连续退火炉带钢纠偏装置的制作方法

文档序号:3407389阅读:340来源:国知局
专利名称:连续退火炉带钢纠偏装置的制作方法
技术领域
本实用新型属于轧钢机械设备领域,具体涉及一种用于冷轧连续退火炉加热段 防止带钢跑偏的装置。
背景技术
某冷轧厂的连续退火炉由于设计原因,炉区带钢对中控制系统的第一个纠偏辊 经常处于纠偏能力的极限位置,其带钢在连续退火炉的加热段亦经常出现跑偏现象。而 造成带钢跑偏的主要原因一是两个纠偏装置之间的距离过大,使绕行的带钢在加热段 运行的距离过长,其运行距离长达302m,致使纠偏能力不够;二是加热段的纠偏辊多采 用单辊纠偏,造成回转的带钢对辊的包角过大,难以达到纠偏效果;三是单个纠偏辊的 纠偏行程过小,多在IOOmm以内,纠偏辊的纠偏行程决定了对带钢的调整范围,而行程 过小则无法有效地纠正带钢跑偏。
发明内容本实用新型旨在提供一种双纠偏辊设置,大纠偏行程,合理分布纠偏装置位 置,缩短两纠偏装置之间带钢运行长度的纠偏装置。为此,本实用新型所采取的解决方案是一种连续退火炉带钢纠偏装置,在连续退火炉加热段入口设有一套带钢对中控 制系统,加热段入、出口区仍采用单纠偏辊,加热段中间设置3套双纠偏辊。双纠偏辊 纠偏行程为170 180mm。本实用新型的有益效果为由于增设了一套带钢对中控制系统,且重新调整了纠偏装置位置,使带钢在加 热段运行的距离控制在不超过250m,其运行长度更加合理;将单纠偏辊改为双纠偏辊的 配置方式,调整了带钢在加热段的受力状态,减少了带钢自身的跑偏趋势;且将纠偏行 程由IOOmm以下增加到170 180mm,极大提高了纠偏能力,避免了带钢跑偏和由此产 生的刮边现象,确保了生产的稳定运行。

附图为连续退火炉带钢纠偏装置加热段布置图。图中出口单纠偏辊1、顶辊2、双纠偏辊3、带钢4、入口单纠偏辊5。
具体实施方式
附图为连续退火炉带钢纠偏装置加热段布置图,由图可见,本实用新型之连续退火炉的加热段有两段,其纠偏辊与负责输送带钢4的顶辊2并列布置在连续退火炉炉膛 的上部。整个加热段共设有5套带钢对中控制系统及相应的纠偏辊,保证了带钢4在两 套纠偏装置之间运行的距离不超过250m。5套纠偏装置的分布形式是在加热段的尾部设有出口单纠偏辊1,头部又新增了一套带钢对中控制系统及入口单纠偏辊5;出口单纠 偏辊1和入口单纠偏辊5的纠偏行程均为103mm ;中间3套全部采用的是双纠偏辊3,双 纠偏辊3的纠偏行程为174mm,从而确保对带钢4的纠偏效果。
权利要求1.一种连续退火炉带钢纠偏装置,其特征在于,在加热段入口设有一套带钢对中控 制系统,加热段中间设置3套双纠偏辊。
2.根据权利要求1所述的连续退火炉带钢纠偏装置,其特征在于,双纠偏辊纠偏行程 为 170 180mm。
专利摘要本实用新型提供一种连续退火炉带钢纠偏装置,在连续退火炉加热段入口设有一套带钢对中控制系统,加热段除入、出口区外全部采用双纠偏辊,双纠偏辊纠偏行程为170~180mm。由于增设了一套带钢对中控制系统,使带钢在加热段运行的距离控制在不超过250m,其运行长度更加合理;将中间单纠偏辊改为双纠偏辊,调整了带钢在加热段的受力状态,减少了带钢自身的跑偏趋势;且将纠偏行程由100mm以下增加到170~180mm,极大提高了纠偏能力,避免了带钢跑偏和由此产生的刮边现象,确保了生产的稳定运行。
文档编号C21D9/56GK201793669SQ20102054181
公开日2011年4月13日 申请日期2010年9月26日 优先权日2010年9月26日
发明者丛劲松, 巢富哲, 徐波, 李义, 杨忠杰, 柳军, 王弢, 胡洪旭, 赵惠浞, 赵林 申请人:鞍钢股份有限公司
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