一种筒子纱染色后处理的改进工艺的制作方法

文档序号:11212722阅读:701来源:国知局

本发明涉及筒子纱生产工艺,尤其涉及一种筒子纱染色后的后处理的改进工艺。



背景技术:

在纱线生产中通常需要将纱线进行染色,然后在进行后处理以去除固着的染料、盐及碱,使染色织物的ph接近中性,所以后处理是整个染色工艺过程的重要环节,但是现有的后处理的工艺效果不佳,在纤维上容易留下大量水解染料,活性染料的亲和性影响了其易洗涤性,水洗处理时间一般是染料的上染及固着过程的二倍多,大量的水和热用于水洗后处理,因此,解决这一类的问题显得尤为重要。



技术实现要素:

针对现有技术的不足,本发明提供了一种筒子纱染色后处理的改进工艺,通过设置有两次高温皂洗来处理筒子纱,来去除盐、碱及未固着的染料,以解决现有后处理效率低下的问题。

为了解决上述问题,本发明提供了一种筒子纱染色后处理的改进工艺,将筒子纱置入染色机中,在染色工艺之后进行后处理工艺,首先用80℃的水对筒子纱进行8min的水洗,然后将水排出染色机,继续用由hac中和的水再次水洗8min,水温保持在60℃,然后再次将水排出,之后再用80℃的水再次进行水洗8min,洗完后将水排出,然后在98℃的水中加入皂化剂,进行两次高温皂煮16min,皂煮完就将液体排出,之后依次用98℃的水进行水洗16min、80℃的水进行水洗8min、60℃的水进行水洗8min、45℃的水进行水洗8min,最后在45℃的水中加入固色剂、柔软剂和平滑剂进行柔软处理32min。

进一步改进在于:筒子纱在水洗之后均要进行排水,然后再用新水进行水洗。

进一步改进在于:水洗后的废水回收至第一处理箱中,皂洗后的水回收至第二处理箱。

本发明的有益效果是:本发明在稀释阶段,尽可能去除盐、碱及未固着的染料,提高了皂洗效率,皂洗前使用hac进行中和,防止染料在皂洗过程中水解,避免碱剂去除不干净,皂洗过程促使纤维内部未固着的水解染料扩散到纤维表面,同时解吸到洗涤液中,提高温度可以提高水解染料扩散速率,降低水解染料的亲和性,提高染料的解吸效率,皂洗后热水洗可进一步去除粘附在纤维上的染料溶液,皂洗后部分筒子纱加入柔软剂进行柔软处理,以减少针织断纱和破洞,增加纱线弹性,减少纱线内应力,增加表面光滑性。

具体实施方式

为了加深对本发明的理解,下面将结合实施例对本发明做进一步详述,本实施例仅用于解释本发明,并不构成对本发明保护范围的限定。

本实施例提供了一种筒子纱染色后处理的改进工艺,将筒子纱置入染色机中,在染色工艺之后进行后处理工艺,首先用80℃的水对筒子纱进行8min的水洗,然后将水排出染色机,继续用由hac中和的水再次水洗8min,水温保持在60℃,然后再次将水排出,之后再用80℃的水再次进行水洗8min,洗完后将水排出,然后在98℃的水中加入皂化剂,进行两次高温皂煮16min,皂煮完就将液体排出,之后依次用98℃的水进行水洗16min、80℃的水进行水洗8min、60℃的水进行水洗8min、45℃的水进行水洗8min,最后在45℃的水中加入固色剂、柔软剂和平滑剂进行柔软处理32min。筒子纱在水洗之后均要进行排水,然后再用新水进行水洗。水洗后的废水回收至第一处理箱中,皂洗后的水回收至第二处理箱。

本发明在稀释阶段,尽可能去除盐、碱及未固着的染料,提高了皂洗效率,皂洗前使用hac进行中和,防止染料在皂洗过程中水解,避免碱剂去除不干净,皂洗过程促使纤维内部未固着的水解染料扩散到纤维表面,同时解吸到洗涤液中,提高温度可以提高水解染料扩散速率,降低水解染料的亲和性,提高染料的解吸效率,皂洗后热水洗可进一步去除粘附在纤维上的染料溶液,皂洗后部分筒子纱加入柔软剂进行柔软处理,以减少针织断纱和破洞,增加纱线弹性,减少纱线内应力,增加表面光滑性。



技术特征:

技术总结
本发明公开了一种筒子纱染色后处理的改进工艺,首先用80℃的水对筒子纱进行8min的水洗,然后将水排出染色机,继续用由HAC中和的水再次水洗8min,水温保持在60℃,然后再次将水排出,之后再用80℃的水再次进行水洗8min,洗完后将水排出,然后在98℃的水中加入皂化剂,进行两次高温皂煮16min,皂煮完就将液体排出,之后依次用98℃的水进行水洗16min、80℃的水进行水洗8min、60℃的水进行水洗8min、45℃的水进行水洗8min,最后在45℃的水中加入固色剂、柔软剂和平滑剂进行柔软处理32min;通过设置有两次高温皂洗来处理筒子纱,来去除盐、碱及未固着的染料。

技术研发人员:章位良;刘炎;王宗乾
受保护的技术使用者:芜湖富春染织股份有限公司
技术研发日:2017.04.28
技术公布日:2017.10.10
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