一种采用磷渣实现水泥熟料生产的方法_2

文档序号:9483292阅读:来源:国知局
进行粉磨,得到生料;
[0040] (d)生料均化:采用空气揽拌的方式对步骤(C)得到的生料进行充分混合,利用不 同的流化空气,使库内平行料面发生大小不同的流化膨胀作用,有的区域卸料,有的区域流 化,从而使库内料面产生倾斜,进行径向混合均化;
[0041] (e)预热分解:通过预热器,对生料进行预热,并使生料完成部分分解反应;
[0042] (f)熟料烧成:完成预热和分解之后的生料进入到回转害中,进行熟料的烧成;
[0043](g)熟料粉磨:对烧成后的熟料进行降溫冷却,然后将熟料粉磨至所需的粒度,完 成水泥生产。
[0044] 具体地,步骤化)的具体过程为:通过堆料机将破碎后的原料按平铺、上下重叠的 方式进行堆放,不同的原料位于不同的层,且每一层的厚度均匀,相邻两层的厚度相等;
[0045] 步骤(C)中切取方式的具体操作为:沿着原料平铺的方向依次切取料层,每次切 取时,从上往下垂直切取所有的料层,直至取完,运种"平铺直取"的方式减少了原料质量波 动,有利于生产出质量更高的熟料,并稳定烧成系统的生产。
[0046]另外,本实施例的步骤(C)中粉磨的具体过程为:
[0047] (Cl)原料颗粒通过锁风喂料装置经下料溜子落到磨盘中央,在离屯、力的作用下, 被甩向磨盘边缘并受到磨漉的無压粉磨,粉碎后的原料颗粒从磨盘的边缘溢出,被来自喷 嘴高速向上的热气流带起烘干;
[0048](c2)根据气流速度的不同,部分原料颗粒被气流带到选粉机内,粗粉经分离后返 回到磨盘上,重新粉磨;细粉则随气流出磨,在收尘装置中收集下来,即为生料;
[0049] (c3)没有被气流带起的原料颗粒溢出磨盘后,被外循环的斗式提升机喂入选粉 机,粗颗粒落回磨盘,再次挤压粉磨。
[0050]需要说明的是,本步骤中提到的锁风喂料装置、下料溜子、喷嘴、磨盘、收尘装置、 斗式提升机、选粉机等均为水泥生产中的现有设备,其具体结构、相互之间连接关系及工作 原理属于本领域公知的技术,在此就不再详细介绍。
[0051]具体地,步骤(e)的具体过程为:
[0052] (el)将均化后的生料喂入预热器中,生料在预热器中高速上升气流的冲击作用 下,向上运动并被分散开;
[0053] (e2)气流带动生料进入旋风筒中,被迫在旋风筒筒体与内筒之间的环状空间内做 旋转流动,并且一边旋转一边向下运动,由筒体到锥体,一直可W延伸到锥体的端部,然后 转而向上旋转上升,由排气管排出;
[0054] (e3)经过预热后的生料进入到分解炉中,并在分解炉中完成碳酸盐分解反应。 阳化5] 在本步骤中,实现了生料的预分解,生料在预热之后,进入回转害之前,先在分解 炉内完成分解反应,在分解炉内,燃料燃烧的放热过程与生料的碳酸盐分解的吸热过程W 悬浮态或流化态下迅速进行,使进入回转害的生料的分解率提高到90%W上。将原来在回 转害内进行的碳酸盐分解任务,移到分解炉内进行,燃料大部分从分解炉内加入,少部分由 回转害的害头加入,减轻了回转害内般烧带来的热负荷,延长了回转害内衬料的寿命,有利 于生产大型化;另外,由于燃料与生料混合均匀,燃料燃烧产生的热量及时传递给物料,使 燃烧、换热及碳酸盐分解过程得到优化,从而具有优质、高效、低耗等一系列优良性能及特 点。
[0056] 需要说明的是,本步骤中提到的预热器、旋风筒、分解炉等均为水泥生产中的现有 设备,其具体结构、相互之间连接关系及工作原理属于本领域公知的技术,在此就不再详细 介绍。
[0057] 另外,将步骤讯的具体为:
[0058] (fl)在回转害中,碳酸盐进一步地迅速分解并发生一系列的固相反应,生成水泥 熟料中的侣酸=巧、铁侣酸四巧、娃酸二巧;
