一种冷凝液泵自启装置的制作方法

文档序号:12921647阅读:486来源:国知局

本实用新型一种冷凝液泵自启装置,具体涉及冷凝液收集泵自启装置的安装配置。



背景技术:

目前,在化工生产过程中,造气冷凝液地下收集槽没有液位指示,顶部人孔由于蒸汽蒸腾视线模糊无法有效观察液位变化,造成液位抽空或溢流的情况,对冷凝液泵造成损害或冷凝液浪费。



技术实现要素:

本实用新型克服了现有技术存在的不足,提供了一种冷凝液泵自启装置,避免冷凝液抽空泵体损伤和冷凝液溢流造成浪费,也避免员工在通过人孔观察冷凝液地下收集槽时烫伤,降低了劳动强度。

为了解决上述技术问题,本实用新型采用的技术方案为:一种冷凝液泵自启装置,包括液位信号传感器、变送器、数显仪、电气控制柜和冷凝液泵,所述液位信号传感器设置于冷凝液槽内的液面内,用以监测冷凝液槽的液面高度,所述液位信号传感器通过变送器与数显仪电连接,将液位信号传感器采集的信号转化成数字信号显示在数显仪上,所述变送器和数显仪均位于冷凝液槽外部,所述电气控制柜与数显仪和冷凝液泵之间电连接,根据数显仪上设置的高、低液位信号,控制冷凝液泵工作,对冷凝液槽内的冷凝液进行回收。

所述电气控制柜上设有手动和自动转换开关,用于对冷凝液泵进行手动控制和自动控制的相互切换。

所述冷凝液槽内的最低液位略高于冷凝液泵的叶轮,防止空转。

所述冷凝液泵与其叶轮之间的管路上设置有止逆阀,所述止逆阀位于冷凝液槽出液口处,所述止逆阀防止冷凝液倒流造成叶轮倒转。

本实用新型与现有技术相比具有的有益效果是:本实用新型通过液位信号的传输,做到冷凝液泵自启,减少员工劳动强度,及时控制冷凝液地下收集槽液位,避免冷凝液溢流,造成浪费,避免员工在通过人孔观察冷凝液地下收集槽时烫伤。

附图说明

下面结合附图对本实用新型做进一步的说明。

图1为本实用新型的结构示意图。

图中:1为液位信号传感器、2为变送器、3为数显仪、4为电气控制柜、5为冷凝液泵、6为冷凝液槽、7为止逆阀、8为手动和自动转换开关。

具体实施方式

如图1所示,本实用新型一种冷凝液泵自启装置,包括液位信号传感器1、变送器2、数显仪3、电气控制柜4和冷凝液泵5,所述液位信号传感器1设置于冷凝液槽6内的液面内,用以监测冷凝液槽6的液面高度,所述液位信号传感器1通过变送器2与数显仪3电连接,将液位信号传感器1采集的信号转化成数字信号显示在数显仪3上,所述变送器2和数显仪3均位于冷凝液槽6外部,所述电气控制柜4与数显仪3和冷凝液泵5之间电连接,根据数显仪3上设置的高、低液位信号,控制冷凝液泵5工作,对冷凝液槽6内的冷凝液进行回收。

所述电气控制柜4上设有手动和自动转换开关8,用于对冷凝液泵5进行手动控制和自动控制的相互切换。

所述冷凝液槽6内的最低液位略高于冷凝液泵5的叶轮,防止空转。

所述冷凝液泵5与其叶轮之间的管路上设置有止逆阀7,所述止逆阀7位于冷凝液槽6出液口处,所述止逆阀7防止冷凝液倒流造成叶轮倒转。

本实用新型针对造气冷凝液地下收集槽没有液位指示的情况下,避免冷凝液抽空泵体损伤和冷凝液溢流造成浪费而设计的。

本实用新型的工作原理:

在冷凝液槽安装变送器将液位信号送至数显仪,数显仪显示液位高、低;数显仪将高、低两路信号送至电气控制柜,电气控制柜根据信号实现冷凝液泵自启,需要对电气控制柜进行改造,能够接受仪表送来的高、低液位信号,在仪表信号上增加两位开关,实现手动和自动控制切换,方便冷凝液泵的检修和在仪表故障状态下冷凝液泵正常运行。

本实用新型的安装技术及材质要求:

1、冷凝液槽直径为2米,深2.5米,液下泵在槽内为2米,根据此定为液位在30%自动停泵,90%自动启泵。

2、目前在冷凝液出口管上安装有手动阀门,并在阀后装有止逆阀,此项改造中的液下泵没有底阀,在液位到达30%停泵后,液位略高于叶轮,防止空转,手动阀门不动作保持打开状态,靠出口止逆阀防止冷凝液倒流造成叶轮倒转。

3、为防止液下泵在自动启泵时,泵内有空气或空转,自启液位定位90%的高液位,出口手动阀门不动作保持打开状态。

4、仪表因变送器故障,导致假液位出现,冷凝液槽出现抽干情况,造成液下泵空转,为防止此项发生,经过冷凝液流量和泵的选型计算,液下泵每4小时工作一次,每次开启时间为27分钟能将槽内冷凝液抽光,通过高、底液位设定,经计算后自启时间为20分钟,超过20分钟,要求操作工将液下泵手动停止,通知仪表检修。

5、液下泵设备故障,要求现场停泵检修,为防止仪表信号干扰,在信号上增加手、自动切换装置,方便检修。

本实用新型造气冷凝液泵自启装置投用前后对比情况:

改造前:冷凝液泵平均每10天左右检修一次,每次耗时4小时,2014年累计检修次数为26次,主要更换部件为叶轮、轴承、泵轴,其中叶轮更换2次、轴承更换13次、泵轴更换1次,价格分别为叶轮:3600元/个、轴承:2800元/个、泵轴:5000元/个,统计配件费用约5万元,其他小项检修累计费用约为5475元,合计2014年全年检修费用为5.5万元。

改造后:自2015年1月份冷凝液自启泵投运以来,运行状况良好,未进行过一次检修。另外,以前抽液每班至少2小时,现在抽液平均一次10分钟左右,一个班3次,共计30分钟每班,并且现场不再需要操作人员。

投资情况:泵型号为ZSYX-20-20,带附件采购价格8000元,安装由厂内自行安装,无安装费用产生。

本实用新型的经济效益或效果:

1、节电:电机功率2.2kW,每天大约节电29.7度,折合费用一年大概能省去5500元;

2、降低操作人员劳动强度,维修人员劳动强度,降低作业风险性;

3、由于投入自动启动装置,可以省去专门的操作人员,操作人员的薪酬一年大概省去20000元。

上面结合附图对本实用新型的实施例作了详细说明,但是本实用新型并不限于上述实施例,在本领域普通技术人员所具备的知识范围内,还可以在不脱离本实用新型宗旨的前提下作出各种变化。

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