一种rh精炼脱氧处理系统的制作方法

文档序号:10241552阅读:774来源:国知局
一种rh精炼脱氧处理系统的制作方法
【技术领域】
[0001]本实用新型涉及一种RH精炼脱氧处理系统,属于钢铁行业冶炼工艺技术领域。
【背景技术】
[0002]近年全国钢铁行业大面积亏损,很多地方和民营钢企一方面加大新产品开发力度,另一方面加强成本攻关,随着低碳、超低碳品种钢的开发生产,逐步发现经RH炉生产的钢种连浇炉数低、生产成本高、质量波动等一系列问题,严重制约了品种钢的正常开发进程。
[0003]RH钢是钢水真空脱氧处理的主要方法之一,目前常用的RH精炼脱氧处理系统结构复杂,工艺成本高,钢水可浇性差。
【实用新型内容】
[0004]本实用新型目的是提供一种RH精炼脱氧处理系统,结构简单,精炼过程中采用增碳剂对钢水进行预脱氧,解决【背景技术】中存在的问题。
[0005]本实用新型的技术方案是:
[0006]一种RH精炼脱氧处理系统,包含真空室、热弯管、气冷室、顶枪控制装置、加料孔、顶枪和真空主阀,所述真空室为圆筒形容器,外壳由钢板焊接而成,真空室的侧面设有加料孔,真空室的上部通过热弯管与气冷室连通,气冷室通过真空主阀与真空栗连接,所述顶枪一端从真空室的顶端伸入真空室内部,另一端与顶枪控制装置连接。
[0007]所述气冷室下方设有放灰阀。
[0008]采用本实用新型,当RH进站氧含量不足时,利用顶枪进行吹氧气补氧;当RH进站氧含量过剩时,首先在钢水初始[C]和[O]反应结束时,分批次向真空室内钢水中加入增碳剂,然后加入铝类脱氧剂直至脱除过剩的氧。
[0009]本实用新型的有益效果是:结构简单,采用增碳剂脱氧,工艺成本低,有利于钢水真空循环,相应减少了氧化物夹杂的产生,提高钢水洁净度,保证产品使用质量。
【附图说明】
[00?0]图I为本实用新型结构不意图;
[0011]图中:真空室1、热弯管2、气冷器3、放灰阀4、顶枪控制装置5、插入管6、加料孔7、顶枪8、真空主阀9。
【具体实施方式】
[0012]以下结合附图,通过实例对本实用新型作进一步说明。
[0013]参照附图1,一种RH精炼脱氧处理系统,包含真空室1、热弯管2、气冷器3、顶枪控制装置5、加料孔7、顶枪8和真空主阀9,所述真空室I为圆筒形容器,外壳由钢板焊接而成,真空室I的侧面设有加料孔7,真空室I的上部通过热弯管2与气冷器3连通,气冷器3通过真空主阀9与真空栗连接,所述顶枪8—端从真空室I的顶端伸入真空室I内部,另一端与顶枪控制装置5连接。
[0014]在本实施例中,气冷器3下方还设有放灰阀4。顶枪控制装置5为常见的氧枪控制系统。
[0015]采用上述RH精炼脱氧处理系统,其处理工艺如下:
[0016]RH进站钢水条件为:C质量百分比<0.07%,〔O〕含量为100-1000 ppm,温度2 1610
°c;
[0017]RH进站钢水〔O〕含量和RH进站C含量之间的理想关系为:
[0018][0]R_=([C]RHjm!r[C]_) X 104X80ppm + [0]_應。
[0019]其中:[0]r_*:RH进站钢水〔O〕含量;
[0020][C]r_:RH 进站 C 含量;
[0021][C]_:钢种标准中C含量要求范围的下限;
[0022][O]瞧100_300ppm(根据目标C含量确定);
[0023](I)当RH 进站氧含量不足时,即[0]R_S<([C]R_S-[C]目标)X 104X80ppm + [0]9*?时,利用顶枪8进行吹氧气补氧,[O]柳i=([C]R_t「[C]_)X 104X80ppm + [O]目極氧-[0]r_,补氧量按照I m3氧气钢水增加6ppm游离氧计算;
