一种降低胶凝材料用量的pc管桩制备方法

文档序号:8505782阅读:444来源:国知局
一种降低胶凝材料用量的pc管桩制备方法
【技术领域】
[0001] 本发明属于建筑材料领域,特别涉及一种降低胶凝材料用量的PC管粧制备方法。
【背景技术】
[0002] PC管粧,即预应力混凝土管粧,是建筑基础中常用的预制混凝土构件,被广泛地应 用于各类建筑、交通、水利等工程。
[0003] 按照GB 13476-2009《先张法预应力混凝土管粧》的规定,PC管粧用混凝土强度 不低于C60。PC管粧生产中,混凝土是最大宗材料,而混凝土成本的决定性因素在于胶凝材 料。如果能降低胶凝材料用量,那么就可以降低成本,提高竞争力。
[0004] 在现有生产技术和条件下,实际生产中的PC管粧胶凝材料用量已经是较低水平, 基本在450kg/m3。如果直接减少胶凝材料,会使混凝土的工作性能难以达到生产要求。
[0005] 如果减少胶凝材料用量,同时提高水胶比,虽然可以使工作性能得到提高,但是混 凝土强度难以达到要求;如果减少胶凝材料用量,同时保持水胶比不变,提高减水剂用量, 也可以使工作性能得到提高,但过高的减水剂掺量会使混凝土离析、泌水。
[0006] 此外,采用离心工艺生产PC管粧会产生副产品一一余浆。余浆是在离心过程中被 挤出的一部分混凝土浆体,主要含有水、水泥、矿物掺合料、泥土 (来自砂、石骨料表面)、减 水剂等。余浆对于管粧产品的性能不起作用,但是如果去掉这部分浆体,离心前的管粧生产 过程中,如布料、合模等过程中混凝土拌合物的工作性能就达不到要求。由于余浆的成分不 稳定,质量难以控制,因此难以应用于其他混凝土制品的生产;一些企业采取了余浆回用技 术,增大了生产的复杂性和人工需求量,也增大了管粧质量控制的难度。余浆属于污染物, 且凝结产生强度后难以处理,因此难以排放。如何处理余浆,是令管粧生产企业头疼的问 题。
[0007] 引气剂能经济有效地改善新拌混凝土的和易性,特别是对胶凝材料用量少的混凝 土效果更显著。但是GB 50119-2013《混凝土外加剂应用技术规范》规定引气剂及引气减 水剂不宜用于蒸养混凝土。这是因为高温养护条件下,引气剂引入的气体会产生巨大膨胀, 如果引入的气体含量不恰当,甚至可能导致混凝土强度大幅度下降及耐久性变差。因此,传 统上管粧生产不掺加引气剂。
[0008] 考虑到PC管粧生产工艺中有离心步骤,在离心时,引气剂引入的气体会被挤出混 凝土。也就是说,在拌合混凝土阶段加入引气剂,引入的气体仅存在于拌合、布料、合模阶 段,而这些阶段要求混凝土有较好的工作性能。在离心阶段引气剂引入的气体被挤出,对混 凝土的强度、耐久性影响很小。因此,提出采用掺加引气剂的方法来降低混凝土中胶凝材料 用量的思路。
[0009] 如果掺加引气剂,降低了胶凝材料的用量,也就相应降低了水泥浆体量。离心时, 一部分气体代替浆体被挤出混凝土,使得浆体挤出量,也即余浆量减少。因此掺加引气剂可 在一定程度上减少余浆的产量。
[0010] 经检索,发现两篇与本申请内容相关的专利文献:公开号为CN 101096114A的中 国专利《高耐久性预应力高强混凝土管粧》和公开号为CN 101130456A的中国专利《混凝土 外加剂》,也涉及在管粧混凝土中掺加引气剂。但其目的是提高管粧耐久性,因为引气剂可 以提高混凝土中的气泡数量,提高混凝土的抗冻性;引气剂引入的气泡最终保留在管粧中, 且其胶凝材料用量为450~480kg/m3,与普通蒸压PHC管粧一致。本专利与上述专利的关键 区别在于引气剂引入的气体在离心阶段几乎完全挤出,生产出的预应力混凝土管粧产品中 几乎不含有引气剂引入的气泡,引气剂只在拌合、布料、合模阶段发挥提高混凝土工作性能 的作用,从而为进一步降低PC管粧胶凝材料用量提供可能。此外,本专利针对的是PC管粧, 而上述专利针对的是蒸压预应力高强混凝土管粧(PHC管粧)。因此本专利采用引气剂的目 的、作用、实施对象和产生的效果上与上述专利存在明显区别。
[0011]

