一种烟箱输送通道升降输送机的换向装置的制作方法

文档序号:12875033阅读:309来源:国知局
一种烟箱输送通道升降输送机的换向装置的制作方法

本实用新型属于烟草物流成品入库输送机械领域,具体涉及一种烟箱输送通道升降输送机的换向装置。



背景技术:

在烟草自动化物流系统入库环节中,成品烟件经过烟箱输送线,由提升机提升到库区二楼进行码垛入库。该区域共设置了两台提升机,一备一用。当主道提升机工作时,烟件经烟输送机直接进入主提升机。当辅助提升机工作时,就需要一台升降输送机进行换向,将烟件输送至辅助提升机。

升降输送机的换向装置工作过程为:当辅助提升机工作时,主提升机停止运行,气缸动作将换向装置升起,烟件转换方向后进入到辅助提升机。当主提升机工作时,辅助升机停止运行,气缸不动作,输送机为下降状态,烟件通过输送机进入到主提升机。

在实际工作过程中,由于导向轮钢支板厚度薄,在运行过程中振动较大,导向轮振动也较大,O型带容易从O型槽中跳出来,滚轮失去动力传递;另外导向辊支座上导向角过大(43°),易导致烟箱通过后与护栏发生碰撞,使O型带拉长,跳出O型槽;限位块是采用分离的两半连接后实现,紧固依靠螺栓,在设备运行过程中,由于振动很大,导致原限位块紧固螺栓松动,限位块相对于驱动轴发生位置移动,从而导致O型带脱落。

只要O型带脱落,升降输送机便会失去动力传递,烟箱将堵在升降输送机上,后面烟箱与前面烟箱碰撞,堵塞在主、辅道提升机护栏端口处,导致烟件损坏、设备停机,同时影响上游设备的运行效率。



技术实现要素:

为了提高升降输送机换向装置的稳定性,减少因O型带脱落造成的设备故障,提高设备工作效率,减少因停机造成的物料、人力的损耗,本实用新型要解决的技术问题是,提供一种烟箱输送通道升降输送机的换向装置。

实现本实用新型上述目的采取的技术方案是:①导向轮钢支板采用厚度10mm的整体钢板;②导向轮支座的导向角为30°;③O型带的限位采用固定于驱动轴上的两件整体结构的限位套。

所述的O型带的限位套为圆环形,过盈配合在驱动轴上,限位套的外壁上均布三个向着轴心的贯通螺孔,通过螺钉紧固在驱动轴上。

本实用新型有以下有益效果:1、该装置在原有基础上对升降输送机进行设计、改进,投入成本较低。2、该装置安装使用后,避免了生产班中因停机而导致的烟件阻塞和损坏,同时减少了上游设备因停机而耗费的劳动力,对产品质量的整体提升具有很大的促进作用。3、该装置的应用,减少了设备的维修频次,延长了零部件的使用周期,降低了维修成本。

下面将参照附图,对本实用新型作进一步详细的说明。

附图说明

图1是本实用新型换向装置的结构及工作原理示意图;

图2 是本实用新型限位套结构图。

图中:导向轮1、导向轮支座2、驱动轴3、导向轮钢支板4、O型带5、限位套6、支架7、电机8、传动链9、螺孔10、螺钉11。

具体实施方式

参见附图,拆除常规折边结构的4mm厚薄壁的导向轮钢支板,更换为45钢的一体结构的10mm厚导向轮钢支板4,由于结构变厚,取消了容易震动的薄壁空心折边框架,故减小了因设备震动过大而造成的O型带脱落;拆除常规43°导向角的导向轮支座2,更换为导向角控制在30º的导向轮支座2,通过减小换向装置的导向角,防止了烟件换向后与换向装置旁的防护栏发生碰撞,同时也可减小了O型带5与导向轮上1之上的O型带槽之间的摩擦,防止了O型带5因此引起的脱落;拆除常规的分离式限位块,采用一体结构的限位套6,且限位套6与驱动轴3之间用3个M6螺钉11紧固,可保证限位套6与驱动轴3更可靠的定位,避免了过去限位块相对于驱动轴发生位置移动而导致的O型带脱落。

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