本发明涉及钢铁冶金领域,尤其是一种高铝调渣剂球团及其制备方法。
背景技术:
钢水浇铸结束后,钢水罐内的残渣,即铸余渣,具有良好的流动性,并且钢水精炼时渣面进行了脱氧,其氧化性较低。大部分钢包铸余渣具有精炼能力,同时残留一定量的钢水,另外还具有较高的显热,因此,钢包铸余渣具有很好的综合利用价值。
目前,国内某些钢厂已经实现了部分铸余渣的在线热态循环再利用,但是还有较大部分钢包铸余渣需要通过冷态回收处理。钢包铸余渣的冷态回收主要是将铸余渣打水冷后进行锤破,锤破得到大块的渣钢和小块的铸余渣,小块铸余渣再通过破碎、磁选和筛分得到不同粒度的小渣钢和铸余渣尾渣细粉,其中大块的渣钢和不同粒度的小块渣钢含铁量较高,能够进一步利用,但是钢包铸余渣尾渣含铁量低,利用价值不高,而且其粒度较细,呈白色粉灰状,若得不到妥善处理,易造成环境污染。对此,公布号为CN105112651A的专利文件公开了一种高铝调渣剂球团及其制备方式,其通过钢包铸余渣尾渣、矾土粉和铝粉混合制成球状,经筛分、干燥再筛分后制成的具有广泛用途的调渣剂,此方案很好能够回收炼钢二次资源,避免钢包铸余渣尾渣堆放不善造成的环境污染。
但是以此方法需要消耗大量高纯度铝粉,市面上的高纯度铝粉价格昂贵,每吨达到几万到十几万,而且生产该调渣剂的矾土粉纯度要求很高,超过特级矾土粉要求,此类高纯度矾土粉的价格也较为昂贵,因此造成调渣剂的成本高昂,进而影响到钢铁生产成本的控制。
技术实现要素:
本发明所要解决的技术问题是提供一种大幅降低成本、减少环境污染的高铝调渣剂球团及其制备方法。
本发明公开的高铝调渣剂球团,高铝调渣剂球团按质量百分比由以下组分构成:钢包铸余渣尾渣精粉20~30%、钒铁尾渣15~20%、铝粉25~29.5%、石灰20~30%、占所述前四种原料总重量1~3%的球团粘结剂以及小于球团总质量1.5%的水分。
优选地,所述钢包铸余渣尾渣精粉化学成分按质量百分比计为CaO≥35%、Al2O315~30%、SiO2≤15%、S≤0.25%,粒度小于5mm;所述钒铁尾渣化学成分按质量百分比计为Al2O3≥60%、S≤0.02%,粒度小于5mm;所述铝粉化学成分按质量百分比计为Al≥99.7%,粒度为3~8mm。
优选地,所述球团粘结剂为主要成分为羟丙基纤维素的冷压成型粘结材料。
本发明公开的高铝调渣剂球团的制备方法,用于制备所述的高铝调渣剂球团,依次执行以下步骤:
a、将钢包铸余渣尾渣精粉、钒铁尾渣、铝粉、石灰按配比加入混料搅拌机中干混均匀,再在混匀后的原料中加入定量比例的球团粘结剂进行干混,直至混匀,然后加入定量比例的水,边加水边搅拌;
b、将搅拌混匀并充分润湿后的原料送入冷压成型机中压制成规格为30~50mm的球形或椭圆形;
c、冷压成型后用筛子进行初次筛分,然后自然平铺晾晒,防水防暴晒;
d、送至干燥炉中进行烘烤干燥;
e、自然堆放冷却至常温,然后用筛子进行二次筛分,得到成品。
优选地,步骤a中钢包铸余渣尾渣精粉、钒铁尾渣、铝粉、石灰这四种原材料的干混时间为2~3min;加入球团粘结剂后的干混时间为1~2min。
优选地,步骤a中的加水方式为喷淋,加水量为原材料总重量的5~6%,加水速度为0.45~0.54kg/s,加水后的搅拌时间为2~3min。
优选地,步骤c中初次筛分采用10mm筛孔的筛子进行筛分。