【发明内容】

[0012] 为解决预应力混凝土管粧(PC管粧)胶凝材料用量高的问题,本发明提供一种降低 胶凝材料用量的PC管粧制备方法。通过掺加引气剂,使得混凝土在拌合时内部引入大量气 体,提高混凝土拌合物和易性,易于搅拌、布料,从而使混凝土在降低胶凝材料用量的情况 下仍然具有适宜的工作性能。在之后的管粧离心过程中,混凝土在高速离心过程中挤压密 实,这些气体被挤出,因此管粧的强度和耐久性基本不受影响。
[0013] 本发明的目的通过以下技术方案实现: 一种降低胶凝材料用量的PC管粧制备方法,包括步骤: 1) 配制并拌合混凝土,所述混凝土每立方米总质量为2450~2520kg,其中胶凝材料质 量为320~420kg,水与胶凝材料的质量比为0. 28~0. 32 :1,减水剂用量为胶凝材料质量的 I. 2~2. 0%,引气剂用量为胶凝材料质量的0. 005~0. 08%,余量为砂子和石子,其中砂子与砂 石的质量比为〇. 32~0. 36:1,所述胶凝材料中水泥占65~75%,矿物掺合料占25~35% ; 2) 将拌合好的混凝土投入喂料机中布料,管粧模具合模、张拉; 3) 管粧离心,使混凝土中由引气剂引入的气体被挤出; 4) 蒸养养护,养护时间共6~8h ; 5) 管粧脱模; 6) 蒸压养护,将脱模后的管粧置于蒸压釜中,养护气压为0. 8~1. 2MPa,养护温度 165~200°C,蒸压养护时长7-12h。
[0014] 进一步地,步骤3中管粧离心过程依次包括低速、低中速、中高速、高速四个阶段, 各阶段的转速与时间与现有PC管粧的工艺相同。
[0015] 进一步地,所述步骤4的蒸养养护过程包括静停阶段、由静停温度升至恒温温度 的升温阶段、恒温阶段、由恒温温度降至室温温度的降温阶段四个阶段,所述静停阶段的温 度为40~55°C,恒温阶段的温度为80~90°C。
[0016] 进一步地,拌合混凝土前,所述引气剂预先与减水剂充分混合,制备成引气减水 剂。
[0017] 进一步地,所述减水剂为聚羧酸减水剂或萘系减水剂。
[0018] 与现有技术相比,本发明具有如下优点: 1.本发明能有效降低PC管粧的胶凝材料用量6~29%,且对混凝土的工作性能、强度、 耐久性基本无影响,从而降低原材料成本,提高竞争力。
[0019] 2.本发明能有减少管粧生产过程中的副产品--余浆的产量,减少余浆处理成 本。
[0020] 3.本发明仅需要在拌合混凝土时加入引气剂,不改变原有工艺流程,也不需要增 加设备,便于推广。
【具体实施方式】
[0021] 下面结合具体实施例对本发明作进一步的具体详细描述,但本发明的实施方式不 限于此,对于未特别注明的工艺参数,可参照常规技术进行。
[0022] 以下实施例采用的水泥为华润水泥P. II 42. 5R,砂为天然河砂(2区中砂,细度模 数2. 9),碎石由粒径0-5_和10-20_两类碎石混合成连续级配。
[0023] 实施例1 一种降低胶凝材料用量的PC管粧制备方法,包括步骤: 1) 配制并拌合混凝土,所述混凝土每立方米总质量为2520kg,其中胶凝材料质量为 420kg,水与胶凝材料的质量比为0. 28 :1,减水剂用量为胶凝材料质量的2. 0%,引气剂用量 为胶凝材料质量的〇. 005%,余量为砂子和石子,其中砂子与砂石的质量比为0. 32:1,所述 胶凝材料中水泥占65%,矿物掺合料占35% ; 2) 将拌合好的混凝土投入喂料机中布料,管粧模具合模、张拉; 3) 管粧离心,使混凝土中由引气剂引入的气体被挤出; 4) 蒸养养护,养护时间共6~8h ; 5) 管粧脱模; 6) 蒸压养护,将脱模后的管粧置于蒸压釜中,养护气压为0. 8~1. 2MPa,养护温度 165~200°C,蒸压养护时长7-12h。
[0024] 进一步地,步骤3中管粧离心过程依次包括低速、低中速、中高速、高速四个阶段。
[0025] 进一步地,所述步骤4的蒸养养护过程包括静停阶段、由静停温度升至恒温温度 的升温阶段、恒温阶段、由恒温温度降至室温温度的降温阶段四
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