一种单嘴精炼炉排渣方法

文档序号:3299616阅读:538来源:国知局
专利名称:一种单嘴精炼炉排渣方法
技术领域
本发明涉及炼钢技术领域,特别是涉及单嘴精炼炉钢液排渣的工艺。
背景技术
单嘴精炼炉与真空精炼炉(RH)相比,下口直径大,使用真空精炼炉处理钢水时不需要考虑排渣问题,而使用单嘴精炼炉后,通过抽真空将钢水吸入真空室后,不可避免的将大量钢渣带入真空室,造成以下三方面的影响一是吸入的渣量多,会在真空室内造成喷溅。二是钢渣氧化性强,会对钢水的纯净度有影响,同时会增加钢水的氧化性,造成脱硫困难。三是由于自身的重力与真空的吸力相抵消,变相的影响真空度的效果。由于钢渣带有很强的氧化性,进入真空室后,使钢水的氧含量增加,钢水纯净度变差,造成钢水脱硫困难, 甚至会造成钢渣喷溅或吸渣等恶性事故。因此,减少进入真空室内的渣量,是单嘴精炼炉完成精炼任务的必备条件。

发明内容
本发明目的是克服上述已有技术的不足,提供一种可降低进入真空罐内渣量、保证真空状态下的脱硫、脱碳效果的单嘴精炼炉排渣方法。本发明方法是(1)转炉保证到站条件,即到站温度彡1590°C,到站渣厚彡100mm,自由空间为 400mm 600mm ;自由空间即渣面到钢包上沿的垂直距离。(2)将钢包开至处理位,钢包车对准液压顶升台,偏差< 15mm,确认钢包底吹氩接好,方可顶升;(3)将插入管插入钢包内,插入管口没入钢渣下,进入钢水0 40mm,按动插入深度计数器,确认插入深度;(4)将钢包底吹氩打开至约3L/min-t,即每分钟每吨钢吹入3升气体。并上下微调钢包顶升装置,在微调时保证插入管下沿不超过渣液面,反复动作三次以上,使钢渣排出吸嘴外。底吹氩搅拌时间约2分钟。由于底吹氩的作用,钢水中会形成一个山峰状突起,将钢液裸漏,中心处的钢渣被推向四周,山峰状突起的底部的钢渣变厚,在吸嘴上下波动的过程中,钢渣逐步的排出吸嘴外;钢渣被排出吸嘴外后,由于钢渣密度低,吸嘴外没有底吹的推力,反而内部有持续的向外的推力,钢渣不可能再返回到吸嘴内,该过程为不可逆过程,可以将中心部位的钢渣有效推出吸嘴外。本发明可降低进入真空罐内渣量,将进入真空罐内的渣量控制在0.3吨以下,保证真空状态下的脱硫、脱碳效果,提高钢水纯净度。
具体实施例方式实施例一 90t钢包,钢种为DW600,工艺路线为转炉一单嘴精炼炉一连铸CCM。单嘴精炼炉初始条件为温度1590°C,氧566ppm,钢包自由空间为400mm,渣层厚度为100mm, 钢水重量为81. 5t。单嘴精炼炉处理前的钢水成分为
权利要求
1. 一种单嘴精炼炉排渣方法,其特征是(1)转炉保证到站条件,即到站温度彡1590到站渣厚彡100mm,自由空间为 400mm 600mm ;(2)将钢包开至处理位,钢包车对准液压顶升台,偏差<15mm,确认钢包底吹氩接好, 方可顶升;(3)将插入管插入钢包内,插入管口没入钢渣下,进入钢水0 40mm,按动插入深度计数器,确认插入深度;(4)将钢包底吹氩打开至约3L/min· t,上下微调钢包顶升装置,在微调时保证插入管下沿不超过渣液面,反复动作三次以上,使钢渣排出吸嘴外;底吹氩搅拌时间约2分钟。
全文摘要
一种单嘴精炼炉排渣方法,目的是降低进入真空罐内渣量、保证真空状态下的脱硫、脱碳效果;本发明要求转炉保证到站条件,即到站温度≥1590℃,到站渣厚≤100mm,自由空间为400mm~600mm;将钢包开至处理位,钢包车对准液压顶升台,偏差≤15mm,确认钢包底吹氩接好,方可顶升;将插入管插入钢包内,插入管口没入钢渣下,进入钢水0~40mm,按动插入深度计数器,确认插入深度;将钢包底吹氩打开至约3L/min·t,上下微调钢包顶升装置,在微调时保证插入管下沿不超过渣液面,反复动作三次以上,使钢渣排出吸嘴外;底吹氩搅拌时间约2分钟。
文档编号C21C7/10GK102312046SQ20111026286
公开日2012年1月11日 申请日期2011年9月5日 优先权日2011年9月5日
发明者侯东涛, 张霞, 邓利文, 陈泽民 申请人:山西太钢不锈钢股份有限公司
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