一种8-氯茶碱制备的改进工艺的制作方法

文档序号:3559297阅读:652来源:国知局
专利名称:一种8-氯茶碱制备的改进工艺的制作方法
技术领域
本发明涉及一种医药用化工中间体。
背景技术
8-氯茶碱属医药化工中间体,主要用于茶苯海明的生产,茶苯海明又称茶海拉明,也有叫乘晕宁、晕海宁的,为白色结晶性粉末,其国内、国外市场前景良好。
常规生产8-氯茶碱的工艺过程如图1所示,以碘为催化剂,硝基苯为溶剂,咖啡因和氯气反应,生成7、8-二氯咖啡因,在经蒸出硝基苯、水解、烘干、打粉、检验、包装工序,制得成品,其中水解过程中要加入蒸汽和水,操作温度高达100~110℃,需要维持20小时,所用设备多,生产周期长,工人劳动强度大,操作环境恶劣,现场温度高达40~50℃,蒸汽用量大,生产成本高,其中8-氯茶碱的质量也不够理想。

发明内容
本发明目的在于克服现有技术不足,提供8-氯茶碱制备的改进工艺。
8-氯茶碱制取,以碘为催化剂,硝基苯为溶剂,咖啡因和氯气反应,生成7、8-二氯咖啡因,经水解制得8-氯茶碱,反应式如下
有摩尔比,氯气∶硝基苯∶碘∶咖啡因为2.58∶3.67∶0.0006∶1,生产中所用原料如表1所示,其中无水硫酸钠和氯化钙为干燥剂,稀硫酸用于调节PH值。
表1

一种8-氯茶碱制备的改进工艺,包括氯化、蒸硝基苯、烘干、打粉、检验、包装过程,其特征在于,在蒸硝基苯后,烘干前,设有生成并提纯8-氯茶碱的提纯过程,7、8-二氯咖啡因生成8-氯茶碱,在提纯罐中加入7、8-二氯咖啡因和纯净水,其重量比例关系为1∶(10-15),再以氢氧化钠和稀硫酸调节PH值,其中氢氧化钠含量40%(W/W),比重为1.414g/cm3,稀硫酸含量15%(W/V),比重为1.09g/cm3,其中符号W指重量,符号V指体积,生产过程如下
A、按7、8二氯咖啡因重量,按1∶(10~15)配比关系,在提纯罐中加入纯净水,再将相应数量7、8二氯咖啡因加入提纯罐内;B、启动搅拌器搅拌;C、通入蒸汽升温至42~48℃后加入氢氧化钠,溶解7、8-二氯咖啡因,溶解过程中测试PH值,直至全部溶解,料液PH值控制在8.0~9.0之间,反应持续8~15分钟之间;D、提纯罐内放入冷却水,料液温度降至25~35℃,其后停止搅拌,自然静止沉降25~35分钟;E、开始放料,将料液吸滤至酸化结晶罐;F、酸化结晶罐装入料液后,按7、8-二氯咖啡因与纯净水体积比,1∶(5~7),加入纯净水,启动搅拌,加入蒸汽升温至90~98℃,缓慢、匀速加入稀硫酸进行酸化,控制酸化时间为30~35分钟,当PH值达到3.0~3.5停止加酸,继续反应8~15分钟,至PH值稳定后,停止搅拌,自然静止30~45分钟;G、静止结束,启动搅拌,放冷却水,降温至32~35℃,停止搅拌,沉降1.2~2小时;H、沉降结束,将酸化结晶罐中上部清母液抽出,再加入纯净水,加水量,按罐内所余料液∶纯净水=1∶(2.0~2.5);I、加水结束,启动搅拌,搅拌1~3分钟,物料均匀后,放入离心机,离心放料要匀速、缓慢,离心后物料送入烘干、打粉等工序。
本发明的优点在于1、缩短生产周期,在产量不变的情况下可以减少一半的设备,降低了固定资产规模,减少了设备的维护费用;在不增加设备的情况下可以提高一倍以上的产量,降低固定资产费用,使产品的制造成本降低。
2、改善操作环境,降低工人的劳动强度,由于水解时的温度在110℃左右,操作设备多、且周期长,操作环境非常热,特别是夏季更是如此,操作环境温度可达40~50℃,对操作工人的体力消耗很大。采用本发明不仅反应周期短,设备操作台数减少,并且现场环境温度降低,操作环境得到极大改善。
3、蒸汽消耗大幅度降低,节省了大量能源,同时降低了产品的制造成本。本发明较老工艺蒸汽消耗降低45%左右。在老工艺的制造成本中,蒸汽的费用大约占20%左右,采用本发明后,产品的制造成本可降低9%左右。
4、本发明最大的好处就是产品质量的提高,由于本发明的采用,使8-氯茶碱的分解点和澄清度较老工艺有了一个质的飞跃,这些都是老工艺无法达到的。
本发明带来的直接结果就是提高产品在市场的竞争力,赢得了客户,为获得更大的收益打下坚实的基础。
以50吨/年生产规模的装置为例,有结果如表2表2