优选地,步骤c中自然晾晒干燥采用平铺的方式进行晾晒,球团平铺厚度≤30cm,自然晾晒的时间≥24h。
优选地,步骤d中烘烤干燥所用温度为100~150℃,烘烤时间为8~12h。
优选地,步骤e中二次筛分采用5mm筛孔的筛子进行筛分。
本发明的有益效果是:本发明公开的高铝调渣剂球团采用钢包铸余渣尾渣精粉、钒铁尾渣、铝粉和石灰混合造球干燥制成,其大幅降低了铝粉用量,并且有效利用了废弃的钒铁尾渣,极大地降低了生产成本,有效控制了炼钢成本,具有良好的经济效益。
具体实施方式
下面对本发明进一步说明。
本发明公开的高铝调渣剂球团,按质量百分比由以下组分构成:钢包铸余渣尾渣精粉20~30%、钒铁尾渣15~20%、铝粉25~29.5%、石灰20~30%、占所述前四种原料总重量1~3%的球团粘结剂以及小于球团总质量1.5%的水分。
优选地,所述钢包铸余渣尾渣精粉化学成分按质量百分比计为CaO≥35%、Al2O315~30%、SiO2≤15%、S≤0.25%,粒度小于5mm;所述钒铁尾渣化学成分按质量百分比计为Al2O3≥60%、S≤0.02%,粒度小于5mm;所述铝粉化学成分按质量百分比计为Al≥99.7%,粒度为3~8mm。
优选地,所述球团粘结剂为主要成分为羟丙基纤维素的冷压成型粘结材料。
该高铝调渣剂球团可采用常规调渣剂制备方式进行制备,所述的高铝调渣剂球团的优选制备方法,依次执行以下步骤:
a、将钢包铸余渣尾渣精粉、钒铁尾渣、铝粉、石灰按配比加入混料搅拌机中干混均匀2~3min,再在混匀后的原料中加入定量比例的球团粘结剂进行干混1~2min,直至混匀,然后以喷淋方式加入定量比例的水,边加水边搅拌,加水量为原材料总重量的5~6%,加水速度为0.45~0.54kg/s,加水后的搅拌时间为2~3min;
b、将搅拌混匀并充分润湿后的原料送入冷压成型机中压制成规格为30~50mm的球形或椭圆形;
c、冷压成型后采用10mm筛孔的筛子进行初次筛分,然后自然平铺晾晒,球团平铺厚度≤30cm,自然晾晒的时间≥24h防水防暴晒;
d、送至干燥炉中在100~150℃进行烘烤干燥,烘烤时间为8~12h;
e、自然堆放冷却至常温,然后采用5mm筛孔的筛子进行二次筛分,得到成品;
f、取样检测理化标准合格后入库备用。
以下为本发明的实施例
实施例1~3和对比例1中采用的的钢包铸余渣尾渣精粉化学成分按质量百分比计含CaO 38.56%、Al2O3 18.65%、SiO2 12.14%、S 0.15%,粒度小于5mm,钒铁尾渣化学成分按质量百分比含Al2O3 67.73%、S 0.02%,粒度小于5mm,石灰化学成分按质量百分比含CaO 95.66%,铝粉含Al 99.7%。
实施例1
将上述四种原料按配比加入混料搅拌机中干混均匀3min,其中钢包铸余渣尾渣精粉占原料总重量的21%、钒铁尾渣20%、铝粉29%、石灰30%,再在混匀后的原料中加入2%的球团粘结剂进行干混2min,直至混匀,然后以喷淋方式加入原料总重量5%的水,边加水边搅拌,加水速度为0.45kg/s,加水后的搅拌时间为3min;将搅拌混匀并充分润湿后的原料送入冷压成型机中压制成规格为40mm的球形或椭圆形;冷压成型后采用10mm筛孔的筛子进行初次筛分,然后自然平铺晾晒,球团平铺自然晾晒的时间24h,防水防暴晒;送至干燥炉中在100℃进行烘烤干燥,烘烤时间为12h;自然堆放冷却至常温,然后采用5mm筛孔的筛子进行二次筛分,得到成品。