[0024](2)当 RH 进站氧含量过剩时,即[0]r 嘯;>([C]r 幽r[C]_)X 104X80ppm + [O]瞧_时,多余的氧含量即[0]遞=[0]_&!1;~([(^]_撕「[(^]_)\104\8(^口111 - [O]目極氧,按以下方法进行脱氧:
[0025]a.首先在钢水初始[C]和[O]反应结束时,分批次向真空室I内钢水中加入增碳剂,单次加入量< IOkg/次,直至脱除多余的氧含量即[0]a?;
[0026]b.然后加入铝类脱氧剂直至脱除[0]_。
[0027]所述铝类脱氧剂铝的加入量为:A1=(1.125X[0]酴)/nl + [Als]_Xt/n2 · L,
[0028]其中:[O]酴:加铝前钢水〔O〕含量;
[0029]nl:铝的吸收率65-75%;
[0030]n2:铝的吸收率90-95%;
[0031][Als]_:钢种标准中Als含量要求范围的中值;
[0032]L:铝的纯度;
[0033]t:钢水总重。
[0034]在RH精炼过程中采用“碳类脱氧剂”代替部分铝类脱氧剂对钢水进行预脱氧,可以有效降低铝类脱氧剂消耗。通过计算可节约脱氧用铝0.21kg/t,铝粒单价12692元/吨,增加增碳剂消耗0.17kg/t,增加增碳剂单价1241元/吨,增碳剂的脱氧吸收率约为76%,则总体节约脱氧成本0.21*12692/1000-0.17*1241/1000=2.45元/t,按经 RH 钢种年计划产量 500000吨计算,共可降本500000*2.45=122.5万元。
[0035]RH精炼脱氧全部为采用铝类脱氧剂,这样必然生成较多的Al2O3夹杂物,这些夹杂物如果不能充分去除,很容易造成浇注过程中水口堵塞,严重时会造成产品质量缺陷。而采用增碳剂脱氧不会生成Al2O3夹杂物,而是生成CO气体被真空系统抽走,不但有利于钢水真空循环,相应减少了氧化物夹杂的产生,而且可以降低生产成本,提高钢水洁净度,保证产品使用质量。
【主权项】
1.一种RH精炼脱氧处理系统,其特征在于包含真空室(1)、热弯管(2)、气冷器(3)、顶枪控制装置(5)、加料孔(7)、顶枪(8)和真空主阀(9),所述真空室(I)为圆筒形容器,外壳由钢板焊接而成,真空室(I)的侧面设有加料孔(7),真空室(I)的上部通过热弯管(2)与气冷器(3)连通,气冷器(3)通过真空主阀(9)与真空栗连接,所述顶枪(8)—端从真空室(I)的顶端伸入真空室(I)内部,另一端与顶枪控制装置(5)连接。2.根据权利要求I所述的RH精炼脱氧处理系统,其特征在于所述气冷器(3)下方设有放灰阀(4)。
【专利摘要】本实用新型涉及一种RH精炼脱氧处理系统,属于钢铁行业冶炼工艺技术领域。技术方案是:包含真空室(1)、热弯管(2)、气冷器(3)、顶枪控制装置(5)、加料孔(7)、顶枪(8)和真空主阀(9),所述真空室(1)为圆筒形容器,外壳由钢板焊接而成,真空室(1)的侧面设有加料孔(7),真空室(1)的上部通过热弯管(2)与气冷器(3)连通,气冷器(3)通过真空主阀(9)与真空泵连接,所述顶枪(8)一端从真空室(1)的顶端伸入真空室(1)内部,另一端与顶枪控制装置(5)连接。本实用新型的有益效果是:结构简单,工艺成本低,有利于钢水真空循环,减少氧化物夹杂的产生,提高钢水洁净度,保证产品使用质量。
【IPC分类】C21C7/06, C21C7/10
【公开号】CN205152266
【申请号】CN201520958158
【发明人】付强, 梁义会, 顾克井, 刘宝利, 耿赛晓, 艾立群, 洪陆阔, 张彦龙, 程荣, 李小宠
【申请人】唐山国丰钢铁有限公司
【公开日】2016年4月13日
【申请日】2015年11月27日
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