焊接油、套管内毛刺清除装置的制作方法

文档序号:3236195阅读:185来源:国知局
专利名称:焊接油、套管内毛刺清除装置的制作方法
技术领域
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本实用新型涉及一种毛刺清除装置,尤其是J55、 N80钢级焊接 油、套管内毛刺清除装置。
技术背景
现有的西德曼内斯曼公司生产的内毛刺清除装置是与该公司生 产的RN120①114焊管成型机组配套的,所能清除钢管内毛刺的外径 范围为4)33-4)114mm,使用效果基本良好。原RN120焊管成型机组生 产线所能生产的最大钢管规格是4)114mm,经过我们的革新改造,生 产线的最大规格达到外径4> 140mm,但多年来生产大规格钢管一直延 用清除4)114mm的内毛刺清除装置。由于内毛刺清除装置的阻抗器外 径小(4) 67mm)、感应区长度短(300mra),难以充分发掘高频电流集肤 效应的潜能,以致焊接电流损失大,焊接速度上不去,且影响焊接质 量。另外内毛刺清除装置的硬质合金刀具外径小(①40mm),且为立式, 清除大规格钢管的内毛刺时,难以使内表面保持平滑过渡,API标准 规定残留高度为+0.38mm,而现有刀具只能达到+O. 40咖,因此,必 须对现有的装置进行改进。 实用新型内容
为了克服现有的焊接油、套管内毛刺清除装置清除毛刺效果不 好、影响焊接质量的不足,本实用新型提供一种焊接油、套管内毛刺 清除装置,该焊接油、套管内毛刺清除装置具有焊接速度高、内毛刺 清除效果好的特点。
本实用新型的技术方案是 一种焊接油、套管内毛刺清除装置, 包括刀杆及置于其上的刀头、阻抗器,刀头的直径为048mm,且为斜 卧式,阻抗器长度为400mm,其外部保护套的外径为0 79rnm,内部磁 棒的直径为①12mm。
本实用新型具有如下有益效果由于采取上述方案,阻抗器的长 度由原来的300mm,加大到400mm,外径由原来的4>67mm,加大到》 79mm,使得高频电流集肤效应的潜能充分发挥,焊接电流损失小,焊接速度快,提高了焊接质量;阻抗器内的磁棒直径由原来的8mm,加 大到12mm,内毛刺清除装置的刀头由立式改为斜卧式,增加了刀头 的强度,使排屑更顺畅。刀头的直径由原来的cHOmm,加大到cH8mm, 使得清除大规格钢管的内毛刺时,保证内表面保持平滑过渡。采用本 方案,在输出功率不变的情况下,机组焊接速度可提高30%,即生产 效率提高30%,内毛刺清除状况很好,残留高度可达到+0.20mm,远 远超过规定的公差。


附图1是本实用新型的结构示意图中1-刀杆,2-刀头,3-阻抗器,4-保护套,5-磁棒。
具体实施方式
以下结合附图对本实用新型作进一步说明
由图1所示, 一种焊接油、套管内毛刺清除装置,包括刀杆1 及置于其上的刀头2、阻抗器3,刀头2的直径为048mm,使得清除 大规格钢管(如外径4) 140mm)的内毛刺时,保证内表面保持平滑过渡, 刀头2为斜卧式,与刀杆l之间的角度为12°-15°,从而增加了刀头 的强度,使排屑更顺畅。阻抗器3长度为400mm,阻抗器3外部保护 套4的外径为0 79mm,内部磁棒5的直径为012mm,此改进使得高频 电流集肤效应的潜能充分发挥,焊接电流损失小,焊接速度快,提高 了焊接质量。采用本方案,在输出功率不变的情况下,机组焯接速度 可提高30%,即生产效率提高30%,在合理调整的前提下,内毛刺清 除状况很好,API标准规定残留高度为+0.38mm,而使用本方案残留 高度可达到+0.20mm,远超过规定的公差。
权利要求1、一种焊接油、套管内毛刺清除装置,包括刀杆(1)及置于其上的刀头(2)、阻抗器(3),其特征在于刀头(2)的直径为Φ48mm,且为斜卧式,阻抗器(3)长度为400mm,其外部保护套(4)的外径为Φ79mm,内部磁棒(5)的直径为Φ12mm。
专利摘要本实用新型提供一种焊接油、套管内毛刺清除装置,主要解决现有的焊接油、套管内毛刺清除装置清除毛刺效果不好、影响焊接质量的问题。其特征在于刀头(2)的直径为Φ48mm,且为斜卧式,阻抗器(3)长度为400mm,其外部保护套(4)的外径为Φ79mm,内部磁棒(5)的直径为Φ12mm。该焊接油、套管内毛刺清除装置具有焊接速度高、内毛刺清除效果好的特点。
文档编号B23D79/02GK201346649SQ20092009898
公开日2009年11月18日 申请日期2009年1月21日 优先权日2009年1月21日
发明者史福忠, 马建国 申请人:张家口海特钢管有限责任公司
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