操作压力:1. 5MPa(G)。
[0049] 表2碳四馏分原料的组成
[0050]

[0051]
[0052] 碳四馏分中丙烷及碳四烯烃含量50. 44%质量百分比,分子筛脱水塔中上部3A与 下部4A装填比例为5 : 5。3A分子筛的有效吸附容量取5%质量百分比,4A分子筛的有效 吸附容量取7%质量百分比,分子筛脱水塔装填高径比为4 : 1,按单塔7填切换计算,分子 筛脱水塔内径为I. 8m,分子筛脱水塔装填高度为7. 2m。
[0053] 采用三台分子筛脱水塔吸附-再生,在正常操作为两台串联,一台备用。在串联操 作的1#分子筛脱水塔1出口官道上设置一台在线微量水分析仪,当检测到1#分子筛脱水 塔1出口物流的水含量大于5 μ g/g时,切出1#分子筛脱水塔1,变为3#分子筛脱水塔3进 入再生程序,原来操作的2#分子筛脱水塔2切至1#分子筛脱水塔1。备用分子筛脱水塔切 换至2#分子筛脱水塔2。
[0054] 切出的3#分子筛脱水塔3进入再生程序,慢慢打开3#分子筛脱水塔3底的排放 泄压线,同时慢慢打开3#分子筛脱水塔3顶的泄压平衡线,将碳四馏分泄压排至泄压回收 罐8,当3#分子筛脱水塔3与泄压回收罐8压力平衡时,关闭排放泄压阀和泄压平衡阀,再 开启放空阀,油气经放空线排至放空系统,当分子筛脱水塔压力降至接近放空系统压力时, 泄压完成。泄压回收罐中的碳四馏分经泵9升压,返回碳四馏分原料再脱水。
[0055] 泄压完成后,引入再生气,开启再生气加热器4,同时开启再生气换热器12、再生 气空冷器5、再生气分水器6、再生气风机7等,实现再生气循环,再生气循环量按吸附床层 体积空速200h 1设计。按一定的升温速率,将氮气加热至230°C,再生气加热器4出口温度 保持230°C,24小时后,按一定的降温速率,停再生气加热器4后,再生气切至冷吹流程,再 生气风机7出口再生气经再生冷却器10和再生气脱水塔11后,对3#分子筛脱水塔3冷吹, 冷吹至3#分子筛脱水塔3降至42°C,停再生气风机7, 3#分子筛脱水塔3切出再生气循环 流程。
[0056] 3#分子筛脱水塔3再生完成后。经3#分子筛脱水塔3底充液截止阀充液,慢慢开 启充液截止阀,将3#分子筛脱水塔3充液至操作压力,关闭截止阀。3#分子筛脱水塔3至 备用状态。整个再生程序完成。
[0057] 设置独立泄压回收设施,提高碳四馏分收率,大幅降低物料损耗,物料损耗率为 0.008 %质量
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