一种三氯化铼制备方法与流程

文档序号:11665236阅读:1188来源:国知局

本发明属于冶金合成化学领域,尤其涉及一种从铼粉制备三氯化铼的工艺。



背景技术:

铼本身无独立矿床,常分散在其他有色金属矿体中,主要和辉钼矿伴生共存,多以微量伴生于钼、铜、铅、锌、铂、铌等矿物中。所以,要充分利用地区资源、发挥地域优势、大力打造稀散金属高新技术产业。

前苏联某硬质合金厂,采用氧化焙烧-沉淀法提取铼:将含有Re2O7的烟气经淋洗塔和湿式电除尘器收尘,烟气中的Re2O7溶于水而生成高铼酸,溶有Re2O7的水溶液循环淋洗烟气,富集到一定浓度后,抽出一部分溶液进行浓缩,加入氯化钾,回收铼。法国,从焙烧辉钼矿烟气中,采用氧化焙烧-萃取法来提取铼:烟气中的Re2O7经过硫酸吸收,用异戊醇萃取吸收液中的铼,由于铼和钼的分配比值D相差极大,钼与铼分离良好,成为当今生产铼的主导工艺之一。存在的主要问题是常会产生第三相,铼回收率低,仅为75%。此外,异戊醇的水溶性大,易挥发,试剂耗量大,成本高,而且发出刺激性臭味。

但是,上述技术均为提取铼酸铵或氧化铼的工艺,在现有技术中制备三氯化铼的工艺鲜见文献报道。



技术实现要素:

为了解决上述问题,本发明的目的在于提供一种以铼粉制备三氯化铼的工艺。

本发明采用的技术方案是:一种三氯化铼制备方法,方法如下:将铼粉均匀填装于气氛炉中,通入氯气,缓慢升温至280-320℃,反应9-11h,冷却,待温度降低至180-220℃时,停止通入氯气,改为通入氮气,并于180-220℃下反应3-4h,自然冷却至室温,得目标产物三氯化铼。

上述的一种三氯化铼制备方法,将铼粉均匀填装于气氛炉中,厚度保持在2-3cm。

上述的一种三氯化铼制备方法,采用阶段控温:将铼粉均匀填装于气氛炉中,先将炉温升至90-110℃,保持1-2h,然后通入氯气,再缓慢升温至280-320℃,反应9-11h,冷却。

上述的一种三氯化铼制备方法,以20℃/min的升温速率,缓慢升温至280-320℃。

上述的一种三氯化铼制备方法,控制氯气的气体流量为1m3/h。

上述的一种三氯化铼制备方法,控制氮气的气体流量为3m3/h。

本发明的有益效果是:本发明以铼粉为原料,通过采用阶段控制温度的方法,制备三氯化铼,实现收率大于80%,经济效益、社会效益和环境效益显著。

具体实施方式

实施例1一种三氯化铼制备方法

(一)方法如下:

将铼粉均匀填装于气氛炉中,厚度保持在2cm,先将炉温升至100℃,保持2h后,通入氯气,控制气体流量1m3/h,然后,以20℃/min的升温速率,缓慢升温至300℃,反应10h,自然冷却,待温度降低至200℃时,停止通入氯气,改为通入氮气,控制氮气的气体流量为3m3/h,反应3h,自然冷却至室温,得暗红色的晶状物,经X射线衍射检测分析,产物为三氯化铼,产率为85%。

实施例2

(一)气体流量的影响

对比1:控制氯气的气体流量为0.5m3/h,其余实验条件和方法同实施例1,得三氯化铼的产率为63%。

对比2:控制氯气的气体流量为1.5m3/h,其余实验条件和方法同实施例1,得三氯化铼的产率为55%。

对比3:控制氯气的气体流量为1m3/h,控制氮气的气体流量为2m3/h,其余实验条件和方法同实施例1,得三氯化铼的产率为73%。

对比4:控制氯气的气体流量为1m3/h,控制氮气的气体流量为4m3/h,其余实验条件和方法同实施例1,得三氯化铼的产率为77%。

(二)铺设厚度的影响

对比5:铼粉厚度改为1cm,其余实验条件和方法同实施例1,得三氯化铼的产率为40%,其余为五氯化铼。

对比6:铼粉厚度改为3cm,其余实验条件和方法同实施例1,得三氯化铼的产率为47%。

(三)升温速率的影响

对比7:改变通入氯气后的升温速率为15℃/min,其余实验条件和方法同实施例1,得三氯化铼的产率为70%。

对比8:改变通入氯气后的升温速率为25℃/min,其余实验条件和方法同实施例1,因升温快,铼反应迅速,会有其它副产物生成,最后三氯化铼的产率只有50%。

比较实施例1和对比1-8所得结果,当铼粉装填厚度为2cm,控制氯气流量为1m3/h,氮气流量为3m3/h,并且其升温速度维持在20℃/min时实验所得三氯化铼的产率达到最大。

(四)温度的影响

对比9:将铼粉均匀填装于气氛炉中,厚度保持在2cm,以20℃/min的升温速率,缓慢升温至300℃,然后通入氯气,控制气体流量1m3/h,,反应10h,自然冷却,待温度降低至200℃时,停止通入氯气,改为通入氮气,控制氮气的气体流量为3m3/h,反应3h,自然冷却至室温,得三氯化铼的产率为55%。

(五)氮气的影响

对比10:将铼粉均匀填装于气氛炉中,厚度保持在2cm,先将炉温升至100℃,保持2h后,通入氯气,控制气体流量1m3/h,然后,以20℃/min的升温速率,缓慢升温至300℃,反应10h,自然冷却,待温度降低至200℃时,停止通入氯气再反应3h,自然冷却至室温,所得产物为三氯化铼和五氯化铼的混合物,而且经过提纯后,三氯化铼的产率仅仅45%。

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