[0059] (f2)随着物料溫度升高至1300°C时,侣酸=巧、铁侣酸四巧、娃酸二巧变成液相, 溶解于液相中的娃酸二巧和氧化巧进行反应生成大量娃酸=巧。 W60] 下面,针对不同的原料配比W及工艺条件,研究本发明得到的水泥熟料的相关物 理特性,W及能耗问题。
[0061] 首先,选择四组不同配比的原料,分别为试样A、B、C、D,具体表1所示: 阳06引表1原料组成配比
[0063]
[0064]
[00化]然后,选择不同的试样对应不同的工艺条件,如表2所示:
[0066] 表2不同试样对应的不同工艺条件
[0067]
W側在表2所示的工艺条件下,不同试样得到的熟料的比表面积、凝结时间、抗折抗压 强度W及煤耗量如表3所示:
[0069] 表3不同试样得到的熟料的物理特性W及煤耗量
[0071]由于憐渣配料后生料的易烧性得到改善,生料在预热器吸收热负荷量减少,在分 解炉内分解量也相应减少,憐渣带入的CaO不W碳酸盐形式存在,不需分解,节约了热量, 减少了分解炉的负荷,因此,可W提高生料下料量,提高回转害的台时产量。如表2所示,相 比没有添加憐渣的试样A,试样B、C、D均使得回转害生料下料量有所提高,提高9.化A左 右,同时,回转害的熟料台时产量也增加了化A左右。另外,通过表3我们可W发现,用憐 渣替代部分石灰石、砂岩、页岩、铁矿石得到的生料,相比传统的没有加入憐渣的生料,在生 产熟料时,用于磨原料的耗电量有所降低,煤耗也明显降低,回转害产量明显增加,凝结时 间明显缩短,抗折抗压强度保持不变,也就是说,本发明相比传统的配料及生产方法,能够 在保证产品质量的基础上,有效降低能耗,同时还能增加回转害的产量。
[0072] 通过表2可W发现,相比于传统的生产条件,本发明增大了进风机压力,即是增大 了回转害的进风量,由此可W拉大害尾排风,增加害内空气量,使氧气量充足,减少害内不 完全燃烧,减少还原气氛,有助于憐渣中亚价铁氧化成=价铁,减少黄屯、料。同时,拉大害尾 排风后,使害内通风更顺杨,害前热量后移,可减少分解炉用煤量,害前溫度适当降低,解决 了害前悠火的问题,害前呈现微负压,避免了害前向外哈料现象。
[0073] 进一步地,通过表2我们还可W发现,通过对头煤(害头用煤)、尾煤(害尾用煤) 的用量进行调节,在保证了正常生产的基础上,还降低了煤的消耗,因憐渣的成分已接近熟 料成分,在分解炉内不需碳酸盐的分解,尾煤应相应减少。在刚开始试验时,由于没有运方 面的经验,总用煤量没有减下,且头尾煤比例没有调整,表现出害尾用煤偏多,害尾系统溫 度上升,五级下料管及五级锥体出现粘堵现象,在实践过程中逐渐减少用煤量,适当地调整 头尾煤比例,减少尾煤比例,增加头煤比例,如表4所示。通过实践,热工制度得到控制,解 决了害尾液相量出现过早,下料管及锥体出现粘堵问题。
[0074] 表4害头及害尾用煤的比例 阳0巧]
[0076] 另外,憐渣配料后,烧成带易结害皮,导致害内的料位升高,害尾冒烟,W及黄屯、料 的出现。为解决运些问题,发明人经过大量的研究和实验发现,通过对害速的控制,可W解 决上述问题,而W往生产中并没有注意害速对生产带来的影响。本发明通过将害速提高到 3. 9~4.化/min后,相比传统的害速(低于3.化/min),增加物料在害内的翻滚速度,实现 薄料快烧,既增大了害内通风面积,增加了害内的热交换效率,又减少了害内还原气氛,使 熟料中的亚价铁与氧充分氧化,避免黄屯、料的发生;同时,害内害皮越薄,物料在害内的料 位降低,解决了害尾冒料现象,害内通风变好,易于产量与质量的提高,使害况走向良性循 环。如表5所示为不同试样在相同害速下的产量数
当前第2页1 2 3 
网友询问留言 已有0条留言
  • 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!
1