一种全预混燃气采暖热水炉的主换热器的制作方法

文档序号:11485525阅读:232来源:国知局
一种全预混燃气采暖热水炉的主换热器的制造方法与工艺

本实用新型涉及一种水加热装置,特别是一种燃气采暖热水炉的主换热器。



背景技术:

现有技术中燃气采暖热水炉的主换热器包括燃烧室,燃烧室内安装有换热器,换热器的底部有多排燃烧器,空气和燃气分别进入燃烧室,并在燃烧室内混合燃烧,这种热水器的热利用率不高,造成能源的浪费。



技术实现要素:

为了克服现有技术的不足,本实用新型提供一种结构简洁、易拆装,热效率高的全预混燃气采暖热水炉的主换热器。

本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是:

一种全预混燃气采暖热水炉的主换热器,包括后壳和安装在所述后壳上的前盖;所述后壳和前盖构成密闭空间,所述后壳的径向截面为圆形,所述后壳内安装有螺旋状的环形盘管,环形盘管的两个接头向下,所述环形盘管的外侧壁和所述后壳的内侧壁之间形成环状的烟道,所述后壳设置有与所述烟道连通的排烟口;所述前盖设置有伸入所述环形盘管环心内的燃烧器,所述燃烧器的侧壁设置有均匀排列的出气孔;所述前盖设置有与所述燃烧器内部连通的进气口;所述前盖上设置有点火电极。

所述后壳为铝铸件,所述前盖也为铝铸件。

所述环形盘管由一根扁平的金属管折弯成型。

所述后壳设置有冷凝水出口。

本实用新型的有益效果是:本实用新型的后壳和前盖为铝铸件,环形盘管由单根金属扁管一体折弯成型,燃烧器为金属纤维材质,燃烧器在环形盘管的环心内燃烧,烟气从环形盘管的管道缝隙之间进入烟道,最后从排烟口排出,燃烧过程中产生的凝结水从冷凝水出口排出,由于主换热器为封闭式的,能够减少热量损失,环形盘管的换热面积大,也提高了热量的利用率,换热效率高达108.5%-109%,节能达25%以上。

附图说明

下面结合附图和实施例对本实用新型进一步说明。

图1是本实用新型的分解图;

图2是本实用新型的径向剖视图;

图3是前盖结构示意图。

具体实施方式

参照图1至图3,一种全预混燃气采暖热水炉的主换热器,包括后壳1和安装在所述后壳1上的前盖2;所述后壳1和前盖2构成密闭空间,所述后壳1的径向截面为圆形,所述后壳1内安装有螺旋状的环形盘管3,环形盘管3的两个接头向下,所述环形盘管3的外侧壁和所述后壳1的内侧壁之间形成环状的烟道4,所述后壳1设置有与所述烟道4连通的排烟口5;所述前盖2设置有伸入所述环形盘管3环心内的燃烧器6,所述燃烧器6的侧壁设置有均匀排列的出气孔7;所述前盖2设置有与所述燃烧器6内部连通的进气口8;所述前盖2上设置有点火电极9,所述后壳1设置有冷凝水出口10。

所述后壳1为铝铸件,所述前盖2也为铝铸件,环形盘管由单根金属圆管压制成的扁管一体折弯成型,使换热面积增大,所述点火电极9为镍铬铝合金,燃烧器为金属纤维材质,耐高温达1500℃以上。

所述燃烧器6在环形盘管3的环心内燃烧,烟气从环形盘管的管道缝隙之间进入烟道4,最后从排烟口排出,燃烧过程中产生的凝结水从冷凝水出口排出,由于主换热器为封闭式的,能够减少热量损失,环形盘管3的换热面积大,也提高了热量的利用率,换热效率高达108.5%-109%(计算方法参见CJT 395-2012、GB 25034-2010),节能达25%以上。

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