一种用于下吹管道的除尘器装置的制作方法

文档序号:12182214阅读:226来源:国知局
一种用于下吹管道的除尘器装置的制作方法

本实用型涉及间歇式固定床煤制气生产中,在下吹管道上增加除尘装置,减少了下吹带出物对阀门、管道的冲刷,以保证炉况的优化,降低设备维修经费,确保安全生产。



背景技术:

目前,公司煤化工板块中,型煤制气是整个尿素厂的中心点,煤气系统的运行周期直接影响合成氨产量、生产成本及公司的效益。管道、阀门的磨损一直以来制约着装置的正常运行,煤气管严重冲刷、磨损缩短了制气系统设备运行周期。煤气系统阀门磨损的因素主要为上吹、下吹带出的颗粒物(颗粒物为坚硬的煤矸石形成),因本装置制气流程采用4台炉为一个单系统,煤气、吹风气共用一台除尘器,在进入除尘器前4台炉共用一根φ1220×24000mm的Q235碳钢管道,单台造气炉下吹阶段要经过1两支DN700煤总液压闸阀,一支ND800液压座板阀,由于下吹时有大量的颗粒带出物,对管道、阀门冲刷很快,管道不到年度大修就必须得维修补焊、甚至停系统更换,阀门使用寿命只能保证6-7个月时间就要更换,不仅影响生产且增加维修费用。



技术实现要素:

为了克服现管道、阀门磨损严重、使用周期短等问题,本实用新型技术针对下吹管道增设沉降式除尘器,除尘器能将大量的下吹带出颗粒进行处理,不让颗粒物进入下吹阀门、管道,减少颗粒物后减少了对管道、阀门的冲刷,延长了管道、阀门的使用周期,增加了煤气系统的运行时间,大大降低了维修经费。

为了实现上述的技术特征,本实用新型的目的是这样实现的:一种用于下吹管道的除尘器装置,它包括造气炉,所述造气炉的底部安装有炉底三通管,所述炉底三通管的左端出口与除尘器装置相连,所述除尘器装置的顶端通过连通管道与液压座板阀相连通,所述液压座板阀与吹管道相连。

所述除尘器装置包括一级集尘装置和二级集尘装置,所述一级集尘装置的下方连接二级集成装置,所述二级集尘装置的底部设置有物料输送装置。

所述一级集尘装置包括除尘器外壳,所述除尘器外壳的下方连接有顶部集料筒,所述顶部集料筒的底端连接有中部下料筒,所述中部下料筒的底部安装有一级杠杆式闸板阀。

所述二级集尘装置包括储灰斗,所述储灰斗的顶部与一级杠杆式闸板阀相连通,所述储灰斗的底部连接有底部集料筒,所述底部集料筒的底部安装有二级杠杆式闸板阀。

所述一级杠杆式闸板阀采用DN200杠杆式闸板阀。

所述二级杠杆式闸板阀采用DN200杠杆式闸板阀。

所述液压座板阀采用DN800液压座板阀。

本实用新型有如下有益效果:

本实用新型的有益效果是,在不改变工艺流程得情况下,有效的排除下吹带出颗粒物,减少阀门、管道的磨损,本装置结构简单、维修方便、制作经费低、安全可靠。

附图说明

下面结合附图和实施例对本实用新型作进一步说明。

图1为本实用新型整体结构示意图。

图2为本实用新型除尘结构示意图。

图中:除尘器外壳1、顶部集料筒2、中部下料筒3、一级杠杆式闸板阀4、储灰斗5、底部集料筒6、二级杠杆式闸板阀7、物料输送装置8、炉底三通管9、造气炉10、连通管道11、液压座板阀12、吹管道13。

具体实施方式

下面结合附图对本实用新型的实施方式做进一步的说明。

如图1-2所示,一种用于下吹管道的除尘器装置,它包括造气炉10,所述造气炉10的底部安装有炉底三通管9,所述炉底三通管9的左端出口与除尘器装置相连,所述除尘器装置的顶端通过连通管道11与液压座板阀12相连通,所述液压座板阀12与吹管道13相连。通过在炉子的底部安装炉底三通管9,并将炉底三通管9与除尘器装置相连,能够将煤气输送过程中的颗粒物进行有效的沉降,进而减少其在输送过程中对管道以及阀门的损伤,延长设备的使用寿命。

进一步的,所述除尘器装置包括一级集尘装置和二级集尘装置,所述一级集尘装置的下方连接二级集成装置,所述二级集尘装置的底部设置有物料输送装置8。通过多级集尘装置能够有效的提高集尘效果。

进一步的,所述一级集尘装置包括除尘器外壳1,所述除尘器外壳1的下方连接有顶部集料筒2,所述顶部集料筒2的底端连接有中部下料筒3,所述中部下料筒3的底部安装有一级杠杆式闸板阀4。

进一步的,所述二级集尘装置包括储灰斗5,所述储灰斗5的顶部与一级杠杆式闸板阀4相连通,所述储灰斗5的底部连接有底部集料筒6,所述底部集料筒6的底部安装有二级杠杆式闸板阀7。

进一步的,所述一级杠杆式闸板阀4采用DN200杠杆式闸板阀。

进一步的,所述二级杠杆式闸板阀7采用DN100杠杆式闸板阀。

进一步的,所述液压座板阀12采用DN800液压座板阀。

本实用新型的工作过程和工作原理为:

该装置投运后不仅增加了产气量还大大降低了维修成本。在增加产气量上原来每台炉采用储斗式停炉下灰,每天要停炉6次,每次大约100秒,我车间一般常开22台炉,每天因下灰累计造成停炉时间达3.5小时(22炉×6次×100秒=13200秒≈3.5小时),每小时单炉半水煤气产气量为10000立方米,按照产一吨合成氨需要耗煤气3300 立方米,可知(3.5×10000÷3300=10T/NH3)每天因停炉造成少产10T/NH3,一年少产合成氨360T,按市场价算360T×1800元/T=648000元。

在降低维修成本上:原来煤气管道需每年更换一次,现为每两年更换一次,单系统煤气总管为24M其(24×3.14×1.22×0.014×7.85=10T)管道重量为10T,我车间共6台单系统,每两年共节约60T管道钢材,根据现市场价,直径1220mm的管道为3000元/吨,60×3000元=180000元,其每两年节约钢材费用180000元。

该装置在投运后其每年多产生效益648000元,每年维修钢材费用减少18000÷2=90000元,每年共创造效益648000+90000=738000元(其更换管道的费用未纳入计算)。

上述实施例用来解释说明本实用新型,而不是对本实用新型进行限制,在本实用新型的精神和权利要求的保护范围内,对本实用新型做出的任何修改和改变,都落入本实用新型的保护范围。

当前第1页1 2 3 
网友询问留言 已有0条留言
  • 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!
1