汽车左右导风罩钣金件制造工艺流程的制作方法

文档序号:12573665阅读:176来源:国知局

本发明属于机械制造领域,具体涉及一种汽车左右导风罩钣金件制造工艺流程。



背景技术:

在汽车左右导风罩钣金件制作过程中,现有技术工艺流程工序不合理,设备利用率低,工作效率低,上下工序衔接不够周密,存在擦除油污和清焊渣等多处多人力操作,生产节拍对实现流水作业不协调,严重影响现代化大生产需求,产品合格率低,严重影响产品质量。



技术实现要素:

本发明克服了现有技术的不足,提出了一种汽车左右导风罩钣金件制造工艺流程,该流程对汽车左右导风罩钣金件的毛坯尺寸进行了设计,在不影响质量的前提下提高材料利用率;对模具工作参数和设备参数进行对应计算,保证合理使用,避免造成能源浪费;对工作现场的布局进行调整,尽量能流水作业以提高效率;对冲压工序通过技术论证,针对工序的先后顺序和工序的合并等问题进行调整或改进;对焊接工艺工序进行调整,以达到节能降耗目的;对工件加工时产生的油污、锈蚀从根本解决,对边角料进行了处理,达到物尽其用。

本发明的技术方案为:一种汽车左右导风罩钣金件制造工艺流程,所述工艺流程涉及汽车左右导风罩钣金件的制造工序和流程,包括以下制造工序:

工序1,剪板机下料;

工序2,模具定尺料切冲;

工序3,模具成型;

工序4,模具折弯;

工序5,模具分离冲孔;

工序6,对接电阻焊;

工序7,酸洗,磷化;

工序8,静电喷涂;

工序9,装车入库。

对工序1,下料尺寸的公差约束为:±0.25mm,工序3 的保压时间范围为:7-9 小时。

工序8 汽车左右导风罩钣金件设置有孔径和对应的螺栓,汽车左右导风罩钣金件的孔径对照螺栓的直径调整到公差范围内;让螺栓和孔径互相约束,单边间隙在0.05mm-0.1mm 之间。

现有工艺流程工序过多;设备利用率低;工作效率低;上下工序衔接不够周密;存在工序擦除油污和清焊渣等人力操作,生产节拍对实现流水作业不协调。对边角料未进行合理利用。针对以上缺点与不足对原来工艺流程进行了改进和调整。改进后的工艺流程提高了材料和设备利用率;极大提高了工作效率和产品合格率。对原料参数进行了设计,对加工过程中的设备进行了设计,对加工工序和工艺进行了设计,达到了良好的效果。

本发明具有如下有益效果:

1) 本发明极大地提高了材料和设备利用率,原材料利用率提高到97%。

2) 本发明大大提高了工作效率,整体工作效率提高85%。

3) 本发明大大提高了产品合格率,产品合格率达到了98.7%。

4) 本发明在人力方面节约63%。

具体实施方式

本发明针对汽车左右导风罩钣金件的加工工艺进行设计,在原来基础上进行了重大改进,包括以下工序:

工序1,剪板机下料;

工序2,模具定尺料切冲;

工序3,模具成型;

工序4,模具折弯;

工序5,模具分离冲孔;

工序6,对接电阻焊;

工序7,酸洗,磷化;

工序8,静电喷涂;

工序9,装车入库。

1) 对材料的调整和改进方面

(1) :对工序1. 剪板机下料尺寸添加公差约束(±0.25mm),在产品的允许公差范围内,经测试可以达到要求。

(2) :因工序1. 剪板机下料尺寸精度的提高,可对工序2. 模具落料改为模具定尺料加工,( 注:落料是对毛坯料周边和内部特征去除材料法;定尺料是借用毛坯料周边,只对内部特征去除材料,因而可提高材料利用率)。改进后材料利用率由原来51%提高到97%。(3) :对工序2. 模具定尺料加工后,内部出现的废料的材质,料厚,周界尺寸等进行统计;在对应废料特征时发现可生产汽车左右支架。因汽车左右导风罩和汽车仪表台左右支架为同一汽车型号,所以材质,数量均为一致。改进后汽车仪表台左右支架的材料不需要备料;节省材料100%。

2) 对设备的调整和改进方面

(1) :模具成型原来生产设备是YZ27-630 压床( 主电机功率44KW/h) ;用YZ27-400压床( 主电机功率22KW/h) 实验时出现角度回弹现象,后来经调整设备到底保压时间生产出合格产品;调整后节约能源80%。

(2) :模具折弯工序原来分别在J31-315 闭式单点( 主电机功率30KW/h) 生产;后来分别对两套模具的冲压力进行计算;决定将原来的两套模具同时在J36-630 闭式双点( 主电机功率55KW/h) 生产。( 注:J36-630 闭式双点工作台面大)。调整后节约能源83.3%;提高工作效率88%。

3) 对工作现场调整和改进

(1) :原来上道工序和下道工序之间产品周转用人力推拉车,出现费力. 费时. 产品易积压变形等现象;经过对设备之间测量和物料区的定置规划;决定在设备之间搭建斜面可移动产品输送架;解决了以上问题。调整后整体工作效率提高78.5% ;产品工序周转合格率达到100% ;基本实现了流水作业。

4 :对工序调整和改进

(1) :以前存在擦除油污工序,属人力操作,和机械设备工序协同工作时出现工作节拍不协调等问题。通过对擦除油污进行问题剖析,发现油污是模具成型时防止模具对产品“划伤”加润滑油出现的。通过技术论证对出现划伤处模具的局部采用铜合金CB-2H 材料,在无润滑油的情况下生产出了合格产品。调整后擦除油污可以不用,达到了缩减工序的目的,节省人力28%。

(2) 以前清焊渣也需要人力操作;工作也比较繁琐。焊渣是由原来的工序螺栓位置定位( 点焊) 造成的。点焊是主要保证螺栓之间尺寸精度,因螺栓直径与产品的孔径间隙过大。最后将产品的孔径对照螺栓的直径调整到公差范围内;让螺栓和孔径互相约束( 单边间隙保证0.05mm---0.1mm 之间)。经实验尺寸合格( 产品公差为±0.5mm,实际最大偏差0.25mm-0.3mm)。调整后螺栓位置定位( 点焊) 和以前的清焊渣也可以省略;达到了缩减工序和节约焊材焊剂的目的,节约人力35%。

采用上述工艺流程后,本发明在人力方面节约63%,原材料利用率提高到97%,整体工作效率提高85%,产品合格率提高到了98.7%,节约能源在百分之八十以上,年增效益两千六百多万元。

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