一种碳四馏分分子筛脱水的方法_3

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百分比。
[0058] 设置再生气循环流程,一方面大幅降低氮气的消耗,有利于工厂的生产安全,同时 避免大量惰性气体排入放空系统,另一方面降低了分子筛脱水单元的能耗。与再生气一次 通过流程比较,分子筛脱水单元的能耗降低30%。
[0059] 实施例3
[0060] 碳四馏分原料组成见表3。处理量为10000kg/h,操作弹性为60~110%,密度为 545kg/m 3,操作温度:40°C,操作压力:1. 5MPa(G)。
[0061] 表3碳四馏分原料的组成
[0062]

[0063] 碳四馏分中丙烷及碳四烯烃含量48. 38%质量百分比,分子筛脱水塔中上部3A与 下部4A装填比例为4 : 6。3A分子筛的有效吸附容量取5%质量百分比,4A分子筛的有效 吸附容量取7%质量百分比,分子筛脱水塔装填高径比为4 : 1,按单塔7填切换计算,分子 筛脱水塔内径为I. 7m,分子筛脱水塔装填高度为6. 8m。
[0064] 采用三台分子筛脱水塔吸附-再生,在正常操作为两台串联,一台备用。在串联操 作的1#分子筛脱水塔1出口官道上设置一台在线微量水分析仪,当检测到1#分子筛脱水 塔1出口物流的水含量大于5 μ g/g时,切出1#分子筛脱水塔1,变为3#分子筛脱水塔3进 入再生程序,原来操作的2#分子筛脱水塔2切至1#分子筛脱水塔1。备用分子筛脱水塔切 换至2#分子筛脱水塔2。
[0065] 切出的3#分子筛脱水塔3进入再生程序,慢慢打开3#分子筛脱水塔3底的排放 泄压线,同时慢慢打开3#分子筛脱水塔3顶的泄压平衡线,将碳四馏分泄压排至泄压回收 罐8,当3#分子筛脱水塔3与泄压回收罐8压力平衡时,关闭排放泄压阀和泄压平衡阀,再 开启放空阀,油气经放空线排至放空系统,当分子筛脱水塔压力降至接近放空系统压力时, 泄压完成。泄压回收罐中的碳四馏分经泵9升压,返回碳四馏分原料再脱水。
[0066] 泄压完成后,引入再生气,开启再生气加热器4,同时开启再生气换热器12、再生 气空冷器5、再生气分水器6、再生气风机7等,实现再生气循环,再生气循环量按吸附床层 体积空速200h 1设计。按一定的升温速率,将氮气加热至230°C,再生气加热器4出口温度 保持230°C,24小时后,按一定的降温速率,停再生气加热器4后,再生气切至冷吹流程,再 生气风机7出口再生气经再生冷却器10和再生气脱水塔11后,对3#分子筛脱水塔3冷吹, 冷吹至3#分子筛脱水塔3降至42°C,停再生气风机7, 3#分子筛脱水塔3切出再生气循环 流程。
[0067] 3#分子筛脱水塔3再生完成后。经3#分子筛脱水塔3底充液截止阀充液,慢慢开 启充液截止阀,将3#分子筛脱水塔3充液至操作压力,关闭截止阀。3#分子筛脱水塔3至 备用状态。整个再生程序完成。
[0068] 设置独立泄压回收设施,提高碳四馏分收率,大幅降低物料损耗,物料损耗率为 0.008 %质量百分比。
[0069] 设置再生气循环流程,一方面大幅降低氮气的消耗,有利于工厂的生产安全,同时 避免大量惰性气体排入放空系统,另一方面降低了分子筛脱水单元的能耗。与再生气一次 通过流程比较,分子筛脱水单元的能耗降低30%。
[0070] 实施例4
[0071] 碳四馏分原料组成见表4。处理量为10000kg/h,操作弹性为60~110%,密度为 550g/m 3,操作温度:40°C,操作压力:1. 5MPa(G)。
[0072] 表4碳四馏分原料的组成
[0073]

