蒸发器酸洗方法与流程

文档序号:11841015阅读:1453来源:国知局

本发明涉及设备清洗领域,具体涉及一种蒸发器酸洗方法。



背景技术:

蒸发器的酸洗是蒸发工序中一项重要的工作,它是保证蒸发器换热性能、稳定产能的重要手段。现有的酸洗过程都是在蒸发检修时进行作业,整个酸洗时间一般都在6个小时,其时长过长导致与其他工序的配合度降低,导致生产组织被动,且无法高效使用溶出汽进行生产,造成生产被动的局面。

原有的酸洗作业步骤为检修结束后进行约1个小时的降温过程、0.5个小时的进酸过程、0.5个小时的酸洗过程、0.5个小时的卸酸时间,2个小时的残酸洗涤过程和1.5个小时的流程切换过程。整个过程均采用单步操作的办法,即上一步完成后才进行下一步,这种酸洗方式所需时间为整个蒸发检修时间的30%左右,严重制约蒸发工序的正常生产恢复。



技术实现要素:

本发明旨在提供一种蒸发器酸洗方法,该方法克服现有技术酸洗时间长的缺陷,具有高效快捷、时间利用率高的特点。

本发明的技术方案如下:一种蒸发器酸洗方法,包括以下步骤:

A、当蒸发器进行检修时,通过喷淋装置对蒸发器进行喷水降温;

B、向蒸发器内注入稀硫酸,当液位升至总液位的25%时,开启蒸发器内的循环泵,使得酸液在蒸发器内循环,继续注入稀硫酸,直至液位升至总液位的50%时,停止注入稀硫酸,继续保持蒸发器的循环酸洗30分钟,停止循环泵,排出酸液;

C、稀硫酸排完后注入自来水,当液位升至总液位的25%,开启蒸发器内的循环泵,使得酸液在蒸发器内循环,继续注入自来水直至液位升至总液位的30%,继续保持蒸发器的循环水洗2个小时,停止循环泵,排出蒸发器内的液体。

优选地,所述的稀硫酸的质量浓度为8%-12%。

本发明酸洗方法检修与喷淋降温同时进行,在不影响降温的效果的前提下,无需再单独占用时间,此操作即可省掉原有的1个小时的降温时间;每次注入酸液或水过程中及时启动循环泵,实现并联操作,省去了等待液体注入完成才开启循环泵的时间;通过对这些步骤进行优化,整个过程节约时间约2个小时,同时也大大降低了能耗,提高了蒸发器的酸洗效率。

具体实施方式

下面结合实施例具体说明本发明。

实施例1

本实施例提供的蒸发器酸洗方法,包括以下步骤:

A、当蒸发器进行检修时,通过喷淋装置对蒸发器进行喷水降温;

B、向蒸发器内注入稀硫酸,当液位升至总液位的25%时,开启蒸发器内的循环泵,使得酸液在蒸发器内循环,继续注入稀硫酸,直至液位升至总液位的50%时,停止注入稀硫酸,继续保持蒸发器的循环酸洗30分钟,停止循环泵,排出酸液;

C、稀硫酸排完后注入自来水,当液位升至总液位的25%,开启蒸发器内的循环泵,使得酸液在蒸发器内循环,继续注入自来水直至液位升至总液位的30%,继续保持蒸发器的循环水洗2个小时,停止循环泵,排出蒸发器内的液体;

所述的稀硫酸的质量浓度为8%。

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