一种用于LF精炼炉处理低碳铝镇静钢钢水的节点控制方法与流程

文档序号:17600736发布日期:2019-05-07 20:15阅读:253来源:国知局

本发明属钢铁冶金炼钢技术领域,尤其涉及lf精炼工序,具体地,本发明涉及一种用于lf精炼炉处理低碳铝镇静钢钢水的节点控制方法。



背景技术:

低碳铝镇静钢(c:0.03%~0.06%、al:0.02%~0.06%、si:≤0.03%)是冷轧薄板的典型钢种,该系列钢主要用于镀锌板或冲压成型等。各钢厂采用的工艺流程各不相同,但基本都采用铝脱氧工艺,且大部分钢厂采用转炉-lf精炼炉-连铸机的工艺流程,其中采用lf精炼炉的目的是利用其还原性气氛、埋弧加热、吹氩搅拌等优点造还原渣脱硫,满足锰硫比要求,提高钢水可浇性。但此种工艺流程也存在lf精炼炉处理周期时间长、电耗较高等问题。目前钢铁市场有回暖趋势,根据提产能要求,开发用于低碳铝镇静钢钢水节点控制模型,解决此类问题。



技术实现要素:

本发明的目的是提供一种应用于lf精炼炉处理低碳铝镇静钢钢水的节点控制方法,该方法可降低lf精炼炉电耗,同时缩短精炼周期以便满足高产能要求。

为实现上述目的,本发明所采取的技术方案是:

一种用于lf精炼炉处理低碳铝镇静钢钢水的节点控制方法,所述节点控制方法包括以下步骤:

进站大氩气搅拌0.5-1.5min→测温定氧0.5-1.5min,在1-3min加入铝线、头批石灰,铝按0.05-0.06%控制,大氩气搅拌1-3min→取样测温1-3min→通电加铝渣、造渣提温5-10min→配铝、测温0.5-1.5min→大氩气搅拌0.5-1.5min→调整温度1-3min→钙化处理1-3min→取样→软吹。

优选地,所述大氩气流量为900-1100l/min。

优选地,所述铝线的加入量为50-200米,头批石灰加入量为200-500kg。

优选地,所述铝渣加入量为50-100kg。

优选地,调整温度为1570-1590℃。

本发明中,转炉按正常工艺生产,终点做好脱氧和挡渣,出钢过程中钢包全程自动底吹氩搅拌;

钢水进站后lf精炼炉操作按如下节点方法控制:进站大氩气搅拌(1min)---测温、定氧(1min)---加入铝线、头批石灰(2min,铝按0.05-0.06%控制)---大氩气搅拌(2min)---取样1、测温(2min)---通电加铝渣、造渣提温(5-10min)----配铝、测温(1min)--大氩气搅拌(1min)---调整温度(2min)---钙化处理(2min)---取样—软吹。

本发明整个处理过程按23-30min控制。

钢水终点成分按照钢种目标成分进行控制。

此种钢水节点控制设计可降低lf精炼炉电耗,同时缩短精炼周期以便满足高产能要求。

本发明可以满足在炼钢工序采用lf精炼工艺高效生产低碳铝镇静钢处理要求。经发明后该种节点控制模型设计顺利实现了提高lf精炼炉生产处理能力的目的。

具体实施方式

本说明书中公开得任一特征,除非特别叙述,均可被其他等效或具有类似目的的替代特征加以替换。除非特别叙述,每个特征只是一系列等效或者类似特征中的一个例子而已。所述仅仅是为了帮助理解本发明,不应该视为对本发明的具体限制。

实施例1

转炉按正常工艺生产,终点做好脱氧和挡渣,出钢过程中钢包全程自动底吹氩搅拌;进站大氩气(900-1100l/min)搅拌1min,然后测温、定氧,根据进站钢水条件,例如,钢水定氧5ppm,进站温度1570℃,则加入铝线150米、头批石灰400kg,大氩气搅拌2min后人工取样1并测温2min,通电同时在钢包内加入铝渣60kg,造渣提温8min,根据样1成分进行喂铝线50米配铝,测温1598℃,大氩气(900-1100l/min)搅拌1min,温度偏低可继续通电提温2min,喂入钙线钙化处理,人工取样后调整氩气流量在300l/min进行软吹,时间12min。整个处理过程按28min控制,较正常周期缩短5min,降低电耗3度/吨钢。

实施例2

转炉按正常工艺生产,终点做好脱氧和挡渣,出钢过程中钢包全程自动底吹氩搅拌;进站大氩气(900-1100l/min)搅拌0.5min,然后测温、定氧0.5min,根据进站钢水条件,例如,钢水定氧5ppm,进站温度1570℃,则加入铝线50米、头批石灰200kg,大氩气搅拌1min后人工取样1并测温2min,通电同时在钢包内加入铝渣50kg,造渣提温5min,根据样1成分进行喂铝线50米配铝,测温1570℃控制在1min,大氩气(900-1100l/min)搅拌1min,温度偏低可继续通电提温2min,喂入钙线钙化处理,人工取样后调整氩气流量在300l/min进行软吹,时间10min。整个处理过程按23min控制,较正常周期缩短10min,降低电耗5度/吨钢。

实施例3

转炉按正常工艺生产,终点做好脱氧和挡渣,出钢过程中钢包全程自动底吹氩搅拌;进站大氩气(900-1100l/min)搅拌1.5min,然后测温、定氧1.5min,根据进站钢水条件,例如,钢水定氧5ppm,进站温度1570℃,则加入铝线200米、头批石灰500kg,大氩气(900-1100l/min)搅拌1min后人工取样1并测温3min,通电同时在钢包内加入铝渣100kg,造渣提温10min,根据样1成分进行喂铝线50米配铝,测温1570℃控制在1min,大氩气搅拌1min,温度偏低可继续通电提温1min,喂入钙线钙化处理,人工取样后调整氩气流量在300l/min进行软吹,时间10min。整个处理过程按30min控制,较正常周期缩短3min,降低电耗2度/吨钢。

本发明的工艺参数(如温度、时间等)区间上下限取值以及区间值都能实现本法,在此不一一列举实施例。

本发明未详细说明的内容均可采用本领域的常规技术知识。

最后所应说明的是,以上实施例仅用以说明本发明的技术方案而非限制。尽管参照实施例对本发明进行了详细说明,本领域的普通技术人员应该理解,对本发明的技术方案进行修改或者等同替换,都不脱离本发明技术方案的精神和范围,其均应涵盖在本发明的权利要求范围当中。



技术特征:

技术总结
本发明公开了一种用于LF精炼炉处理低碳铝镇静钢钢水的节点控制方法,所述节点控制方法包括以下步骤:进站大氩气搅拌0.5‑1.5min→测温定氧0.5‑1.5min,在1‑3min加入铝线、头批石灰,铝按0.05‑0.06%控制,大氩气搅拌1‑3min→取样测温1‑3min→通电加铝渣、造渣提温5‑10min→配铝、测温0.5‑1.5min→大氩气搅拌0.5‑1.5min→调整温度1‑3min→钙化处理1‑3min→取样→软吹。该方法可降低LF精炼炉电耗,同时缩短精炼周期以便满足高产能要求。

技术研发人员:王强;郭伟达;李强笃;王忠刚;胡增跃;高志滨;薛志;赵立峰
受保护的技术使用者:山东钢铁股份有限公司
技术研发日:2019.02.28
技术公布日:2019.05.07
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