一种新型无筛板沸腾氯化炉的制作方法

文档序号:3254961阅读:162来源:国知局
专利名称:一种新型无筛板沸腾氯化炉的制作方法
技术领域
本发明属于钛冶炼技术领域,具体涉及一种生产海绵钛的新型无筛板沸腾氯化炉。背景技术
无筛板沸腾氯化炉是国内生产海绵钛的主要设备,通常由炉盖、内为圆柱形炉膛的炉体及炉底构成,炉体的炉膛从上至下依次分为扩大段、过渡段、流态化床段。该炉在使用过程中存在如下不足1、流态化床段的直径较小,仅为φ 1200—2500mm之间,该种氯化炉不但产能低,仅为30— 70t/d之间,还极易导致腾涌现象的发生,从而使床层压降急剧波动, 料层不均勻,气一固系基础不良,大量物料被吹跑,气体利用率下降,导致原料的单耗升高; 2、流态化床段的高度直径比不够合理,当高度与直径比值太大时,容易产生气泡,造成不正常流态化即腾涌和沟流(产生沟流时,床层径向温度差增大,失流的物料易烧结,气体利用率下降,生产率下降,床温不能维持为止);相反,高度与直径比值太小时,易造成反应不完全。都会造成富钛料和氯气的单耗升高。基于上述原因,造成该氯化炉不但产能低,而且单耗较高,如富钛料单耗在0. 5—0. 52t/t,氯气单耗1. 0—1. 05t/t,使得运行成本较高,极大地影响经济效益。
发明内容
本发明的目的是提供一种新型无筛板沸腾氯化炉,以克服现有氯化炉的不足。为实现上述目的,本发明采用的技术方案为该氯化炉由炉盖、内腔为圆柱形炉膛的炉体及炉底构成,炉膛从上至下依次分为扩大段、过渡段及流态化床段;其特点是流态化床段的直径为Φ2500—^50πιπι,其高度与直径比为1.3 —1.5。本发明具有如下优点1、由于流态化床段的直径较现有的氯化炉有了较大的提高,其产能得到了较大的提高,可达到90 t/d左右。并且还有效地避免了腾涌现象的发生, 降低了原料的单耗。2、由于流态化床段的高度与直径之比为1. 3-1. 5,在一个比较合理的范围内,避免了比值过大或过小所造成的腾涌和沟流或反应不完全的发生,使得单耗得到有效的降低,富钛料及氯气单耗分别仅为0. 49t/t及0. 98t/t,有效地降低了运行成本,提高了经济效益。四

附图为本发明的结构示意图。五具体实施例方式
如图所示,本发明由炉盖2、炉体1及炉底3构成。炉体1的内腔为圆柱形炉膛4,该炉膛4从上至下依次分为扩大段a、过渡段b及流态化床段C。其中流态化床段c的直径为 Φ2500_^50πιπι,本实施方式中为沈00讓,其高度与直径之比为1. 3—1. 5。
权利要求
1.一种新型无筛板沸腾氯化炉,由炉盖(2)、内腔为圆柱形炉膛(4)的炉体(1)及炉底 (3)构成,炉膛(4)从上至下依次分为扩大段(a)过渡段(b)及流态化床段(c);其特征是 流态化床段(c)的直径为Φ2500—^50πιπι,其高度与直径比为1. 3 — 1. 5。
2.根据权利要求1所述的一种新型无筛板沸腾氯化炉,其特征是流态化床段(c)的直径为 Φ 2600mm。
全文摘要
本发明公开了一种新型无筛板沸腾氯化炉,由炉盖、内腔为圆柱形炉膛的炉体及炉底构成,炉膛从上至下依次分为扩大段、过渡段及流态化床段;流态化床段的直径为Ф2500—2650mm,其高度与直径比为1.3—1.5。具有如下优点1、由于流态化床段的直径较现有的氯化炉有了较大的提高,其产能得到了较大的提高,可达到90t/d左右。并且还有效地避免了腾涌现象的发生,降低了原料的单耗。2、由于流态化床段的高度与直径之比为1.3—1.5,在一个比较合理的范围内,避免了比值过大或过小所造成的腾涌和沟流或反应不完全的发生,使得单耗得到有效的降低,富钛料及氯气单耗分别仅为0.49t/t及0.98t/t,有效地降低了运行成本,提高了经济效益。
文档编号C22B34/12GK102534259SQ20121001168
公开日2012年7月4日 申请日期2012年1月16日 优先权日2011年9月26日
发明者刘禹明, 姜传文, 李旭, 王伟, 钱鑫 申请人:抚顺钛业有限公司
网友询问留言 已有0条留言
  • 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!
1