一种疏水性高补强白炭黑的制备方法与流程

文档序号:12899703阅读:794来源:国知局
一种疏水性高补强白炭黑的制备方法与流程

本发明涉及白炭黑改性技术领域,尤其涉及一种疏水性高补强白炭黑的制备方法。



背景技术:

白炭黑即纳米二氧化硅,分子式为:sio2·nh2o,因其微观结构和聚集形态和炭黑相似,并在橡胶中有相近的补强性能,故被称为白炭黑。其具有价格低廉、节能环保、加工性能良好等优点。将白炭黑应用于轮胎胎面,可以降低轮胎的滚动阻力约30%,同时能保持较好的抗湿滑性和耐磨性。因此,近几年轮胎厂商逐渐应用白炭黑来取代炭黑。然而白炭黑表面存在大量的亲水硅羟基,易吸水团聚,导致在高分子基体中相容性和分散性差,大大影响了硫化胶的综合力学性能,使白炭黑的补强性较差。因此,需要选择合适的改性剂对白炭黑进行表面改性,降低白炭黑表面的硅羟基数,提升白炭黑在橡胶轮胎中的补强性。



技术实现要素:

本发明的目的是提供一种疏水性高补强白炭黑的制备方法,以解决上述技术问题。使得通过该方法制备得到的白炭黑与现有白炭黑相比,其表面羟基数减少,补强橡胶后,硫化胶综合力学性能提高。按照本发明提供的技术方案,所述疏水性高补强白炭黑的制备方法包含如下步骤:

将sio2湿凝胶加入到反应釜中,控制其含水率为86%左右,在反应釜中搅拌,加热升温设定温度,用稀硫酸调节ph值,再加入一定比例的改性剂a171,进行改性反应,最后水洗、抽滤、干燥,控制白炭黑一定含水率,得到疏水性高补强白炭黑。

作为对本发明的限制,改性反应温度为80-95℃,时间为60-150min,溶液ph为2.2-3.1,改性剂用量为反应液总质量的2.2%-3.4%,过滤方式为压滤或离心过滤方式,干燥方式为烘箱干燥或喷雾干燥,干燥温度为100-115℃,干燥后白炭黑的含水率为3wt%-8wt%。

作为对本发明的进一步限制,本发明所述的方法中,改性温度为90℃,改性时间为120min,改性溶液ph为2.5,改性剂用量为反应液总质量的3.0%,干燥温度为105℃,干燥后白炭黑含水率为5.2wt%。

本发明制备的白炭黑,得到的有益效果是:相比传统的沉淀法白炭黑,其表面羟基数减少,疏水性增强,与橡胶分子的结合力、浸润性增强,从而在保持较好的抗湿滑性和耐磨性。白炭黑活化度达100%,羟基数下降了60%,提高了传统白炭黑的疏水性,应用于丁苯橡胶时,改善了橡胶的加工性能,300%、500%定伸应力较hg/t3061沉淀白炭黑标准分别提高了31.3%、26%,较传统工艺制备沉淀白炭黑分别提高了61.9%、50.8%,体积磨耗下降了14.4%,降低了橡胶的硫化时间,提高了硫化胶的耐磨性以及拉伸强度、定伸应力等力学性能,提升了传统白炭黑的补强性能。

附图说明

图1为本发明实施例6和对比实施例1所得xrd图谱,其中1为改性前(对比实施例1)产品xrd图谱,2为改性后(实施例6)产品xrd图谱;

图2为本发明实施例6和对比实施例1所得tg图谱,其中1为改性后(实施例6)产品tg图谱,2为改性前(对比实施例1)产品tg图谱;

图3为本发明实施例6和对比实施例1所得ft-ir图谱,其中0%为改性前(对比实施例1)产品ft-ir图谱,3%为改性后(实施例6)产品ft-ir图谱;

图4为本发明实施例6和对比实施例1所得tem图谱,其中a图为改性前(对比实施例1)产品tem图谱,b图为改性后(实施例6)产品tem图谱。

具体实施方式

本发明将结合附图和实施例作进一步说明,这些实施例仅为例示说明之用,而不应被解释为本发明实施的限制。

本发明所有实施例中使用的sio2湿凝胶,其制备方法为:移取30ml1.4mol/l水玻璃溶液,800ml水,置于四口烧瓶中,以250r/min均匀搅拌,加入一定量分散剂,油浴加热反应底液至83℃,利用蠕动泵在100min内以恒定速率加入32ml98%的浓硫酸与363ml1.4mol/l的水玻璃溶液,反应结束,停止加入水玻璃溶液,继续加入浓硫酸,直至反应体系ph值达到4.0;利用真空泵进行水洗抽滤,直至滤液电导率低于100μs/cm,取出滤饼加水,溶浆,至含水率85%-86%。