实施例2
将上述四种原料按配比加入混料搅拌机中干混均匀3min,其中钢包铸余渣尾渣精粉占原料总重量的30%、钒铁尾渣15%、铝粉25%、石灰30%,再在混匀后的原料中加入2%的球团粘结剂进行干混2min,直至混匀,然后以喷淋方式加入原料总重量5%的水,边加水边搅拌,加水速度为0.54kg/s,加水后的搅拌时间为3min;将搅拌混匀并充分润湿后的原料送入冷压成型机中压制成规格为40mm的球形或椭圆形;冷压成型后采用10mm筛孔的筛子进行初次筛分,然后自然平铺晾晒,球团平铺自然晾晒的时间24h,防水防暴晒;送至干燥炉中在100℃进行烘烤干燥,烘烤时间为12h;自然堆放冷却至常温,然后采用5mm筛孔的筛子进行二次筛分,得到成品。
实施例3
将上述四种原料按配比加入混料搅拌机中干混均匀3min,其中钢包铸余渣尾渣精粉占原料总重量的27%、钒铁尾渣18%、铝粉27%、石灰28%,再在混匀后的原料中加入2%的球团粘结剂进行干混2min,直至混匀,然后以喷淋方式加入原料总重量5%的水,边加水边搅拌,加水速度为0.5kg/s,加水后的搅拌时间为3min;将搅拌混匀并充分润湿后的原料送入冷压成型机中压制成规格为40mm的球形或椭圆形;冷压成型后采用10mm筛孔的筛子进行初次筛分,然后自然平铺晾晒,球团平铺自然晾晒的时间24h,防水防暴晒;送至干燥炉中在100℃进行烘烤干燥,烘烤时间为12h;自然堆放冷却至常温,然后采用5mm筛孔的筛子进行二次筛分,得到成品。
对比例1
将上述四种原料按配比加入混料搅拌机中干混均匀3min,其中钢包铸余渣尾渣精粉占原料总重量的25%、钒铁尾渣15%、铝粉35%、石灰25%,再在混匀后的原料中加入2%的球团粘结剂进行干混2min,直至混匀,然后以喷淋方式加入5.4㎏的水,边加水边搅拌,加水速度为0.54kg/s,加水后的搅拌时间为3min;将搅拌混匀并充分润湿后的原料送入冷压成型机中压制成规格为40mm的球形或椭圆形;冷压成型后采用10mm筛孔的筛子进行初次筛分,然后自然平铺晾晒,球团平铺自然晾晒的时间24h,防水防暴晒;送至干燥炉中在100℃进行烘烤干燥,烘烤时间为12h;自然堆放冷却至常温,然后采用5mm筛孔的筛子进行二次筛分,得到成品。
以下为上述实施例和对比例所得的高铝调渣剂的运用效果
a、钢包顶渣改质
冶炼过程中在转炉吹炼完成出钢结束后,根据钢包留渣量分别加入300~400㎏上述实施例1~3和对比例1所得的高铝调渣剂,取样检测加入各种调渣剂前后钢包渣成分,进行多组实验后,所得各成分对比数据如下:
表1实施例1~3和对比例1用于钢包顶渣改质后各成分对比数据
分析上表可以看出,采用本发明实施例1~3中的高铝调渣剂,可以有效调渣,脱除渣中的氧气,而在增加了铝粉用量的对比例1的调渣剂中,不仅没有取得更好的调渣脱氧效果,而且钢包顶渣改质效果反而有所降低。
b、RH离站前终渣调整
在RH真空精炼处理完成后,向钢包渣面分别加入100~200㎏上述实施例1~3和对比例1所得的高铝调渣剂对离站终渣进行调整,调整结果如下表所示
表2实施例1~3和对比例1用于RH离站前终渣调整效果对比