图1为常规法制备8-氯茶碱工艺过程简要框2为本发明工艺过程简要框图具体实施方式
下面结合附图和具体实施例对本发明作出进一步地详细描述。
以50吨年生产规模的8-氯茶碱生产装置为例,生产过程如图2所示,相关生产操作如下1、氯化过程为已有技术;2、蒸硝基苯过程也为已有技术;3、提纯过程3.1、经氯化、蒸硝基苯后的料液加入提纯罐,物料的配比如表3。
表3

3.2、工艺操作过程(1)根据7、8-二氯咖啡因的重量,按配比往提纯罐中加入纯净水,之后将7、8-二氯咖啡因投入提纯罐中。
(2)投料结束,启动搅拌,同时开启提纯罐的蒸汽阀和余汽阀,升温。
(3)温度升到45℃后,将蒸汽和余汽阀门关闭。开启高位计量罐的加碱阀门,往提纯罐中匀速加入40%的液碱,开始溶解7、8-二氯咖啡因,溶解过程要勤测试pH值,直至全部溶解,料液pH值在8.0~9.0之间,用碱量约15~20L,继续搅拌反应10分钟,确认pH值稳定,溶解结束。
(4)打开提纯罐的冷却进水和出水阀门降温,待温度降至30℃,关闭冷却进水和出水阀门,并停止搅拌,自然静止沉降30分钟。沉降结束,开始放料吸滤至酸化结晶罐。
(5)放料吸滤前,先将两层的卡吸滤包放入陶瓷吸滤槽中铺好,和滤板底及滤槽周壁靠紧。
(6)开启提纯罐放料阀,往吸滤槽中放入料液至滤槽高度的3/4处,关闭阀门。之后开启提纯罐的真空阀和循环进料阀吸滤循环,待观察视盅内的料液澄清、透明、无杂质、异物后,打开酸化结晶罐的真空阀和进料阀,同时关闭提纯罐的真空阀和进料阀、并放空。料液进入酸化结晶罐。
(7)间断或连续往吸滤槽放入料液,直至将提纯罐中的料液全部放入吸滤槽中,关闭放料阀。直至将吸滤槽中的料液全部吸入酸化结晶罐,关闭酸化结晶罐的进料和放空阀门,并放空。
(8)打开酸化结晶罐的罐盖,用尺杆测量料液体积,之后加入纯净水400L。用尺杆确认达到标准后,启动搅拌,同时打开蒸汽和余汽阀门升温至95℃。温度达到95℃后,关闭蒸汽和余汽阀门,打开稀硫酸高位计量的阀门,缓慢、匀速加入15%(w/v)的稀硫酸进行酸化,控制酸化时间30~35分钟左右,当pH值达到3.0~3.5后关闭加酸阀门,继续反应10分钟,确认pH值稳定后停止搅拌,自然静止40分钟。
(9)静止结束,启动搅拌,同时打开冷却进水和冷却出水阀门降温,当物料温度降至35℃,停止搅拌,同时关闭冷却进水和冷却出水阀门,沉降1.5小时。
(10)沉降结束,打开母液罐的真空和进料阀门,将酸化结晶罐中的上清母液抽出。
抽液结束,用酸化罐内料液的总体积为准,加入2~2.5倍体积的纯净水。
(11)加水结束,启动搅拌,搅拌2分钟使物料均匀,然后放料进入离心机。
(12)离心结束,检斤,之后送入烘干室放入烘干箱,烘干12小时左右。烘干后取出装入料车中,送入打粉间粉碎,打粉结束,检斤,取样分析。
(13)抽入母液罐的上清母液沉降2小时后排放,排放时往铺入离心包的离心机放入少许母液(母液中可能含有少许沉降的物料),确认母液澄清、无料后,排放至下水道中。排放至后期,如果母液开始混浊,要启动离心机,将混浊的母液放料离心,将回收的8-氯茶碱送入烘干、打粉设备。
下面给出另1~5个具体实施例,如表4所示表4