测试方法

1)活化度测定:

在100ml烧杯中加入50ml蒸馏水,准确称取1.0g沉淀法白炭黑于烧杯中,以一定的转速搅拌30min,然后将其移至250ml分液漏斗中,静置24h,将沉入底部的白炭黑过滤、烘干、称重,再根据公式(1)计算活化度:

2)亲油化度测定:

在100ml烧杯中加入50ml蒸馏水,准确称取1.0g沉淀法白炭黑于烧杯中,向其中滴加无水乙醇直至粉体完全浸润,记录无水乙醇的滴加量v(ml),再根据公式(2)计算亲油化度:

3)比表面积bet、x射线衍射xrd、热重tg、红外光谱ftir、透射电镜tem测定。

按照gb/t3073-2008《沉淀水合二氧化硅比表面的测定氮吸附方法》测定白炭黑的比表面积。

采用日本理学公司d/max2500pc型粉末x射线衍射仪进行xrd测试;

采用德国耐驰公司tg209f3型热重分析仪进行tg测试;

采用日本岛津公司iraffinity-1型红外光谱仪进行ftir测试;

釆用日本电子株式会社jem-2100型透射电镜进行tem测试。

4)胶料的门尼、磨耗、硫化性能和力学性能测定。

按hg/t2404-2008《沉淀水合二氧化硅在丁苯橡胶中的鉴定》进行炼胶实验。

按gb/t1232《未硫化橡胶用圆盘剪切粘度计进行测定第一部分:门尼粘度的测定》测试橡胶的门尼粘度。

按gb/t9867-2008《硫化橡胶或热塑性橡胶耐磨性能的测定(旋转辊筒式磨耗机法》测试橡胶的耐磨性能。

按gb/t9869-1997《橡胶胶料硫化特性的测定(圆盘振荡硫化仪法)》测试橡胶的硫化特性。

按gb/t528-2009《硫化橡胶或热塑性橡胶拉伸应力应变性能的测定》进行应力-应变特性的测试。

实施例1

移取460gsio2湿凝胶,加入到2l反应釜中,搅拌(250rpm)升温至80℃,滴加2.5mol/l的稀硫酸,使反应液ph降至2.5,加酸结束后,加入硅烷偶联剂a171质量12.0g进行改性反应,改性时间为60min,用蒸馏水水洗抽滤,至水洗液电导率低于100μs/cm,在105℃烘箱中干燥,至产物含水率为5.2wt%,得疏水性高补强沉淀白炭黑。

实施例2

移取460gsio2湿凝胶,加入到2l搅拌反应釜中,搅拌(250rpm)升温至85℃,滴加2.5mol/l的稀硫酸,使反应液ph降至2.5,加酸结束后,加入硅烷偶联剂a171质量12.0g进行改性反应,改性时间为150min,用蒸馏水水洗抽滤,至水洗液电导率低于100μs/cm,在105℃烘箱中干燥,至产物含水率为5.2wt%,得疏水性高补强沉淀白炭黑。

实施例3

移取460gsio2湿凝胶,加入到2l搅拌反应釜中,搅拌(250rpm)升温至90℃,滴加2.5mol/l的稀硫酸,使反应液ph降至2.5,加酸结束后,加入硅烷偶联剂a171质量12.0g进行改性反应,改性时间为120min,用蒸馏水水洗抽滤,至水洗液电导率低于100μs/cm,在105℃烘箱中干燥,至产物含水率为5.2wt%,得疏水性高补强沉淀白炭黑。

实施例4

移取460gsio2湿凝胶,加入到2l搅拌反应釜中,搅拌(250rpm)升温至95℃,滴加2.5mol/l的稀硫酸,使反应液ph降至2.5,加酸结束后,加入硅烷偶联剂a171质量12.0g进行改性反应,改性时间为90min,用蒸馏水水洗抽滤,至水洗液电导率低于100μs/cm,在105℃烘箱中干燥,至产物含水率为5.2wt%,得疏水性高补强沉淀白炭黑。

实施例5

移取460gsio2湿凝胶,加入到2l搅拌反应釜中,搅拌(250rpm)升温至90℃,滴加2.5mol/l的稀硫酸,使反应液ph降至2.2,加酸结束后,加入硅烷偶联剂a171质量10.1g进行改性反应,改性时间为120min,用蒸馏水水洗抽滤,至水洗液电导率低于100μs/cm,在105℃烘箱中干燥,至产物含水率为5.2wt%,得疏水性高补强沉淀白炭黑。

