一种换向阀的制作方法

文档序号:12938043阅读:236来源:国知局
一种换向阀的制作方法与工艺

本实用新型涉及一种换向阀(操纵阀),特别是一种应用于煤矿液压支架的换向阀。



背景技术:

中国专利曾公开发一种液压支架操纵阀(201220340374.4),由阀芯散件改为阀芯组件,阀杆置于阀体孔中,阀杆左端穿装在接头的中心孔中,接头和阀杆之间装有挡圈六和O形圈七密封,接头右端面和阀杆台肩之间的阀杆外圆周上装有弹簧,阀杆和阀体之间装有矩形圈密封,阀杆右端外圆周上套装阀套,阀杆和阀套之间分别装有挡圈三、O形圈四、挡圈二、O形圈三密封,阀套右端台肩靠在阀体的内孔台肩上限位,阀杆右端孔中穿装顶杆,液压支架操纵阀便于装配,工艺更为简单,井下维修更加方便,有效地降低了回液阻力,提高了液压系统的工作效率。

本申请人曾设计一种换向阀(201620130366.5),它包括阀体、接头、阀芯组件、操纵机构,阀体上开有两个相同的工作腔,阀芯组件由回液阀套、回液阀芯、进液阀芯、密封垫、进液阀套、弹簧构成,回液阀芯插入回液阀套,弹簧放入进液阀套,进液阀芯插入进液阀套,回液阀套与进液阀套拧合,回液阀套与进液阀套之间有密封垫,进液阀芯伸入回液阀套,弹簧一端抵在回液阀套上、另一端抵在进液阀芯上,两个阀芯组件作为一个整体插接件分别装入两个工作腔,两个接头作为独立元件分别旋入两个工作腔,操纵机构由螺钉固定在阀体上。

实际上,目前应用于煤矿井下液压支架的换向阀存在以下缺陷:

1、阀体与工作口是连体式的,材料消耗大,生产效率低;

2、具有回液阀套和上阀套,装配工艺烦琐;

3、操纵机构中的凸轮与凸轮轴是通过螺钉连接,长时间在外力的作用下,螺钉会松动,导致凸轮与凸轮轴相对转动,不但影响换向阀的功能,而且大幅缩短操纵机构的使用寿命。



技术实现要素:

本实用新型的目的在于克服现有技术存在的上述缺陷,提供一种应用于煤矿井下液压支架的换向阀,它生产效率高,装配工艺简化。

为达到上述目的,本实用新型采取的解决方案是:一种换向阀,它包括阀体、接头、阀芯组件、操纵机构,阀体上开有两个相同的工作腔,阀芯组件分别装入两个工作腔,阀体中部开有A孔和B孔,A孔通上工作腔,B孔通下工作腔,A孔和B孔中分别拧接工作口螺套,接头连接工作口螺套。

所述的阀芯组件由端套、弹簧、弹簧座、密封钢球、阀座、中阀套、顶杆、回液螺套、回液阀芯构成,端套中放置弹簧和弹簧座,弹簧一端抵在端套上、另一端抵在弹簧座上,弹簧座与密封钢球接触,回液螺套从左依次插入回液阀芯和顶杆,回液螺套与阀座之间有中阀套,阀座与端套接触。

所述的操纵机构中的凸轮与凸轮轴连为一个整体。

本实用新型与现有技术相比,具有以下积极效果:

1、相对于目前矿用液压支架的换向阀,该阀的阀体与工作口采用分体式连接,一方面可以节约材料,另一方面阀体可以大批量生产,有效提高生产效率;

2、该换向阀将原换向阀的回液阀套与上阀套连为一个整体即回液螺套,简化了装配工艺;

3、原换向阀操纵机构的凸轮与凸轮轴是通过螺钉连接,长时间在外力的作用下,螺钉会松动,导致凸轮与凸轮轴相对转动,不但影响换向阀的功能,而且大幅缩短操纵机构的使用寿命。该换向阀操纵机构的凸轮与凸轮轴连为一个整体,避免了分体式结构装配所带来的误差,同时可以提高凸轮的使用寿命。

附图说明

图1是本实施例的结构示意图。

图2是阀芯组件的结构示意图。

图3是操纵机构的结构示意图。

图中:1、端套,2、弹簧,3、阀体,4、弹簧座,5、密封钢球,6、阀座,7、接头,8、中阀套,9、顶杆,10、回液螺套,11、回液阀芯,12、操纵机构,13、第一O型密封圈,14、第二O型密封圈,15、第三O型密封圈,16、第四O型密封圈,17、工作口螺套,121、凸轮,122、凸轮轴。

具体实施方式

下面结合实施例及其附图对本实用新型再作描述。

参见图1,一种换向阀,它包括阀体3、接头7、阀芯组件、操纵机构12,阀体3上开有两个相同的工作腔,阀芯组件分别装入两个工作腔,阀体3中部开有A孔和B孔,A孔通上工作腔,B孔通下工作腔,A孔和B孔中分别拧接工作口螺套17,接头7连接工作口螺套17。

参见图1和图2,所述的阀芯组件由端套1、弹簧2、弹簧座4、密封钢球5、阀座6、中阀套8、顶杆9、回液螺套10、回液阀芯11构成,端套1中放置弹簧2和弹簧座4,弹簧2一端抵在端套1上、另一端抵在弹簧座4上,弹簧座4与密封钢球5接触,回液螺套10从左依次插入回液阀芯11和顶杆9,回液螺套10与阀座6之间有中阀套8,阀座6与端套1接触。

参见图1和图3,所述的操纵机构12中的凸轮121与凸轮轴122连为一个整体。

本实施例是FHS160/31.5换向阀(操纵阀):(1)公称压力31.5MPa,(2)公称流量≥160L/min,(3)操纵力矩≤20NM,(4)工作介质精度125μm,(5)清洁度≤10mg,(6)执行标准《MT419-1995液压支架用阀》。

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