[0074] 碳四馏分中丙烷及碳四烯烃含量38. 21%质量百分比,分子筛脱水塔中上部3A与 下部4A装填比例为3 : 7。3A分子筛的有效吸附容量取5%质量百分比,4A分子筛的有效 吸附容量取7%质量百分比,分子筛脱水塔装填高径比为4 : 1,按单塔7填切换计算,分子 筛脱水塔内径为I. 6m,分子筛脱水塔装填高度为6. 4m。
[0075] 采用三台分子筛脱水塔吸附-再生,在正常操作为两台串联,一台备用。在串联操 作的1#分子筛脱水塔1出口官道上设置一台在线微量水分析仪,当检测到1#分子筛脱水 塔1出口物流的水含量大于5 μ g/g时,切出1#分子筛脱水塔1,变为3#分子筛脱水塔3进 入再生程序,原来操作的2#分子筛脱水塔2切至1#分子筛脱水塔1。备用分子筛脱水塔切 换至2#分子筛脱水塔2。
[0076] 切出的3#分子筛脱水塔3进入再生程序,慢慢打开3#分子筛脱水塔3底的排放 泄压线,同时慢慢打开3#分子筛脱水塔3顶的泄压平衡线,将碳四馏分泄压排至泄压回收 罐8,当3#分子筛脱水塔3与泄压回收罐8压力平衡时,关闭排放泄压阀和泄压平衡阀,再 开启放空阀,油气经放空线排至放空系统,当分子筛脱水塔压力降至接近放空系统压力时, 泄压完成。泄压回收罐中的碳四馏分经泵9升压,返回碳四馏分原料再脱水。
[0077] 泄压完成后,引入再生气,开启再生气加热器4,同时开启再生气换热器12、再生 气空冷器5、再生气分水器6、再生气风机7等,实现再生气循环,再生气循环量按吸附床层 体积空速200h 1设计。按一定的升温速率,将氮气加热至200°C,再生气加热器4出口温度 保持200°C,24小时后,按一定的降温速率,停再生气加热器4后,再生气切至冷吹流程,再 生气风机7出口再生气经再生冷却器10和再生气脱水塔11后,对3#分子筛脱水塔3冷吹, 冷吹至3#分子筛脱水塔3降至40°C,停再生气风机7, 3#分子筛脱水塔3切出再生气循环 流程。
[0078] 3#分子筛脱水塔3再生完成后。经3#分子筛脱水塔3底充液截止阀充液,慢慢开 启充液截止阀,将3#分子筛脱水塔3充液至操作压力,关闭截止阀。3#分子筛脱水塔3至 备用状态。整个再生程序完成。
[0079] 设置独立泄压回收设施,提高碳四馏分收率,大幅降低物料损耗,物料损耗率为 0.006 %质量百分比。
[0080] 设置再生气循环流程,一方面大幅降低氮气的消耗,有利于工厂的生产安全,同时 避免大量惰性气体排入放空系统,另一方面降低了分子筛脱水单元的能耗。与再生气一次 通过流程比较,分子筛脱水单元的能耗降低30%。
[0081] 实施例5
[0082] 碳四馏分原料组成见表5。处理量为10000kg/h,操作弹性为60~110%,密度为 550g/m 3,操作温度:40°C,操作压力:1. 5MPa(G)。
[0083] 表5碳四馏分原料的组成
[0084]
[0085]
[0086] 碳四馏分中丙烷及碳四烯烃含量29. 33%质量百分比,分子筛脱水塔中上部3A与 下部4A装填比例为3 : 7。3A分子筛的有效吸附容量取5%质量百分比,4A分子筛的有效 吸附容量取7%质量百分比,分子筛脱水塔装填高径比为4 : 1,按单塔7填切换计算,分子 筛脱水塔内径为I. 6m,分子筛脱水塔装填高度为6. 4m。
[0087] 采用三台分子筛脱水塔吸附-再生,在正常操作为两台串联,一台备用。在串联操 作的1#分子筛脱水塔1出口官道上设置一台在线微量水分析仪,当检测到1#分子筛脱水 塔1出口物流的水含量大于5 μ g/g时,切出1#分子筛脱水塔1,变为3#分子筛脱水塔3进 入再生程序,原来操作的2#分子筛脱水塔2切至1#分子筛脱水塔1。备用分子筛脱水塔切 换至2#分子筛脱水塔2。
[0088] 切出的3#分子筛脱水塔3进入再生程序,慢慢打开3#分子筛脱水塔3底的排放 泄压线,同时慢慢打开3#分子筛脱水塔3顶的泄压平衡线,将碳四馏分泄压排至泄压回收 罐8,当3#分子筛脱水塔3与泄压回收罐8压力平衡时,关闭排放泄压阀和泄压平衡阀,再 开启放空阀,油气经放空线排至放空系统,当分子筛脱水塔压力降至接近放空系统压力时, 泄压完成。泄压回收罐中的碳四馏分经泵9升压,返回碳四馏分原料再脱水。
[0089] 泄压完成后,引入再生气,开启再生气加热器4,同时开启再生气换热器12、再生 气空冷器5、再生气分水器6、再生气风机7等,实现再生气循环,再生气循环量按吸附床层 体积空速200h 1设计。按一定
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