实施例6

移取460gsio2湿凝胶,加入到2l搅拌反应釜中,搅拌(250rpm)升温至90℃,滴加2.5mol/l的稀硫酸,使反应液ph降至2.5,加酸结束后,加入硅烷偶联剂a171质量13.8g进行改性反应,改性时间为120min,用蒸馏水水洗抽滤,至水洗液电导率低于100μs/cm,在105℃烘箱中干燥,至产物含水率为5.2wt%,得疏水性高补强沉淀白炭黑。

实施例7

移取460gsio2湿凝胶,加入到2l搅拌反应釜中,搅拌(250rpm)升温至90℃,滴加2.5mol/l的稀硫酸,使反应液ph降至2.8,加酸结束后,加入硅烷偶联剂a171质量15.6g进行改性反应,改性时间为120min,用蒸馏水水洗抽滤,至水洗液电导率低于100μs/cm,在105℃烘箱中干燥,至产物含水率为5.2wt%,得疏水性高补强沉淀白炭黑。

实施例8

移取460gsio2湿凝胶,加入到2l搅拌反应釜中,搅拌(250rpm)升温至90℃,滴加2.5mol/l的稀硫酸,使反应液ph至3.1,加酸结束后,加入硅烷偶联剂a171质量12.0g进行改性反应,改性时间为120min,用蒸馏水水洗抽滤,至水洗液电导率低于100μs/cm,在105℃烘箱中干燥,至产物含水率为5.2wt%,得疏水性高补强沉淀白炭黑。

对比实施例1

移取460gsio2湿凝胶,加入到2l搅拌反应釜中,搅拌(250rpm)升温至90℃,滴加2.5mol/l的稀硫酸,使反应液ph降至2.5,加酸结束后,陈化30min,用蒸馏水水洗抽滤,至水洗液电导率低于100μs/cm,在105℃烘箱中干燥,至产物含水率为5.2%,得沉淀白炭黑。

将上述实施例制备的产品进行性能测试,测试结果见表1、表2及附件。

表1本发明产品改性白炭黑的性能指标

表2本发明产品改性白炭黑的橡胶力学性能指标

从上述数据明显可以看出,本发明产品与对比实施例1相比,经过硅烷偶联剂a171改性后的白炭黑表面羟基数减少,白炭黑的活化度和亲油化度明显提升,白炭黑疏水性增强。应用于轮胎橡胶中,明显改善了橡胶的加工性能,降低了橡胶的硫化时间,提升了硫化胶的耐磨性及综合力学性能。

由对比实施例1和实施例6(改性前后)xrd图谱(附图1)可以看出:2θ角为23度左右有一较宽的sio2衍射峰,这说明改性前后的白炭黑样品均呈非晶态,改性后的白炭黑结构未发生改变,为无定型非晶体结构。

由对比实施例1和实施例6(改性前后)tg图谱(附图2)可以看出:随着温度的升高,在50-120℃之间,改性前后质量均有损失,这部分的损失是由于吸附水的脱附释放引起;改性前白炭黑在120-800℃失重较慢,这是由于白炭黑表面相邻羟基逐渐缩合失水所致。改性后白炭黑在120-300℃失重较平坦,300-800℃失重逐渐加快,这是由于在这段加热过程不仅有缩合失水,有机碳链的分解,a171的沸点为122℃,在高温下仍有较大的质量损失说明a171与白炭黑表面活性硅羟基发生了较强的键合作用,a171成功接枝到白炭黑表面。

由对比实施例1和实施例6(改性前后)ft-ir图谱(附图3)可以看出:经a171改性后,在964cm-1处的si-oh键的弯曲振动吸收峰明显变弱,吸收峰强度仅为改性前30%,这些表明改性后白炭黑表面羟基含量减少。在3066cm-1附近出现的是烯烃上的c-h伸缩振动吸收峰,表面白炭黑在改性处理后,表面接枝了乙烯基官能团。这些都说明a171已成功接枝到白炭黑粒子表面。

由对比实施例1和实施例6(改性前后)tem图谱(附图4)可以看出:改性前白炭黑团聚现象较严重,改性后分散性较好,可以看出白炭黑一次粒子呈球形,粒子间相互连接呈联枝网络结构,其一次粒子粒径约20nm。

以上述依据本发明的理想实施例为启示,通过上述的说明内容,相关工作人员完全可以在不偏离本项发明技术思想的范围内,进行多样的变更及修改。本项发明的技术性范围并不局限于说明书上的内容,必须要根据权利要求范围来确定其技术性范围。

当前第1页1 2 
网友询问留言 已有0条留言
  • 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!
1