权利要求
1.一种8-氯茶碱制备的改进工艺,包括氯化、蒸硝基苯、烘干、打粉、检验、包装过程,其特征在于,在蒸硝基苯后,烘干前,设有生成并提纯8-氯茶碱的提纯过程,7、8-二氯咖啡因生成8-氯茶碱,在提纯罐中加入7、8-二氯咖啡因和纯净水,其重量比例关系为1∶(10-15),再以氢氧化钠和稀硫酸调节PH值。
2.按照权利要求1所述的一种8-氯茶碱制备的改进工艺,其特征在于,所述的再以氢氧化钠调节PH值,加入氢氧化钠之前,料液要通入蒸汽,升温至42~48℃,氢氧化钠溶解7、8-二氯咖啡因,溶解过程中料液PH值控制在8.0~9.0之间,反应持续8~15分钟之间。
3.按照权利要求1或2所述的一种8-氯茶碱制备的改进工艺,其特征在于,所述的再以氢氧化钠调节PH值,在反应持续8~15分钟后,提纯罐放入冷却水,料液温度降至25~35℃,其后停止搅拌,自然静止,沉降25~35分钟。
4.按照权利要求1所述的一种8-氯茶碱制备的改进工艺,其特征在于,所述再以稀硫酸调节PH值,在加入稀硫酸之前,按7、8-二氯咖啡因与纯净水体积比,1∶(5~7),加入纯净水,启动搅拌,加入蒸汽,升温至90~98℃,缓慢、匀速加入稀硫酸进行酸化,控制酸化时间为30~35分钟,当PH值达到3.0~3.5停止加酸,继续反应8~15分钟,待PH值稳定后停止搅拌,自然静止30~45分钟。
5.按照权利要求1或4所述的一种8-氯茶碱制备的改进工艺,其特征在于,所述再以稀硫酸调节PH值,加入稀硫酸至PH值稳定,自然静止30~45分钟后,再启动搅拌,放冷却水,降温至32~35℃,停止搅拌,沉降1.2~2小时,沉降结束,将酸化结晶罐中上部清母液抽出,再加入纯净水,其量控制在罐内所余料液∶纯净水=1∶(2.0~2.5)。
全文摘要
本发明涉及一种医药用化工中间体——8-氯茶碱制备的改进工艺,包括氯化、蒸硝基苯、烘干、打粉、检验、包装过程,其特征在于,在蒸硝基苯后,烘干前,设有生成并提纯8-氯茶碱的提纯过程,7、8-二氯咖啡因生成8-氯茶碱,在提纯罐中加入7、8-二氯咖啡因和纯净水,其重量比例1∶(10-15),再以氢氧化钠和稀硫酸调节pH值。本发明与常规法相比的优点1.缩短生产周期,同样设备,产品产量可以提高一倍;2.改善操作环境,降低工人的劳动强度,使操作现场环境温度大为降低;3.蒸汽消耗大幅度降低,使蒸汽消耗在生产成本当中的比例由20%降至9%;4.采用本发明,使产品质量指标大为提高,颜色好,合格率高,收率由62%提高到65%。
文档编号C07D473/12GK101016298SQ200710055380
公开日2007年8月15日 申请日期2007年2月28日 优先权日2007年2月28日
发明者郭跃民, 李威, 李立东 申请人:吉林省舒兰合成药业股份有限公司
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