一种尼莫克汀发酵杂质优化控制方法与流程

文档序号:16247643发布日期:2018-12-11 23:43阅读:456来源:国知局
一种尼莫克汀发酵杂质优化控制方法与流程
本发明属于生物
技术领域
,具体涉及一种尼莫克汀发酵生产的方法。
背景技术
尼莫克汀是由蓝灰链霉菌(streptomycescyaneogriseussp.noncyanogenus)产生的十六元大环内酯类抗生素,和阿维菌素与米尔贝霉素一样,表现出很好的抗寄生虫活性。分子量:612.8,化学式:c36h52o8。作为抗寄生虫抗生素,尼莫克汀具有杀虫谱广,易降解,低残留,无抗药性,对人畜无害,环境污染少等优点,并且还可由尼莫克汀合成活性更强的莫西克汀(moxidectin)。现有的专利文献对尼莫克汀发酵过程a1杂质优化控制方法基本没有涉及,而这个杂质在提取工段去除代价较高,在发酵工序进行有效控制,无疑能大大降低成本提高收益。因此我们通过分析研究、开展大量摇瓶实验以及发酵实践探索,对如何控制该杂质掌握了较好的方法,为提取控制好该杂质,并最终使成品a杂质达到ep版要求提供了有利条件。莫西克汀是通过尼莫克汀合成后的产物。a1杂质的命名是源自欧洲药典6.0中对莫西克汀中一个相关杂质a的命名。莫西克汀a杂质的结构式如下:a.r1=r2=r3=r4=ch3,r5=r6=h25-des[(1e)-1,3-dimethylbut-1-enyl]-25-[(1e)-1-methylprop-1-enyl]moxidectin根据其合成反应原理,在合成反应前,a杂质的结构如下r1=r2=r3=r4=ch3,r5=r6=h为了方便称呼,将莫西克汀成品中杂质a在合成前的杂质结构称为a1。技术实现要素:本发明目的是针对现有技术的不足之处,本发明提供了一种尼莫克汀发酵a1杂质优化控制方法,其技术方案如下:为实现本发明目的技术方案为:一种尼莫克汀发酵杂质优化控制方法,所述尼莫克汀发酵杂质为莫西克汀a杂质合成前的结构(a1杂质),所述方法包括操作:种子罐内种龄控制在60-70小时;和底部搅拌桨叶反装;和/或发酵过程中,发酵140小时后下调发酵罐内搅拌器的转速。种龄是种子培养时间,是从种子罐接种开始到转入发酵罐截止计算的时间。优选地,种子罐内种龄控制在65-66小时。本发明优选技术方案之一为,发酵罐内搅拌器为三档搅拌型,顶部设置四宽桨叶、中部设置四宽桨叶,底部是在水平圆盘上安装6-8个搅拌桨叶。更优选地,发酵罐内搅拌器底部的搅拌桨叶是抛物线形状的叶片,抛物线凸起部朝向搅拌的方向。其中,发酵过程中,发酵140-144小时时,下调发酵罐内搅拌器的转速,下调的幅度为30-40%,同时下调通气量,下调的幅度为25-35%。其中,发酵过程中,发酵260-264小时时,下调发酵罐内搅拌器的转速,下调的幅度为25-30%;同时下调通气量,下调的幅度为20-30%。其中,对于体积为150m3的发酵罐,发酵过程中,接种后10小时内搅拌器转速为15-35rpm,接种后10-140小时内搅拌器转速为30-100rpm。更优选地,对于体积为150m3的发酵罐,发酵过程中,接种后10小时内搅拌器转速为15-35rpm,接种后10-22小时内搅拌器转速为30-80rpm(不含22小时),接种后22-140小时内搅拌器转速为80-100rpm。其中,发酵过程中,接种后10小时内通气比为1:0.2-0.3,接种后10-140小时通气比为1:0.5-0.7。本发明的有益效果在于:本发明提供的尼莫克汀发酵a1杂质优化控制方法,(1)精细化了种子罐种龄控制,我们采用常规选育菌种用于生产,通过观察和反复研究,将种龄锁定在约66小时转种,利于更好活力种子进入发酵罐之后前期a1杂质控制。(2)通过反复观察和比较,筛选出了优化发酵罐搅拌型式,优化配置的搅拌剪切力小,混合较好,观察菌丝更有活力,利于发酵罐前期a1杂质控制。(3)优化发酵代谢过程关键工艺控制点,a1杂质在前期有效控制的基础上,中后期得到进一步控制和降低。(4)本发明操作不需要调整原有培养基配方,简单、实用、经济、有效。附图说明图1为发酵罐内搅拌器结构简图。图2为底部抛物线形桨叶的安装示意图。图中,1为顶部四宽桨叶,2为中部四宽桨叶,3为底部水平圆盘,301为抛物线形状桨叶,4为搅拌轴。具体实施方式以下实施例用于说明本发明,但不用来限制本发明的范围。如无特别说明,实施例中所采用的手段均为本领域常规的技术手段。