本实用新型涉及一种一种有机硅高沸裂解残渣处理装置,属于化工生产技术领域。
背景技术:
有机硅单体合成过程中产生的废渣浆约占单体产量的3%,年产五万吨装置将产生1500吨废渣浆。有机硅废渣浆液体组成沸点大于 75℃(主要有二硅烷、二硅氧烷、硅撑烷等),还有悬浮的硅粉、铜、锡等各种 金属,暴露在空气中易燃烧和形成酸雾。若采用堆积的方法处理,污染严重,且存在安全隐患。而国内在废渣浆处理技术方面还是一个空白,目前只能积压堵库或简单的回收铜,没有从根本上解决环保问题。
CN1292016C公开一种有机硅单体合成过程中的废渣浆的处理方法。该方法通过通过离心重力沉降分离出大部分的高沸物(回收),剩余的渣浆水解。该方法的优势是将渣浆中的铜以硫酸铜形式回收;但该方法工序繁琐,回收的铜需进一步还原处理,也没有对水解的有害气体进行有效处理。
技术实现要素:
本实用新型针对现有技术的不足,提供一种高沸裂解残渣处理装置。
为了达到上述目的,本实用新型是通过以下技术手段实现的:
一种有机硅高沸裂解残渣处理装置,包括反应池、水洗塔、塔罩、滑门、循环泵、引风机、尾气吸收槽;
反应池经循环泵与水洗塔上部连接;反应池经引风机与水洗塔的中部及下部连接。水洗塔顶部与尾气吸收槽连接。
反应池上部设置有塔罩,吸收碱液经塔罩连接至反应池中。塔罩的四周均设置有一扇滑门。由塔罩和滑门组成的密封装置,位于水洗塔和反应池之间,将反应池上方的空间密封;水洗塔与反应池内的反应液形成水封,将水洗塔内部与反应池上方空间密封。
水洗塔内两侧交错设置有带小孔的弓形盘,孔径为φ15mm~25mm,由带孔的弓形盘组成的内件与水平成-15至-30°,10-20个弓形盘从上至下交叉分布均布;水洗塔内径为DN1000-2000mm,进气口DN100-500,共三个,均匀分布在塔壁的中下部。
塔罩高500-2000mm,四个侧面各分布四个滑门,塔罩8个排气口为DN50-300mm,均匀分布在塔罩上部。
引风机出口风压1000Pa-10000Pa,风量2000-20000m3/h;循环泵流量100-1000m3/h,扬程10-80m。
反应器选用的材质均为耐酸性腐蚀的的玻璃钢等。
本实用新型提供的一种高沸裂解残渣处理装置,具有以下优点:
1. 结构简单,安装、拆卸、检修便利。
2. 反应池上方空间封闭,混合液逸出的有害气体经引风机输送至水洗塔内,反应池上方空间形成负压,既能加快混合液中的有害气体逸出,又避免了有害气体散发到空气中。
3. 水洗塔内弓形盘呈向下倾斜,盘上分布的小孔,有助于混合液均匀分布,与塔中下部的气体充分接触,除去有害气体。
4. 塔顶部出口接有吸收槽,进一步除去气体中残留的有害气体。
5. 选用的材料耐腐蚀性能良好,设备使用寿命大大延长,安全可靠。
附图说明
图1为一种新型二甲水解反应器的结构简图,其中:
反应池(1)、水洗塔(2)、塔罩(3)、滑门(4)、循环泵(5)、引风机(6)、尾气吸收槽(7),8.弓形盘。
具体实施方式
下面结合附图对本发明做进一步说明:
实施例1:
一种有机硅高沸裂解残渣处理装置,有机硅高沸裂解残渣和吸收碱液分别通过管道加入到反应池内,混合液经循环泵加压后,进入水洗塔上部;从反应池混合液逸出的气体经引风机加压后分别从水洗塔的中、下部进入水洗塔,与从水洗塔上部喷淋而下的混合液进行充分接触吸收后,从塔顶进入尾气吸收槽进一步除去残余的有害气体后,合格的气体通过放空管线排出。具体设备的连接结构如下:
反应池经循环泵与水洗塔上部连接;反应池经引风机与水洗塔的中部及下部连接。
水洗塔顶部与尾气吸收槽连接。反应池上部设置有塔罩,吸收碱液经塔罩连接至反应池中。塔罩的四周均设置有一扇滑门。所述的塔罩,与反应池同尺寸,高500-2000mm,四个侧面上各有四个滑门,方便清理反应池内的浮渣。
水洗塔内两侧交错设置有带小孔的弓形盘,孔径为φ15mm~25mm,弓形盘与水平呈-15至-30°,共10-20层。
所述的水洗塔、引风机及管道,外壳所选用的材质均为耐酸碱性腐蚀的玻璃钢等。
所述的尾气吸收槽,槽内装有活性炭,便于进一步除去残留的有害气体。
所述的塔罩和滑门,所选用的材质均为耐酸碱性腐蚀的玻璃钢等,滑门与塔罩密闭,保证塔罩内负压。
实施例2:
裂解残渣和20%烧碱溶液按照质量比1:2.2的比例分别加入到反应池内进行反应,控制循环泵出口压力0.1MPa-0.8MPa,流量100-1000m3/h,引风机风压1000-10000Pa,流量2000-20000m3/h,反应进行20小时,停风机和循环泵,打开滑门排浮渣,检测塔顶排气口气体达标。循环操作19天,更换塔顶尾气吸收槽活性炭。
实施例3:
裂解残渣和30%烧碱溶液按照质量比1:1.9的比例分别加入到反应池内进行反应,控制循环泵出口压力0.1MPa-0.8MPa,流量100-1000m3/h,引风机风压1000-10000Pa,流量2000-20000m3/h,反应进行20小时,停风机和循环泵,打开滑门排浮渣,检测塔顶排气口气体达标。循环操作23天,更换塔顶尾气吸收槽活性炭。
实施例4:
裂解残渣和25%烧碱溶液按照质量比1:1.9的比例分别加入到反应池内进行反应,控制循环泵出口压力0.1MPa-0.8MPa,流量100-1000m3/h,引风机风压1000-10000Pa,流量2000-20000m3/h,反应进行20小时,停风机和循环泵,打开滑门排浮渣,检测塔顶排气口气体达标。循环操作18天,更换塔顶尾气吸收槽活性炭。