a1杂质的检测方法和莫西克汀a杂质的检测方法一样,具体为:色谱柱型号:l=0.15m,φ=3.9mm;固定相:十八烷基键合硅胶为填充剂(4μm);柱温:50℃。流动相:乙酸铵的冰醋酸缓冲溶液—乙腈(r)=400:600。r指“分析纯”。乙酸铵的冰醋酸缓冲溶液的配制方法为:称取7.7g乙酸铵(r)加水(r)溶解并稀释至近400ml时,用冰醋酸(r)调ph为4.8,加水(r)至400ml。r“水”指“纯化水”。流速:2.5ml/min。检测:吸收波长242nm。相对保留值(相对于莫西克丁保留时间=12min):杂质a1=约0.5。实施例1150m3发酵罐工艺控制:种龄:66小时参见图1,发酵罐内搅拌器型式:顶部四宽桨叶1+中部四宽桨叶2+底部抛物线反装(现有技术中,桨叶凸起和转动方向相对),顶部搅拌器约在搅拌轴4的70%高度处;中部四宽桨叶2约设在35%高度处,底部是在水平圆盘上焊接安装8个搅拌桨叶。图2是在水平圆盘上2个抛物线形状桨叶301的安装示意图(其他桨叶未示出)。发酵罐内搅拌器底部的搅拌桨叶是抛物线形状的叶片,抛物线凸起部朝向搅拌的方向,即俯视角度的顺时针方向。发酵过程参数见表1。表1:实施例1发酵参数调速后搅拌剪切力小,混合较好,通过取样观察,观察到菌丝更有活力,利于发酵罐前期a1杂质控制。本实施例共发酵357小时,得到的产品中a1杂质为1.0%(杂质含量指hplc图谱a1杂质面积百分比%)。实施例2150m3发酵罐工艺控制:种龄:65小时。发酵罐搅拌型式:顶部四宽桨叶+中部四宽桨叶+底部抛物线反装。发酵过程参数见表2。表2:实施例2发酵参数培时h通气比vvm转速rpm溶氧%a1杂质比例%种后1:0.2530100101:0.604066161:0.608048221:0.7010046311:0.709060461:0.709068701:0.709076941:0.7090812.61421:0.4956792.01661:0.4956842.21901:0.4956861.92621:0.3739761.82861:0.3739771.63101:0.3739751.53571:0.3739800.8注:本实施例在22小时时提到100rpm,转速提高到100rpm后,电机有一些异响,因此31小时时下调转速。一共发酵357小时,得到的产品中a1杂质为0.8%。对比例1150m3发酵罐,底部抛物线没有反装,发酵357小时后a1杂质比例参见表3。表3对比例1发酵参数培时h通气比vvm转速rpm溶氧%a1杂质比例%种后1:0.3530100121:0.573058381:0.575059621:0.578071861:0.5785652.41101:0.5790622.81341:0.5090602.81581:0.5070602.51821:0.5070622.92301:0.5070594.42581:0.5070633.62781:0.5070633.63261:0.5070663.63421:0.5070653.83571:0.5070654.2对比例2和实施例1相同的150m3发酵罐,种龄是46小时。发酵357小时后a1杂质比例参见表4。表4对比例2发酵参数对比例3和实施例1相同的150m3发酵罐、种龄,发酵过程中基本一直保持80rpm转速发酵357小时后a1杂质比例参见表5。表5对比例3发酵参数培时h通气比vvm转速rpm溶氧%a1杂质比例%种后1:0.3030100141:0.606053381:0.608075621:0.608082861:0.6080873.31101:0.6080802.91341:0.5080812.41821:0.5080902.82061:0.5080882.92301:0.5080863.52541:0.5080833.32781:0.5080853.33081:0.5080923.63261:0.5080913.73501:0.5080953.33571:0.5080933.5本
技术领域
内的一般技术人员应当认识到,上述实施例仅是用来说明本发明,而并非用作对本发明的限定,只要在本发明的实质精神范围内,对上述实施例的变换、变型都将落在本发明权利要求的范围内。当前第1页12
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